l2h008089 (aldo ghufron h)
TRANSCRIPT
USULAN PENERAPAN LINE BALANCING
PADA LINE 1 SEKSI WELDING 1 A
PT. X
JAKARTA
LAPORAN KERJA PRAKTEK
Disusun Guna Memenuhi Persyaratan Mata Kuliah Kerja Praktek
Disusun Oleh :
ALDO GHUFRON H
L2H008089
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011
HALAMAN PENGESAHAN
Laporan kerja praktek yang berjudul “Usulan Penerapan Line Balancing Pada Line 1
Seksi Welding 1A PT. X Jakarta” Telah diperiksa dan disahkan pada :
Hari :....................................
Tanggal :....................................
Mengetahui MenyetujuiKoordinator Kerja Praktek, Dosen Pembimbing,
Ary Arvianto S.T., M.T.198109132003121002
Ary Arvianto S.T., M.T.198109132003121002
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang, sehingga atas rahmat-Nya laporan kerja praktek yang merupakan bagian
dari tugas kerja praktek di PT. X, Jakartadapat diselesaikan tepat waktu.
Dalam penulisan laporan kerja praktek ini banyak sekali saran, kritik, dan bantuan baik
materiil maupun materiil dari berbagai pihak. Serta motivasi dalam menyelesaikan
laporan ini dengan harapan yang terbaik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima
kasih kepada :
1. Kedua orang tua saya, yang selalu memberikan dukungan moril juga materil kepada
saya selama ini, dan selama menjalankan kerja praktek ini pada khususnya.
2. Bapak Ary Arvianto S.T., M.T., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan
banyak masukan dan koreksi dalam penulisan laporan kerja praktek ini.
3. Bapak Sony Santana, selaku Subdept Produksi 1.1.B, yang menerima saya untuk
melakukan kegiatan kerja praktek di Departemen Produksi PT.X, Jakarta. Juga
selaku pembimbing kerja praktek saya yang banyak memberikan penjelasan dan
pengarahan serta memberikan banyak bantuan .
4. Bapak Efrizal selaku kepala seksi Welding 1A tempat saya melakukan kegiatan
kerja praktek. Bapak Setiadi, dan Bapak Aprio yang juga memberikan banyak
pengarahan dan penjelasan yang sangat membantu kegiatan kerja praktek saya.
5. Semua operator, foreman, staff, dan karyawan PT. X Jakarta yang tidak bisa saya
sebutkan satu per satu, terima kasih atas pengalaman dan persaudaraan yang erat
selama saya menjalani kegiatan kerja praktek.
6. Keluarga besar Arya Pranindo yang bersedia menampung dan menyelamatkan saya
dari kejamnya ibu kota.
7. Keluarga besar Eyang Dar Cimanggis, yang juga saya repotkan sampai akhir.
8. Teman saya, Fatrin dan Septi, yang sampai detik-detik terakhir masih saya repotkan,
terima kasih banyak atas bantuannya.
9. Teman-teman Teknik Industri angkatan 2008 yang selalu berbagi atas informasi dan
semua dukungannya.
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
10. Dan terakhir, Dina Aulia, yang atas banyak bantuannya yang kemudian saya balas
dengan merepotkan nya, kegiatan kerja praktek ini bisa terlaksana. Terima kasih
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL..........................................................................................................i
HALAMAN PENGESAHAN...........................................................................................ii
KATA PENGANTAR.....................................................................................................iii
DAFTAR ISI.....................................................................................................................v
DAFTAR GAMBAR.....................................................................................................viii
DAFTAR TABEL............................................................................................................ix
BAB I PENDAHULUAN.................................................................................................1
1.1. Latar Belakang....................................................................................................1
1.2. Perumusan Masalah.............................................................................................3
1.3. Tujuan Penulisan Laporan...................................................................................3
1.4. Pembatasan Masalah...........................................................................................3
1.5. Sistematika Penulisan..........................................................................................4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.......................................................................................5
2.1. Pengukuran Waktu Kerja dengan Jam Henti......................................................5
2.2. Langkah-Langkah Sebelum Pengukuran............................................................6
2.3. Melakukan Pengukuran Waktu...........................................................................7
2.3.1. Waktu Siklus dan Jumlah Pengamatan...............................................................7
2.3.2. Performance Rating (Rating Factor) Dan Waktu Normal..................................8
2.3.3. Allowance Waktu Standar (Waktu Baku).........................................................18
2.3.4. Langkah Perhitungan Waktu Baku...................................................................24
2.4. Tingkat Ketelitian, Tingkat Keyakinan, dan Pengujian Keseragaman Data.....25
2.5. Kecepatan Produksi...........................................................................................29
2.6. Perancangan Stasiun Kerja................................................................................29
2.7. Prinsip Dasar Line of Balancing........................................................................30
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
2.8. Tujuan Line of Balancing..................................................................................31
2.9. Metode Line of Balancing.................................................................................32
2.10. Istilah-istilah dalam Keseimbangan Lintasan...................................................37
2.11. Pembatasan Dalam Keseimbangan Lintasan.....................................................38
2.12. Kriteria Dalam Keseimbangan Lintasan...........................................................39
2.13. Langkah-langkah Perhitungan Line of Balancing.............................................40
BAB III TINJAUAN SISTEM........................................................................................41
3.1. Deskripsi Umum Perusahaan............................................................................41
3.2. Supply Chain Management pada PT. X............................................................43
3.3. Production Planning..........................................................................................44
3.4. Inventory Control..............................................................................................47
3.5. Parts Preparation...............................................................................................49
3.6. Production Control............................................................................................49
3.7. Distribusi...........................................................................................................50
BAB IV PEMBAHASAN...............................................................................................51
4.1. Metodologi Praktikum.......................................................................................51
4.2. Pengumpulan Data............................................................................................53
4.3. Pengolahan Data................................................................................................77
4.3.1. Pengujian Data..................................................................................................77
4.3.2. Perhitungan Waktu Normal...............................................................................80
4.3.3. Perhitungan Waktu Baku..................................................................................80
4.3.4. Precedence Diagram Keseluruhan....................................................................82
4.3.5. Precedence Diagram Operasi Yang Menjadi Fokus.........................................83
4.3.6. Lini Produksi Sebelum Line Balancing............................................................85
4.3.7. Penentuan Jumlah Stasiun Kerja Oprtimal........................................................89
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
4.3.8. Lini Produksi Setelah Line Balancing...............................................................89
4.3.7.1. Metode RPW..............................................................................................89
4.3.7.2. Metode LCR...............................................................................................94
4.3.7.3. Metode RA.................................................................................................98
4.4. Analisa Keseimbangan Lintasan.....................................................................103
4.4.1. Performansi Sebelum Line Balancing.............................................................103
4.4.2. Perbandingan Performansi Setelah Line Balancing Berdasarkan Metode RPW,
LCR, dan RA...................................................................................................104
4.4.3. Perbandingan Performansi Sebelum dan Setelah Line Balancing..................105
BAB V PENUTUP........................................................................................................107
5.1. Kesimpulan......................................................................................................107
5.2. Saran................................................................................................................108
DAFTAR PUSTAKA....................................................................................................109
LAMPIRAN..................................................................................................................110
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1. Learning Curve........................................................................................6
Gambar 3.1 Gambaran Umum Proses Produksi........................................................42
Gambar 3.2 Supply Chain Management....................................................................43
Gambar 3.3 Konsep Dasar Aktivitas Logistik...........................................................47
Gambar 3.4 Fungsi Sistem Production Control.........................................................49
Gambar 4.1 Metodologi Praktikum...........................................................................52
Gambar 4.2 Grafik Uji Keseragaman Operasi Kerja Ke-14......................................78
Gambar 4.3 Presedence Diagram Keseluruhan........................................................82
Gambar 4.4 Precedence Diagram Yang Menjadi Fokus...........................................84
Gambar 4.5 Pembagian Stasiun Kerja Sebelum Line Balancing..............................85
Gambar 4.6 Pembagian Stasiun Kerja Setelah Line Balancing Berdasarkan Metode
RPW.........................................................................................................92
Gambar 4.7 Pembagian Stasiun Kerja Setelah Line Balancing Berdasarkan Metode
LCR..........................................................................................................96
Gambar 4.8 Pembagian Stasiun Kerja Setelah Line Balancing Berdasarkan Metode
LCR........................................................................................................100
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1. Perbandingan Waktu Siklus dan Kecepatan Produksi Masing-Masing
Stasiun Kerja...............................................................................................2
Tabel 2.1. Performance Rating Metode Westing House............................................16
Tabel 2.2. Allowance..................................................................................................20
Tabel 4.1 Operating Standard Stasiun Kerja Front and Rear Frame.........................53
Tabel 4.2 Data Pengamatan Waktu Operasi Kerja Stasiun Kerja Front and Rear
Frame.........................................................................................................54
Tabel 4.3 Operating Procedure Stasiun Kerja General Assy.....................................58
Tabel 4.4 Data Pengamatan Waktu Operasi Kerja Stasiun Kerja General Assy.......59
Tabel 4.5 Operating Procedure Stasiun Kerja Stay Body Cover...............................61
Tabel 4.6 Data Pengamatan Waktu Operasi Kerja Stasiun Kerja Stay Body Cover.62
Tabel 4.7 Operating Procedure Stasiun Kerja Welding Permanen...........................64
Tabel 4.8 Data Pengamatan Waktu Operasi Kerja Stasiun Kerja Welding Permanen
1.................................................................................................................65
Tabel 4.9 Tabel Operating Procedure Stasiun Kerja Welding Permanen 2.............66
Tabel 4.10 Data Pengamatan Waktu Operasi Kerja Stasiun Kerja Welding Permanen
2.................................................................................................................67
Tabel 4.11 Tabel 6 Operating Procedure Stasiun Kerja Checkman............................69
Tabel 4.12 Data Pengamatan Waktu Operasi Kerja Stasiun Kerja Checkman...........69
Tabel 4.13 Tabel 7 Operating Procedure Stasiun Kerja Permanent Repair................70
Tabel 4.14 Data Pengamatan Waktu Operasi Kerja Stasiun Kerja Permanent Repair71
Tabel 4.15 Tabel 8 Operating Procedure Stasiun Kerja Tapping................................72
Tabel 4.16 Data Pengamatan Waktu Operasi Kerja Stasiun Kerja Tapping...............73
Tabel 4.17 Tabel 9 Operating Procedure Stasiun Kerja Correcting............................74
Tabel 4.18 Data Pengamatan Waktu Operasi Kerja Stasiun Kerja Correcting...........75
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
Tabel 4.19 Waktu Proses Operasi Kerja ke-5..............................................................77
Tabel 4.20 Rekapitulasi Waktu per Stasiun Kerja Keseluruhan.................................86
Tabel 4.21 Jalur yang Terbentuk berdasarkan Metode RPW......................................89
Tabel 4.22 Peringkat Operasi Berdasar Position Weight Terbesar.............................90
Tabel 4.23 Alokasi Operasi Kerja Pada Stasiun Kerja Berdasar Metode RPW..........90
Tabel 4.24 Data Waktu Operasi yang Sudah Diurutkan.............................................94
Tabel 4.25 Alokasi Operasi Kerja Pada Stasiun Kerja Berdasar Metode LCR...........95
Tabel 4.26 Alokasi Operasi Kerja Pada Stasiun Kerja Berdasar Metode LCR...........98
Tabel 4.27 Performansi Sebelum Line Balancing.....................................................103
Tabel 4.28 Perbandingan Metode Line Balancing....................................................104
Tabel 4.29 Perbandingan Kondisi Setelah Dan Sebelum Line Balancing................106
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Lini produksi merupakan salah satu hal yang sangat erat hubungannya
dengan tingkat produktivitas sebuah perusahaan. Penentuan lini produksi yang
efektif dan efisien akan berdampak pada tingginya volume output unit produksi
dari lini produksi perusahaan tersebut. Keseimbangan dalam suatu lini produksi
mutlak diperlukan guna menciptakan lini produksi yang efisien juga efektif.
Penyeimbangan lintasan produksi bisa dilakukan dengan membentuk stasiun
kerja baru dan seimbang, bisa juga dengan merancang ulang operasi-operasi
kerja yang dilakukan di masing-masing stasiun kerja.
Dengan menggunakan beberapa metode Line Balancing yang ada, kita
mampu merancang stasiun-stasiun kerja baru yang mampu menyeimbangkan lini
produksi dalam sebuah perusahaan.
Perancangan lantai produksi dengan pencapaian keseimbangan lintasan
ini akan sangat berpengaruh pada perencanaan dan pengendalian produksi.
Dalam lingkungan lantai produksi, apabila pengaturan dan perancangan suatu
lini produksi tidak tepat,akan menyebabkan berbagai masalah, seperti
penumpukan tugas pada suatu stasiun kerja ataupun terjadi waiting time yang
cukup lama pada stasiun kerja yang lain. Sehingga kapasitas tiap stasiun menjadi
tidak diperhatikan. Hal ini bisa menyebabkan output yang dihasilkan oleh lini
produksi tersebut tidak maksimal.
PT. X selaku salah satu produsen kendaraan bermotor roda dua, memiliki
brand yang sangat kuat di mata masyarakat. Dalam aktivitas produksinya, PT. X
membagi seluruh proses produksinya ke banyak lini produksi (seksi), salah
satunya adalah Seksi Welding 1A dimana lini produksinya menghasilkan output
berupa frame body sebagai bagian utama pada sebuh sepeda motor. Dalam Seksi
Welding 1A ini, terdapat empat lini produksi yang masing-masing menghasilkan
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
produk yang berbeda. dalam laporan Kerja Praktek kali ini akan kami bahas
mengenai Line 1 pada Seksi Welding 1A, dan diharapkan mampu menghasilkan
sebuah usulan yang mampu meningkatkan efisiensi dari Line 1 itu sendiri.
Pada Line 1 Welding 1A ini, proses produksinya melalui dua jenis
stasiun kerja, yaitu stasiun kerja otomatis (yang dikerjakan oleh robot) dan juga
stasiun kerja manual (yang pengerjaannya dilakukan dengan tenaga manusia).
Diantara kedua jenis stasiun kerja yang saling berhubungan ini, terdapat
perbedaan waktu siklus (CT) yang berakibat pada kecepatan produksi (jumlah
output produk per satuan waktu), dimana kecepatan produksi stasiun kerja
otomatis lebih besar dibandingkan dengan stasiun kerja manual. Dikarenakan
stasiun kerja otomatis berada di depan stasiun kerja manual, hal ini
menyebabkan bottleneck pada stasiun kerja manual. Berikut adalah perbedaan
waktu siklus stasiun kerja otomatis dan stasiun kerja manual, beserta
perbandingan kecepatan produksi antara satu jenis stasiun kerja dengan jenis
stasiun kerja lainnya.
Tabel 1.1. Perbandingan Waktu Siklus dan Kecepatan Produksi Masing-Masing Stasiun
Kerja
Stasiun Kerja Otomatis Stasiun Kerja ManualWaktu Siklus (detik) 26.79 27.74Kecepatan Produksi (unit/jam) 133 128
Dari tabel di atas, diketahui bahwa perbedaan kecepatan produksi
(unit/jam) antara stasiun kerja otomatis dengan stasiun kerja manual hanya
sebesar 5 unit/jam. Hal ini memang jumlah yang kecil. Namun jika kita telaah
lebih jauh, kita asumsikan bahwa dalam satu hari kerja minimal terdapat dua
shift kerja, yang waktu kerja bersihnya adalah 15 jam, dan dalam satu bulan
terdapat 20 hari kerja. Sedangkan dalam satu tahun terdapat 12 bulan.
Berdasarkan perhitungan sederhana, diperoleh jumlah unit produk yang hilang
(tidak mampu diproduksi) akibat adanya penumpukan adalah sejumlah 18000
unit.
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
1.2. Perumusan Masalah
Permasalahan yang akan dibahas dalam laporan Kerja Praktek ini adalah
mengenai terjadinya fenomena bottleneck, pada stasiun kerja manual. Hal ini
tentu saja berpengaruh pada efisiensi lintasan, juga kecepatan produksi dari lini
yang bersangkutan dan akhirnya berpengaruh pada produktivitas perusahaan
baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga diperlukan adanya
sebuah usaha perbaikan untuk menghilangkan bottleneck pada stasiun kerja
tersebut, tentunya tanpa mengurangi efisiensi lintasan yang sudah ada.
1.3. Tujuan Penulisan Laporan
Penulisan laporan ini bertujuan untuk :
1. Mengetahui performansi dari Line 1 Welding 1A PT. X
2. Merancang alternatif lintasan produksi yang seimbang berdasarkan metode-
metode Line Balancing.
3. Membandingkan nilai performansi dari masing-masing alternatif lintasan
produksi yang yang telah dirancang, dan menentukan satu metode terbaik.
4. Membandingkan performansi kondisi lintasan produksi awal (lintasan
produksi sebelum penerapan Line Balancing) dengan performansi alternatif
lintasan produksi yang terbaik.
1.4. Pembatasan Masalah
Lingkup masalah dalam pembuatan laporan ini dibatasi oleh hal – hal
sebagai berikut:
1. Pengamatan hanya dilakukan pada Line 1, Seksi Welding 1A, PT. X.
2. Waktu yang diukur adalah waktu operasi aktual pada saat hari
dilakukannya pengamatan.
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
3. Performance Rating yang diberikan adalah sesuai dengan kinerja operator
pada hari dilakukan pengukuran dan berdasarkan beban dan tingkat
kesulitan operasi kerja.
4. Pihak perusahaan tidak menghendaki perubahan operasi kerja pada stasiun
kerja otomatis yang dikerjakan oleh robot dalam usaha perbaikan
keseimbangan iintasan.
5. Pihak perusahaan juga tidak menginginkan penambahan maupun
pengurangan man power di line tersebut.
1.5. Sistematika Penulisan
Laporan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan,
pembatasan masalah, sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Berisi tentang dasar teori yang dijadikan literature sesuai dengan topik
bahasan laporan Kerja Praktek ini.
BAB III TINJAUAN SISTEM
Berisi tinjauan umum perusahaan meliputi profil perusahaan, lokasi
perusahaan, sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur
organisasi dan proses produksi.
BAB IV PEMBAHASAN
Berisi metodologi penelitian, pengumpulan data – data pengamatan,
pengolahan data dan analisa dari hasil pemecahan masalah tersebut.
BAB V PENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan dari laporan kerja praktek yang telah dibuat
dan saran – saran berdasarkan kerja praktek yang dilakukan.
`
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengukuran Waktu Kerja dengan Jam Henti
Pengukuran waktu kerja menggunakan jam henti (stopwatch) diperkenalkan
Frederick W. Taylor pada abad ke-19. Metode ini baik untuk diaplikasikan pada
pekerjaan yang singkat dan berulang (repetitive). Dari hasil pengukuran akan
diperoleh waktu baku untuk menyelesaikan suatu siklus pekerjaan yang akan
dipergunakan sebagai waktu standar penyelesaian suatu pekerjaan bagi semua
pekerja yang akan melaksanakan pekerjaan yang sama.
Aktivitas pengukuran kerja dengan jam henti umumnya diaplikasikan pada industri
manufakturing yang memiliki karakteristik kerja yang berulang, terspesifikasi jelas,
dan menghasilkan output yang relatif sama.
http://file2shared.wordpress.com/
Pengukuran waktu kerja adalah pekerjaan mengamati dan mencatat waktu-waktu
kierja baik setiap elemen ataupun siklus dengan menggunakan alat-alat yang
disiapkan. Tujuan pengukuran waktu kerja adalah yuntuk mendapatkan waktu baku
penyelesaian pekerjaan yaitu waktu yang dibutuhkan secara wajar oleh seorang
pekerja normal untuk menyelesaikan pekerjaan yang dijalankan dengan sistem
kerja yang terbaik. Teknik pengukuran kerja dibagi menjadi dua pengukuran kerja
yang langsung dan tak langsung. Pengukuran kerja langsung adalah pengukuran
yang dilakukan dimana pekerjaan yagn diukutr dijalankan.
Pengukuran ini dapat dilakukan dengan jam henti dan sampling pekerjaan.
Pengukuran kerja tak langsung adalah penghitungan waktu kerja tanpa pengamat
harus ditempat pekerjaan yang diukur. Penghitungan ini dapat diambil dari data
waktu baku dan waktu gerakan Tiga metode umum yang digunakan untuk
mengukur elemen-elemen kerja dengan menggtunakan jam henti ( stopwatch ) yaitu
pengukuran waktu secara terus menerus ( continous timing ), pengukuran waktu
secara berulang-ulang ( repetitive timing ), dan pengukuran waktu secara
penjumlahan ( accumulative timing ).
http://www.docstoc.com
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
2.2. Langkah-Langkah Sebelum Pengukuran
1. Menetapkan Tujuan Pengukuran
Untuk Apa?
Berapa tingkat ketelitian & tingkat keyakinan yang diinginkan?
2. Melakukan Penelitian Pendahuluan
Mempelajari Kondisi Kerja & Cara Kerja sehingga diperoleh usaha
perbaikan.
Membakukan secara tertulis Sistem Kerja yg telah dianggap baik.
Operator perlu pegangan baku
3. Memilih Operator
Memiliki kemampuan normal & dapat bekerja sama dan wajar.
4. Melatih Operator.
Kurva belajar (Learning Curve).
Gambar 2.1. Learning Curve
5. Menguraikan Pekerjaan atas Elemen-Elemen Pekerjaan
Elemen- elemen kerja dibuat sedetail dan sependek mungkin tapi masih
mudah untuk diukur waktunya dengan teliti.
6. Menyiapkan Alat-Alat Pengukuran
Stopwatch, papan dan lembar pengamatan, kalkulator, alat tulis.
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
2.3. Melakukan Pengukuran Waktu
Ada 3 metode yang umum digunakan untuk mengukur elemen-elemen kerja dengan
stopwatch, yaitu:
Continous timing
Repetitive timing/ Snap-back method
Accumulative timing ;menggunakan dua atau lebih stopwatch yang bekerja
bergantian.
2.3.1. Waktu Siklus dan Jumlah Pengamatan
Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan elemen-elemen kerja pada
umumnya sedikit berbeda dari siklus ke siklus kerja sekalipun operator
bekerja pada kecepatan normal dan seragam, setiap elemen dalam siklus yang
berbeda tidak selalu bisa diselesaikan dalam waktu yang sama.
Aktivitas pengukuran kerja pada dasarnya merupakan proses sampling.
Konsekuensinya adalah semakin besar jumlah siklus kerja diukur maka akan
semakin mendekati kebenaran akan data waktu yang diperoleh. Konsistensi
dari hasil pengukuran dan pembacaan waktu merupakan hal yang sangat
diperlukan dalam proses pengukuran kerja. Semakin kecil variasi data yang
ada, jumlah pengukuran yang harus dilakukan akan semakin sedikit.
Waktu siklus dihitung dengan menggunakan rumus:
x=∑ x
N
Keterangan:
x = waktu siklus
x = waktu pengamatan
N = jumlah pengamatan yang dilakukan
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
Untuk mengetahui apakah jumlah pengamatan yang dilakukan sudah
memenuhi syarat (mencukupi) atau masih kurang dapat diketahui dengan
rumus:
N '=( ks √N (∑ x)
2−(∑ x2)
∑ x )2
Keterangan:
N’ = jumlah pengamatan yang seharusnya dilakukan
s = tingkat kepercayaan
k = konstanta
x = waktu pengamatan
N = jumlah pengamatan yang telah dilakukan
Nilai k ditentukan dengan ketentuan:
a) Jika tingkat kepercayaan 99% maka k = 3
b) Jika tingkat kepercayaan 95% maka k = 2
c) Jika tingkat kepercayaan 68% maka k = 1
2.3.2. Performance Rating (Rating Factor) Dan Waktu Normal
Performance rating adalah teknik untuk menyertakan penentuan waktu
yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan oleh operator yang bekerja
normal setelah waktu kerja yang diperoleh dari pengukuran. Operator yang
bekerja normal adalah operator yng bekerja dengan kecepatan normal, suatu
saat tidak terlalu cepat dan di saat lain tidak terlalu lambat. Setelah
diperhitungkan hasil waktu terpilih dan performance rating waktu normal
dapat dihitung dengan cara mengalikan antara waktu terpilih dengaan
performinace rating.
Di dalam praktek pengukuran kerja, metode penetapan performance
rating kerja operator didasarkan pada satu faktor tunggal yaitu operator
speed, space atau tempo. Sistem ini dikenal sebagai perfomance rating atau
speed rating.
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
Rating faktor ini umumnya dinyatakan dalam persentase (%) atau angka
desimal, di mana performance kerja normal sama dengan 100% atau 1,00.
Penetapan besar kecilnya angka ditetapkan oleh sendiri oleh time study
analist.
http://file2shared.wordpress.com/
Apabila operator dinyatakan terlalu cepat yaitu bekerja diatas batas
kewajaran (normal) maka rating faktor ini akan lebih besar dari pada satu
(p>1 atau p > 100%).
Apabila operator bekerja terlalu lambat yaitu bekerja dengan kecepatan
dibawah kewajaran (normal) maka rating faktor akan lebih kecil dari pada
satu (p < 1 atau p < 100%).
Apabila operator bekerja secara normal atau wajar maka rating faktor ini
diambil sama dengan satu (p = 1 atau p = 100%). Untuk kondisi kerja
dimana operasi secara penuh dilaksanakan oleh mesin (operating atau
machine time) maka waktu yang diukur dianggap merupakan waktu yang
normal.
(Wignjosoebroto, 1995)
Skill
Prosedur pengukuran kerja yang dibuat oleh Bedaux meliputi
juga menentukan rating terhadap kecepatan (skill) dan usaha-usaha
(effort) yang ditunjukkan operator pada saat bekerja, disamping juga
mempertimbangkan kelonggaran (allowance) waktu lainnya.
Performance rating dilakukan dengan jalan menganalisa langsung dari
data waktu yang diperoleh dari pengukuran stopwatch. Sehingga apabila
seorang operator yang bekerja dengan tempo cepat, maka waktu kerjanya
akan tercatat di atas waktu rata – rata yang ada dan sebaliknya. Jelas
bahwa sistem Bedaux ini akan memperbaiki metode yang umum dipakai
sebelumnya.
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
Ketrampilan dan skill didefinisikan sebagai kemampuan
mengikuti cara kerja yang ditetapkan. Latihan dapat meningkatkan
ketrampilan, tetapi hanya sampai ke tingkat tertentu saja, dimana
tingkatan tersebut merupakan kemampuan maksimal yang dapat
diberikan oleh pekerja. Secara psikologis, ketrampilan merupakan
aptitude untuk pekerjaan yang bersangkutan. Ketrampilan dikatakan
menurun apabila telah melampaui batas atau karena sebab-sebab lain
seperti kesehatan yang terganggu, rasa fatique yang berlebihan, pengaruh
lingkungan social dan sebagainya. Untuk keperluan penyesuaian,
ketrampilan dibagi menjadi enam kelas dengan ciri-ciri dari setiap kelas
berikut ini:
1. Super Skill:
Sangat cocok dengan pekerjaanya
Bekerja dengan sempurna
Tampak seperti telah terlatih dengan sangat baik
Gerakannya halus tetapi sangat cepat sehingga sulit untuk diikuti.
Kadang-kadang terkesan tidak berbeda dengan gerakan-gerakan
mesin
Perpindahan dari satu elemen pekerjaan ke elemen lainnya tidak
terlalu terlihat karena operator ahli
Tidak terlihat gerakan-gerakan berpikir dan merencana tentang
apa yang dikerjakan (sudah sangat otomatis)
Secara umum dapat dikatakan bahwa pekerja yang bersangkutan
adalah pekerja yang baik.
2. Excellent Skill :
Percaya pada diri sendiri
Tampak cocok dengan pekerjaannya
Terlihat telah terlatih baik
Bekerjanya teliti dengan tidak banyak melakukan pengukuran-
pengukuran atau pemeriksaan
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
Gerakan-gerakan kerja beserta urutan-urutannya dijalankan tanpa
kesalahan
Menggunakan peralatan dengan baik
Bekerjanya cepat tanpa mengorbankan mutu
Bekerjanya cepat tetapi halus
Bekerja berirama dan terkoordinasi
3. Good Skill:
Kualitas hasil baik
Bekerjanya tampak lebih baik daripada kebanyakan pekerjaan
pada umunya
Dapat memberi petunjuk-petunjuk pada pekerja lain yang
ketrampilannya lebih rendah
Tampak jelas sebagai pekerja yang cakap
Tidak memerlukan banyak pengawasan
Tiada keragu-raguan
Bekerjanya ”stabil”
Gerakannya terkoordinasi dengan baik
Gerakan-gerakannya cepat.
4. Average Skill :
Tampak adanya kepercayaan pada diri sendiri
Gerakannya cepat tapi tidak lambat
Terlihat adanya pekerjaan-pekerjaan yang terencana
Terlihat sebagai pekerja yang cakap
Gerakan-gerakannya cukup menunjukkan tidak adanya keragu-
raguan
Mengkoordinasi tangan dan pikiran dengan cukup baik
Tampak cukup terlatih dan karenanya mengetahui seluk beluk
pekerjaanya
Bekerjanya cukup teliti
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
Secara keseluruhan cukup memuaskan.
5. Fair Skill :
Tampak terlatih tetapi belum cukup baik
Mengenal peralatan dan lingkungan secukupnya
Terlihat adanya perencanaan-perencanaan sebelum melakukan
gerakan
Tidak mempunyai kepercayaan diri yang cukup
Terlihat seperti tidak cocok dengan pekerjaanya tetapi telah
ditempatkan
pada pekerjaan itu sejak lama
Mengetahui apa yang dilakukan dan harus dilakukan tetapi
tampak tidak
selalu yakin
Sebagian waktu terbuang karena kesalahan-kesalahan sendiri
Jika tidak bekerja sungguh-sungguh outputnya akan sangat
rendah
Biasanya tidak ragu-ragu dalam menjalankan gerakan-
gerakannya.
6. Poor Skill :
Tidak biisa mengkoordinasikan tangan dan pikiran
Gerakan-gerakannya kaku
Terlihat adanya ketidakyakinan pada urutan-urutan gerakan
Terlihat tidak terlatih untuk pekerjaan yang bersangkutan
Tidak terlihat adanya kecocokan dengan pekerjaanya
Ragu-ragu dalam menjalankan gerakan kerja
Sering melakukan kesalahan
Tidak adanya kepercayaan pada diri sendiri
Tidak bisa mengambil inisiatif sendiri.
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
Secara keseluruhan terlihat pada kelas-kelas di atas bahwa yang
membedakan kelas ketrampilan seseorang adalah keragu-raguan,
ketelitian gerakan, kepercayaan diri, koordinasi, irama gerakan, latihan,
dan hal-hal lain yang serupa. Dengan pembagian ini pengukur akan lebih
terarah dalam menilai kewajaran pekerja dilihat dari segi ketrampilannya
sehingga faktor penyesuaian nantinya dapat diperoleh lebih objektif.
(Sutalaksana, Anggawisastra, & Tjakraatmadja, 1979)
Effort (usaha).
Usaha didefinisikan sebagai hal menunjukkan kemampuan untuk
bekerja secara efektif, ditunjukkan dengan kecepatan pada tingkat yang
dimiliki dan dapat dikontrol pada tingkat yang tertinggi oleh operator.
Usaha diklasifikasikan menjadi 6 kelas dengan ciri-ciri dari setiap kelas
sebagai berikut :
1. Excessive Effort :
Kecepatan sangat berlebihan.
Usahanya sangat bersungguh-sungguh tetapi dapat
membahayakan kesehatan.
Kecepatan yang ditimbulkan tidak dapat dipertahankan sepanjang
hari kerja.
2. Excellent Effort :
Jelas terlihat kecepatan kerjanya yang tinggi.
Gerakan-gerakan lebih “ekonomis” daripada operator-operator
biasa.
Penuh perhatian pada pekerjaannya.
Banyak memberi saran-saran.
Tidak dapat bertahan lebih dari beberapa hari.
Bekerjanya sistematis.
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
3. Good Effort :
Bekerja berirama.
Saat-saat menganggur sangat sedikit, bahkan kadang-kadang
tidak ada.
Kecepatannya baik dan dapat dipertahankan sepanjang hari.
Menerima saran-saran dan petunjuk dengan senang.
Penuh perhatian pada pekerjaannya.
4. Average Effort :
Tidak sebaik good, tetapi lebih baik dari poor
Bekerja dengan stabil.
Menerima saran-saran tetapi tidak melaksanakannya.
Set up dilaksanakan dengan baik.
Melakukan kegiatan-kegiatan perencanaan
5. Fair Effort :
Saran-saran perbaikan diterima dengan kesal.
Kurang sungguh-sungguh
Terjadi sedikit penyimpangan dari cara kerja baku
Gerakan-gerakannya tidak terencana
Tidak mengeluarkan tenaga dengan secukupnya
Terlampau hati-hati
6. Poor Effort :
Banyak membuang-buang waktu
Tidak memperlihatkan adanya minat bekerja
Tidak mau menerima saran-saran
Tampak malas dan lambat dalam bekerja
Set up kerjanya terlihat tidak baik
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
Consistency (konsistensi).
Konsistensi mencerminkan keajegan atau ketetapan setiap operator
didalam melakukan pekerjaannya dari satu siklus ke siklus lainnya, dari
jam ke jam, bahkan dari hari ke hari. Seorang operator dapat dikatakan
bekerja dengan konsisten apabila waktu penyelesaian pekerjaannya sama
dalam beberapa waktu yang berbeda dan tidak memiliki variabilitas yang
tinggi. Terdapat enam kelas yaitu: Perfect, Excellent, Good, Average, Fair,
dan Poor. Seorang pekerja dapat dikatakan memiliki konsistensi yang
perfect apabila waktu penyelesaian pekerjaan yang sama dalam beberapa
waktu cenderung tetap. Konsistensi perfect berlawanan dengan poor,
dimana waktu penyelesaian pekerjaan memiliki selisih yang jauh dengan
nilai rata-ratanya secara acak. Sedangkan konsistensi dikatakan average
apabila selisih waktu penyelesaian dengan rata-rata tidak terlalu jauh,
walaupun ada satu atau dua waktu penyelesaian yang agak melenceng
jauh.
Condition (kondisi).
Kondisi didefinisikan sebagai prosedur performance rating yang
berakibat pada operator dan bukan pada operasi. Kondisi ini meliputi
kondisi fisik lingkungan kerja seperti keadaan pencahayaan, temperatur,
dan kebisingan ruangan. Bila 3 faktor lainnya yaitu ketrampilan, usaha dan
konsistensi merupakan apa yang dicerminkan operator, maka kondisi kerja
ini merupakan sesuatu diluar operator yang diterima apa adanya oleh
operator tanpa banyak kemampuan merubahnya. Oleh sebab itu faktor
kondisi sering disebut sebagai faktor manajemen, karena pihak inilah yang
dapat dan berwenang merubah atau memperbaikinya.
Kondisi kerja dibagi menjadi enam kelas yaitu Ideal, Excellent,
Good, Average, Fair, dan Poor. Kondisi yang ideal tidak selalu sama bagi
setiap pekerja karena berdasarkan karakteristiknya, masing-masing pekerja
membutuhkan kondisi ideal tersendiri. Suatu kondisi yang dianggap good
untuk suatu pekerjaan dapat dirasakan sebagai fair atau poor bagi
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
pekerjaan yang lain. Pada dasarnya kondisi ideal adalah kondisi yang
paling cocok untuk pekerjaan yang bersangkutan, yaitu yang
memungkinkan performance maksimal dari pekerja. Sebaliknya kondisi
poor adalah kondisi lingkungan yang tidak membantu jalannya pekerjaan
bahkan sangat menghambat pencapaian performance yang baik. Sudah
tentu suatu pengetahuan tentang keadaan bagaimana yang disebut ideal,
dan bagaimana pula yang disebut poor perlu dimiliki agar penilaian
terhadap kondisi kerja dalam rangka melakukan penyesuaian dapat
dilakukan dengan seteliti mungkin.
Tabel 2.1. Performance Rating Metode Westing House
SKILL EFFORTKelas Kode Nilai Kelas Kode NilaiSuper skill A1 + 0.15 Super skill A1 + 0.13
A2 + 0.13 A2 + 0.12Excellent B1 + 0.11 Excellent B1 + 0.10
B2 + 0.08 B2 + 0.08Good C1 + 0.06 Good C1 + 0.05
C2 + 0.03 C2 +0.02Average D 0.00 Average D 0.00Fair E1 -0.05 Fair E1 -0.04
E2 -0.10 E2 -0.08Poor F1 -0.16 Poor F1 -0.12
F2 -0.22 F2 -0.17CONDITION CONSISTENCY
Ideal A + 0.06 Ideal A + 0.04Excellent B + 0.04 Excellent B + 0.03Good C + 0.02 Good C + 0.01Average D 0.00 Average D 0.00Fair E -0.03 Fair E -0.02Poor F -0.07 Poor F -0.04
Waktu normal
Pengertian dari waktu normal ialah waktu yang diperlukan untuk
seorang operator yang terlatih untuk memiliki keterampilan rata-rata untuk
melaksanakan suatu aktivitas dibawah kondisi dan tempo kerja normal.
Waktu normal disini tidak termasuk waktu longgar yang diperlukan untuk
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
fatique, personal needs ataupun delay yang diperlukan bilamana kegitan
kerja tersebut harus dilaksanakan dalam waktu sehari penuh (8 jam/hari).
Secara sistematis waktu normal dapat diperoleh dari rumus berikut :
Waktu Normal=Waktu Pengamatan ×Rating Faktor %
100 %
Nilai waktu normal di sini belum dapat ditetapkan sebagai waktu
baku untuk penyelesaian suatu opeasi kerja, karena di sini faktor-faktor
yang berkaitan dengan kelonggaran waktu (allowance time) agar operator
bisa bekerja dengan sebaik-baiknya masih belum dikaitkan.
(Wignjosoebroto,.1995:207)
Dari pengertian ini waktu normal, waktu yang benar-benar
digunakan pekerja elesaikan pekerjaannya Untuk menentukan waktu normal
kita harus menentukan:
Waktu Terpilih (selected operating time)
Waktu yang terpilih ialah waktu yang diambil sebagai yang
mewakili suatu kelompok waktu dari suatu unsur atau dari suatu kelompok
unsur. Waktu-waktu ini baik yang diamati atau waktu dasar harus
dinyatakan sebagai waktu-waktu yang diamati atau waktu dasar yang
dipilih (ILO, 1976; 82).
Untuk menentukan waktu terpilih ini, kita harus memilih karyawan
yang diamati sebagai wakil dari seluruh karyawan dan karyawan yang
diamati itu yang trampil dan cakap dalam bekerja sehingga dalam
menentukan waktu tersebut akan memperoleh hasil yang baik, Jika
memilih karyawan yang tidak trampil dan tidak cakap akan menghasilkan
waktu yang tidak tepat dan tidak bisa digunakan sebagai waktu yang
digunakan untuk menentukan waktu standar.
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
2.3.3. Allowance Waktu Standar (Waktu Baku)
Kelonggaran diberikan untuk 3 hal yaitu untuk kebutuhan pribadi
menghilangkan rasa fatique, dan hambatan-hambatan yang tidak dapat
terhindarkan. Ketiganya ini merupakan hal-hal yang secara nyata dibutuhkan
oleh pekerja, selama pengukuran tidak diamati, diukur, dicatat maupun
dihitung. Karenanya sesuai pengukuran dan setelah mendapatkan waktu
normal, kelonggaran perlu ditambahkan.
Kelonggaran Untuk Keperluan Pribadi
Yang termasuk dalam kebutuhan pribadi disini adalah minum
sekadarnya untuk menghilangkan rasa haus, ke kamar kecil, bercakap-
cakap dengan teman kerja sekedar untuk menghilangkan ketegangan atau
kejenuhan dalam bekerja. Kebutuhan-kebutuhan ini jelas terlihat sebagai
sesuatu yang mutlak, tidak biasa jika seseorang diharuskan terus bekerja
dengan rasa haus atau melarang pekerja untuk sama sekali tidak
bercakap-cakap sepanjang jam kerja.
Larangan demikian tidak saja merugikan pekerja(karena
merupakan tuntutan psikologis yang wajar) tetapi juga merugikan
perusahaan karena dengan kondisi demikian pekerja tidak akan dapat
bekerja dengan baik bahkan hampir dapat dipastikan produktivitasnya
menurun. Besarnya kelonggaran yang diberikan untuk kebutuhan pribadi
seperti itu berbeda-beda dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya karena
setiap pekerjaan memopunyai karakteristik sendiri-sendiri dengan
tuntutan yang berbeda-beda.
Penelitian yang khusus perlu dilakukan untuk menentukan
besarnya kelonggaran ini secara tepat seperti dengan sampling pekerjaan
atupun secara fisiologis. Berdasarkan penelitian ternyata besarnya
kelonggaran ini bagi pekerja pria berbeda dengan pekerja wanita.
Misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan ringan pada kondisi kerja normal
pria memerlukan 2-2,5% dan wanita 5% (presentase ini adalah dari
waktu normal).
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
Kelonggaran Untuk Menghilangkan Rasa Fatique
Rasa fatique tercermin antara lain dari menurunnya hasil
produksi baik jumlah maupun kualitas. Karenanya salah satu cara untuk
menentukan besarnya kelonggaran ini adalah dengan melakukan
pengamatan sepanjang hari kerja dan mencatat pada saat-saat dimana
hasil produksi menurun. Permasalahannya adalah kesulitan dalam
menentukan pada saat menurunnya hasil produksi disebabkan oleh
timbulnya rasa fatique karena masih banyak kemungkinan lain yang
menyebabkannya.
Jika rasa fatique telah datang dan pekerja harus bekerja untuk
menghasilkan performance normalnya, maka usaha yang dikeluarkan
pekerja lebih besar dari normal dna ini akan menambah rasa fatique. Bila
hal ini berlangsung terus menerus pada akhirnya akan terjadi fatique total
yaitu jika anggota badan yang bersangkutan sudah tidak dapat
melakukan gerakan kerja sama sekali walaupun sangat dikehendaki. Hal
demikian jarang terjadi karena berdasarkan pengalamannya pekerja dapat
mengukur kecepatan kerjanya sedemikian rupa sehingga lambatnya
gerakan-gerakan kerja ditujukan untuk menghilangkan rasa fatique ini.
Kelonggaran untuk Hambatan-Hambatan Tak Terhindarkan
Dalam melaksanakan ekerjaannya, pekerja tidak akan lepas dari
berbagai hambatan. Ada hambatan yang dapat terhindarkan seperti
mengobrol yang berlebihan dan menganggur dengan sengaja, dan ada
pula hambatan yang tidak dapat dihindarkan karena berada diluar
kekuasaan pekerja untuk mengendalikannya. Bagi hambatan yang
pertama jelas tidak ada pilihan selain meghilangkannya, sedangkan bagi
yang terakhir walaupun harus diusahakan serendah mungkin hambatan
akan tetap ada sehingga harus diperhitungkan dalam perhitungan waktu
baku. Beberapa contoh yang termasuk kedalam hambatan tak
terhindarkan:
menerima atau meminta petunjuk kepada pengawas.
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
melakukan penyesuaian mesin.
memperbaiki kemacetan seingkat seperti mengganti alat potong yang
patah, memasang kembali ban yang lepas dsb.
mengasah peralatan potong.
mengambil alat-alat khusus atau bahan-bahan khusus dari gudang.
(Sutalaksana, Anggawisastra, & Tjakraatmadja, 1979)
Waktu normal semata-mata menunjukkan bahwa seorang operator
yang berkualifikasi baik akan bekerja menyelesaikan pekerjaan pada
kecepatan kerja yang normal. Pada kenyataannya operator tidak akan
mampu bekerja secara terus-menerus tanpa adanya interupsi. Operator
akan sering menghentikan kerja dan membutuhkan waktu-waktu khusus
untuk keperluan seperti personal needs, istirahat melepas lelah dan
alasan-alasan lain di luar kontrolnya.
Waktu longgar yang dibutuhkan dan akan menginterupsi proses
produksi ini diklasifikasikan menjadi personal allowance, fatigue
allowance, dan delay allowance. Waktu baku atau waktu standar adalah
waktu normal yang telah memperhitungkan waktu-waktu longgar atau
allowance tersebut.
Tabel 2.2. Allowance
Faktor Contoh Pekerjaan Kelonggaran (%)A. Tenaga yang
dikeluarkanEkivalen beban
Pria Wanita
1. Dapat diabaikan Bekerja di meja, duduk Tanpa beban
0.0 – 6.0 0.0 - 6.0
2. Sangat Ringan Bekerja di meja, berdiri 0.00 – 2.25 kg
6.0 – 7.5 6.0 – 7.5
3. Ringan Menyekop, ringan 2.25 – 9.00 kg
7.5 – 12.0 7.5 – 16.0
4. Sedang Mencangkul 9.00 – 18.00 kg
12.0 – 19.0 16.0 – 30.0
5. Berat Mengayun palu yang berat
19.00 – 27.00 kg
19.0 – 30.0
6. Sangat Berat Memanggul beban 27.00 – 50.00 kg
30.0 – 50.0
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
7. Luar biasa berat Memanggul karung berat
Diatas 50 kg
B. Sikap kerja1. Duduk Bekerja duduk, ringan 0.0 – 1.0
2. Berdiri diatas dua kaki
Badan tegak, ditumpu dua kaki
1.0 – 2.5
3. Berdiri diatas satu kaki
Satu kaki menggerakkan alat kontrol
2.5 – 3.0
4. Berbaring Pada bagian sisi, belakang, atau depan badan
2.5 – 4.0
5. Membungkuk Badan dibungkukkan bertumpu pada kedua kaki
4.0 - 10
C. Gerakan kerja1. normal Ayunan bebas dari palu 0
2. agak terbatas Ayunan terbatas dari palu
0 – 5
3. sulit Membawa beban berat dengan satu tangan
0 – 5
4. pada anggota-anggota badan teratas
Bekerja dengan tangan di atas kepala
5 – 10
5. seluruh anggota badan teratas
Bekerja di lorong pertambangan yang sempit
10 -15
D. kelelahan mata Pencahayaan baik
Pencahayaan buruk
1. pandangan yang terputus-putus
Membawa alat ukur 0.0- 6.0 0.0 – 6.0
2. pandangan yang hampir terus menerus
Pekerjaan-pekerjaan yang teliti
6.0 – 7.5 6.0 – 7.5
3. pandangan yang terus menerus dengan fokus berubah-ubah
Memeriksa cacat pada kain
7.5 – 12.00 7.5 – 16.00
Pemeriksaan yang sangat teliti
12.00 – 19.00 16.00 – 30.00
4. pandangan terus menerus dngan fokus tetap
19.00 – 30.00 30.00 – 50.00
E. keadaan temperatur tempat kerja
Temperature (0C) Kelemahan normal
Berlebihan
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
1. beku Dibawah 0 Diatas 10 Diatas 12
2. rendah 0 - 13 10 - 0 12 – 5
3. sedang 13 - 22 5 -10 8 – 0
4. normal 22 – 28 0 - 5 0 - 8
5. tinggi 22 – 38 5 - 40 8 – 100
6. sangat tinggi Diatas 38 Diatas 40 Diatas 100
F. keadaan atmosfer Contoh pekerjaan
1. Baik Ruangan yang berventilasi baik udara segar
0
2. Cukup Ventilasi kurang baik, ada bau-bauan
0 - 5
3. Kurang baik Adanya debu beracun, atau tidak beracun atau banyak
5 – 10
4. Buruk Adanya bau-bauan yang berbahaya yang mengharuskan menggunakan alat pernapasan
10 – 20
G. keadaan lingkungan yang baik
Kelonggaran (%)
1. bersih, sehat, cerah dengan kebisingan rendah
0
2. siklus kerja berulang-ulang antara 5 – 10 detik
0 – 1
3. siklus kerja berulang-ulang antara 0 – 5 detik
1 – 3
4. sangat bising 0 – 5
5. jika faktor-faktor yang berpengaruh dapat menurunkan kualitas
0 – 5
6. terasa adanya getaran lantai
5 – 10
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
7. keadaan yang luar biasa (bunyi, kebersihan, dll)
5 – 15
(Wignjosoebroto, 1995)
Waktu Baku
Menurut Sutalaksana (2005), Setelah proses pengukuran selesai,
langkah selanjutnya adalah mengolah data tersebut sehingga memberikan
waktu baku, Cara untuk mendapatkan waktu baku adalah sebagai
berikut:
a. Hitung waktu siklus rata-rata (Ws)
Waktu siklus adalah Waktu penyelesaian satu satuan produksi mulai
dari bahan baku atau mulai diproses di tempat kerja yang
bersangkutan,
b. Waktu normal adalah waktu penyelesaian pekerjaan yang diselesaikan
oleh pekerja dalam kondisi wajar dan kemampuan rata-rata, Dimana
p adalah faktor penyesuaian Adapun pembagian faktor penyesuaian,
yaitu:
p = 1 / p = 100% berarti bekerja normal,
p > 1 / p > 100% berarti bekerja cepat,
p < 1 / p < 100% berarti bekerja lambat,
c. Hitung waktu baku (Wb)
Waktu baku adalah waktu penyelesaian yang dibutuhkan secara wajar
oleh pekerja normal untuk menyelesaikan pekerjaannya yang
dikerjakan dalam sistem kerja terbaik pada saat itu Menurut
Wignjosoebroto (1992), adapun manfaat dari waktu baku, antara lain
man power planning, estimasi biaya-biaya untuk upah kerja,
Penjadwalan produksi dan penganggaran, indikasi keluaran untuk
mampu dihasilkan oleh pekerja.
Waktu baku adalah waktu yang diperlukan bagi seorang karyawan
normal untuk menyelesaikan satu unit pekerjaan ditambah cadangan-
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
cadangan waktu yang diperlukan sehingga karyawan tersebut dapat
melaksanakan tugas-tugasnya dari hari ke hari walaupun terdapat
gangguan-gangguan kecil dalam proses produksinya atau dengan kata
lain dapat disebutkan bahwa, waktu standar adalah waktu yang
diperlukan oleh seorang karyawan normal guna menyelesaikan satu
unit pekerjaan dari hari ke hari tanpa menimbulkan akibat yang
negatip kepadanya
Dari hasil pengukuran stop-watch time study maka akan diperoleh
waktu baku untuk menyelesaikan suatu siklus pekerjaan, yang mana
waktu ini akan dipergunakan sebagai standard penyelesaian pekerjaan
bagi semua pekerja yang akan melaksanakan pekerjaan yang sama
seperti itu. Waktu baku ini sangat diperlukan terutama sekali untuk :
Man Power Planning (perencanaan kebutuhan tenaga kerja).
Estimasi biaya – biaya untuk upah karyawan / pekerja.
Penjadwalan produksi dan penganggaran.
Perencanaan system pemberian bonus dan insentif bagi karyawan /
pekerja yang berprestasi.
Indikasi keluaran (output) yang mampu dihasilkan oleh seorang
pekerja.
(Wignjosoebroto, 1995)
2.3.4. Langkah Perhitungan Waktu Baku
Waktu baku dapat diperoleh denan langkah-langkah berikut ini:
Melakukan pengukuran waktu kerja dengan jam henti.
Melaukuan uji kenormalan data, uji keseragaman data, dan uji kecukupan
data. Uji-uji ini dilakukan agar diperoleh (sample) dapat mewakili populasi
yang diteliti.
Menentukan performance rating agar waktu kerja yang diperoleh dari hasil
pengukuran dapat dilakukan oleh operator yang bekerja dengan kecepatan
normal atau operator pada umumnya.
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
Menentukan besarnya allowance ( kelonggaran waktu ) karena dalam
kenyataanya tidak mungkin seseorang operator dalam melakukan
pekerjaannya tidak mendapat interupsi sama sekali. Besarnya waktu yang
dibutuhkan dan yang dapat menginterupsi pekerjaan operator disebut
allowances.
Menghitung waktu baku.
(http://digilib.petra.ac.id/ )
Waktu baku dapat diperoleh dengan formula :
StandardTime=Normal Time+ (Normal Time )× allowance ……… (1 )
StandardTime=Normal Time×100 %
100 %−allowance…………………… (2)
Rumus (1) merupakan rumus yang secara umum lebih banyak dipakai
menghitung waktu baku, meskipun sebenarnya rumus tersebut kurang teliti.
Dengan menggunakan rumus (2) hasilnya akan lebih tepat dibandingkan hasil
yang diperoleh dengan rumus (1).
2.4. Tingkat Ketelitian, Tingkat Keyakinan, dan Pengujian
Keseragaman Data
Tingkat Ketelitian dan Tingkat Keyakinan
Yang diteliti dengan melakukan pengukuran ini adalah waktu yang
sebenarnya dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Karena waktu
penyelesaian ini tidak pernah diketahui sebelumnya maka harus diadakan
pengukuran-pengukuran. Yang ideal tentunya dilakukan pengukuran-
pengukuran yang sangat banyak, karena dengan demikian diperoleh jawaban
yang pasti. Tetapi hal ini jelas tidak mungkin karena keterbatasan waktu,
tenaga, dan tentunya biaya.
Namun sebaliknya jika tidak dilakukan beberapa kali pengukuran saja,
dapat diduga hasilnya sangat kasar. Sehingga yang diperlukan adalah jumlah
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
pengukuran yang tidak membebankan waktu, tenaga dan biaya yang besar
tetapi hasilnya tidak dapat dipercaya. Jadi walaupun jumlah pengukuran tidak
berjuta kali, tetapi jelas tidak hanya beberapa kali saja. Dengan tidak
dilakukannya pengukuran yang banyak ini, pengukur akan kehilangan sebagian
kepastian akan ketetapan/rata-rata waktu penyesuaian yang sebenarnya.
Hal ini harus disadari oleh pengukur. Tingkat ketelitian dan tingkat
keyakinan adalah pencerminan tingkat kepastian yang diinginkan oleh
pengukur setelah memutuskan tidak akan melakukan pengukuran yang sangat
banyak. Tingkat ketelitian menunjukkan penyimpangan maksimum hasil
pengukuran dari waktu penyelesaian yang sebenarnya. Hal ini biasanya dalam
persen (dari waktu penyelesaian sebenarnya, yang seharusnya dicari).
Sedangkan tingkat keyakinan menunjukkan besarnya keyakinan pengukur
bahwa hasil yang diperoleh memenuhi syarat ketelitian tersebut. Inipun
dinyatakan dalam persen. Jadi tingkat ketelitian 10% dan tingkat keyakinan
95% memberi arti bahwa pengukur memperbolehkan rata-rata hasil
pengukurannya menyimpang sejauhnya 10% dari rata-rata sebenarnya dan
kemungkinan berhasil mendapatkan hal ini adalah 95%.
Dengan kata lain jika pengukur sampai memperoleh rata-rata pengukuran
yang menyimpang lebih dari 10%, maka hal ini diperbolehkan terjadi dengan
kemungkinan hanya 5% (100%-95%). Sebagai contoh, katakanlah rata-rata
waktu penyelesaian pekerjaan adalah 100detik. Harga ini tidak pernah
diketahui kecuali jika dilakukan pengukuran berkali kali. Paling jauh yang
dapat dilakukan adalah memperkirakannya dengan melakukan sejumlah
pengukuran. Dengan pengukuran yang tidak sebanyak itu makan rata-rata yang
diperoleh mungkin tidak 100detik tetapi suatu harga yang lain, misalnya 88,96
atau 100detik. Katakanlah rata-rata pengukuran yang didapat 96 detik.
Walaupun rata-rata sebenarnya (=100detik) tidak diketahui, jika jumlah
pengukuran yang dilakukan memenuhi untuk tingkat ketelitian 10% dan
tingkat keyakinan 95%, maka pengukur mempunyai keyakinan 95% bahwa 96
detik itu terletak pada interval harga rata-rata yang sebenarnya dikurangi 10%
dari rata-rata ini, dan harga ratarata sebenarnya ditambah 10% dari rata-rata ini.
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
Mengenai pengaruh tingkat-tingkat ketelitian dan keyakinan terhadap jumlah
pengukuran yang diperlukan dapat dipelajari secara statistic. Tetapi secara
intuitif hal ini dapat diduga bahwa semakin tinggi tingkat ketelitian dan
semakin besar tingkat keyakinan, maka akan semamin banyak pengukuran
yang diperlukan.
(Sutalaksana, Anggawisastra, & Tjakraatmadja, 1979)
Pengujian Keseragaman Data
Uji keseragaman data dapat dilakuakn secara visual atau menggunakan
peta kontrol. Peta kontrol adalah suatu alat yang tepat guna dalam melakuakn
uji keseragaman data dan peta kontrol ini dibuat denan bantuan software
minitab. Uji keseragaman data ini dilakukan agar tidak ada data yang terlalu
besar atau terlalu kecil dan jauh menyimpang dari nilai trend rata-ratanya. Data
ekstrem ini tidak menggambarkan waktu yang diperlukan oleh operator pada
umumnya untuk menyelesaikan pekerjaannya.
Data ekstrem yang muncul dapat disebabkan oleh kesalahan pengamat
pada saat membaca stopwatch, kekeliruan penulisan atau saat pengukuran
dilaksanakan pada kondisi kerja yang tidak wajar sehingga mengakibatkan data
waktu yang terukur menjadi terlalu besar atau terlalu kecil. Nilai estimasi yang
dipakai dalam batas kontrol atas dan bawah adalah 3. batas kontrol atas dan
batqas kontrol bawah dapat dicari dengan formulasi:
BKA=x+3SD
BKB=x−3SD
Dimana x=x dari group
Disini harga 3 SD bisa diperoleh dengan menghitung standard deviasi sesuai
dengan formula statistik yang ada atau bisa kita cari dengan menggunakan
aligment chart.
(http://digilib.petra.ac.id/)
Uji kecukupan Data
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
Uji kecukupan data ini dilakukan dengan mencatri banyaknya data yang
diperlukan sesuai dengan ketelitian yang diinginkan. Uji kecukupan data ini
perlu dilakyukan untuk mengetahui apakah sample data yang diambil sudah
mencukupi untuk mewakili data populasi.
N '=( ks √N ∑ x
2−(∑ x2)
∑ x )2
(Wignjosoebroto, 1995)
Dimana harga k bergantung pada tingkat kepercayaan yang dipakai.
Untuk tingkat kepercayaan 68% harga k adalah 1
Untuk tingkat kepercayaan 95% harga k adalah 2
Untuk tingkat kepercayaan 99% harga k adalah 3
(Wignjosoebroto, 1995)
Penyesuaian
Menurut Sutalaksana (2005), penyesuaian adalah kegiatan evaluasi
kecepatan dan performance kerja operator pada saat pengukuran kerja
berlangsung merupakan bagian penting dalam pengukuran kerja, Cara-cara
menentukan faktor penyesuaian sebagai berikut:
1. Cara Persentase
Dalam cara ini besar faktor penyesuaian sepenuhnya ditentukan oleh
pengukur melalui pengamatannya selama melakukan pengukuran, Jadi
sesuai dengan pengukurannya pengamat menentukan harga p yang menurut
pendapatnya menghasilkan waktu normal bila harga ini dikalikan dengan
waktu siklus.
2. Cara Shumard
Shumard memberikan patokan-patokan penilaian melalui kelas-kelas
performance kerja dimana setiap kelas mempunyai nilai masing-masing,
Penilaian performance kerja operator menurut kelas-kelas Superfast, Fast+,
Fast, Fast-, Excellent dan seterusnya.
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
3. Cara Westinghouse
Westinghouse mengerahkan penilaian pada 4 faktor yang dianggap
menentukan kewajaran atau ketidakwajaran dalam bekerja yaitu:
keterampilan , usaha, kondisi kerja, dan konsistensi.
4. Cara Objektif
Cara ini memperhatikan 2 faktor yaitu kecepatan kerja dan tingkat kesulitan
pekerjaan.
5. Cara Bedaux
Pada dasarnya cara Bedaux tidak banyak berbeda dengan cara Shumard,
hanya berbeda pada nilai-nilai dinyatakan dalam “B”
6. Cara Sintesis
Dalam cara waktu penyelesaian setiap elemen gerakan dibandingkan dengan
harga-harga yang diperoleh dari tabel-tabel data-data waktu gerakan untuk
kemudian dihitung harga rata-ratanya,
2.5. Kecepatan Produksi
Kecepatan produksi adalah berapa banyaknya produk yang dihasilkan dalam
satu satuan waktu, Satuan dari kecepatan produksi adalah unit/satuan waktu,
Kecepatan produksi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :
Kecepatan Produksi= 1Waktu Standar
(Wignjosoebroto, 1995)
2.6. Perancangan Stasiun Kerja
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
Proses perancangan system kerja merupakan suatu kegiatan yang bersifat siklus,
mulai dari merencanakan, merancang, mengevaluasi, memperbaiki dan kembali
merencanakan. Dengan pengaturan yang baik, seorang perancang harus mampu
menghasilkan rancangan system kerja yang terbaik untuk saat ini. Dalam kerja,
seorang perancang dapat mengikuti tahapan berikut:
Pada tahap ini perancangan mengidentifikasi kebutuhan stasiun kerja yang akan
dirancang. Pada dasarnya stsiun kerja dapat dibagi atas tiga, yaitu:
Stasiun kerja permesinan, misalnya: bubut, milling, drilling.
Stasiun kerja perakitan.
Stasiun kerja inspeksi.
Penentuan kebutuhan stsiun kerja inti dapat diperoleh dengan melakukan analisis
terhadap permintaan (order) dalam bentuk gambar produk dan atau contoh produk
jadi. Anlisis produk ini juga memperhatikan:
Spesifikasi produk, dari segi dimensi dan kualitas.
Kemungkinan komponen produk yang tidak diproduksi sendiri (subkontrak).
Bentuk rangkaian produksi yang akan dijalankan (mass production tau tidak).
Kapasitas produksi yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan produk.
Menentukan Jumlah Stasiun Kerja Minimal
Nmin=∑i=1
m
Tei
Tc
Keterangan:
∑i=1
m
Tei : Jumlah waktu standar
Tc : Waktu Baku Terbesar
(Wignjosoebroto, 1995)
2.7. Prinsip Dasar Line of Balancing
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
Dalam suatu perusahaan yang mempunyai tipe produksi massa, yang melibatkan
sejumlah besar komponen yang harus dirakit, perencanaan produksi memegang
peranan penting terutama dalam pengaturan operasi-operasi atau penugasab kerja
yang harus dilakukan. Bila pengaturan dan perancangan tidak tepat, maka setiap
stasiun kerja di lintasan perakitan mempunyai kecepatan produksi yang berbeda.
Hal ini akan mengakibatkan lintasan perakitan tersenut tidak efisien, terjadi
penumpukan material atau produk setengah jadi antara stasiun kerja yang tidak
berimbang kecepatan produksinya. Akibat lainnya adalah kompensasi ongkos-
ongkos yang hilang serta akibat psikologis yang negative bagi pekerja.
Persoalan di dalam penyeimbangan lintasan berawal dari adanya kombinasi dari
penugasan kerja terhadap operator atau kelompok operator yang menempati
pekerjaan tertentu. Masalah kombinasi tersebut menjadi masalah menyeimbangkan
lintasan, menyeimbangkan operasi atau stasiun kerja dengan tujuan untuk
mendapatkan waktu yang sama di setiap stasiun kerja sesuai dengan kecepatan
produksi yang diinginkan.
Pada umumnya merencanakan suatu keseimbangan di dalam sebuah lintasan
perakitan meliputi usaha yang bertujuan untuk mencapai suatu kapasitas yang
optimal, dimana tidak terjadi penghamburan fasilitas. Tujuan tersebut dapat
tercapai bila lintasan perakitan bersifat seimbang (setiap stasiun kerja mendapat
tugas yang sama nilainya diukur dengan waktu), di setiap stasiun kerja sepanjang
lintasan lintasan perakitan adalah:
1. Minimum waktu menganggur ( Delay Time )
2. Persenase waktu menganggur ( Precentation Delay of Time )
Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keseimbangan lintasan
perakitan tersebut didasarkan pada:
1. Hubungan antara kecepatan produksi ( production rate )
2. Operasi yang dibutuhkan dan urutan-urutan ketergantungan ( sequence )
3. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap operasi (work elemen time)
4. Sejumlah operator yang melakukan operasi.
(Buku Ajar Perencanaan dan Pengendalian Produksi 2)
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
2.8. Tujuan Line of Balancing
Adapun tujaun keseimbangan lintasan secara garis besar adalah:
1. Meminimasi waktu menganggur di setiap stasiun kerja
2. Meminimasi jumlah stasiun kerja
3. Menyeimbangkan setiap lintasan dengan memberikan setiap stasiun kerja tugas
yang sama nilainya berdasarkan waktu.
Kriteria untuk menilai keseimbangan yaitu dengan cara:
1. Maksimasi efisiensi lintasan.
2. Meminimasi Smoothness index.
(Buku Ajar Perencanaan dan Pengendalian Produksi 2)
2.9. Metode Line of Balancing
Dalam menyeimbangkan lintasan perakitan, ada berebagai macam metode dan
cara pendekatan yang berbeda-beda, akan tetapi tujuan penyelidikan pada
prinsipnya sama, yaitu mngoptimalkan lintas perakitan untuk mendapatkan
penggunaan tenaga kerja dan fasilitas yang efisien dimana tekanan penyelidikan
dikonsentrasikan pada aspek waktu.
Cara pendekatan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
1. Meminimumkan jumlah stasiun kerja untuk suatu kecepatan produksi tertentu.
2. Meminimumkan waktu siklus ( memaksimumkan kecepatan produksi ).
Berdasarkan jumlah stasiun yang telah ditentukan sebelumnya, metode
keseimbangan lintasan perakitan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok
besar, yaitu:
Metode Analisi ( Matematik )
Metode ini memecahkan persoalan keseimbangan lintasan dengan
menggunakan operation research dalam mengoptimalkannya, seperti
penggunaan programa linier, programa dinamis, dan programa bilangan bulat
nol satu.
Pemecahan masalah ini yaitu dengan mengelompokkan operasi-operasi
perakitan ke dalam sejumlah kombinasi-kombinasi yang menjadi tugas untuk
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
setiap stasiun kerja. Selanjutnya mencari alternatif yang terbaik untuk
menyusun kombinasi-kombinasi ini menjadi urutan-urutan tugas sepanjang
lintasan perakitan tersebut. Metode ini masih memerlukan ketelitian serta usaha
yang cukup besar untuk memecahkan persolan yang kompleks. Metode ini lebih
menekankan terhadap pemecahan masalah secara teoritis, sehingga kurang
praktis untuk diterapkan pada persoalan yang sebenarnya meskipun hasil yang
dicapai teliti dan keoptimalannya terjamin.
Metode Probabilistik
Metode ini dikembangkan oleh para ahli karena sering kali mengalami kesulitan
dalam memecahkan keseimbangan lintasan perakitan, terutama disebabkan oleh
adanya perubahan kecepatan kerja ( konsistensi kerja ) dari operator apabila
mereka beralih dari satu siklus ke siklus berikutnya. Perubahan kecepatan kerja
ini timbul akibat adanya variasi waktu untuk menyelesaikan pekerjaan yang
dilakukan. Sehubungan dengan adanya variasi waktu elemen kerja dalam
lintasan perakitan dengan melakukan penelitian ditujukan pada aspek elemen
kerja yang bervariasi.
Metode Branch and Bound
Pada dasarnya Metode Branch and Bound adalah prosedur diagram pohon
keputusan. Setiap iterasi dari prosedur ini dimulai dengan sebuah simpul yang
menggambarkanpenugasan elemen-elemen kerja pada sebuah stasiun kerja.
Apabila ditemukan bahwa tidak ada solusi yang terdekat, prosedur bercabang
pada sejumlah simpul turunan yang sebelumnya tidak terdominasi tetapi
feasible kemudian dihitung batas bawah untuk setiap simpul. Simpul yang batas
bawahnya paling kecil akan diambil sebagai patokan untuk interasi berikutnya,
seandainya solusi awalnya baik.
Metode Pabrikasi
Persolan keseimbangan sebuah lintasan pabrikasi lebih sulit untuk dipecahkan
jika dibandingkan dengan msalah lintasan perakitan. Hal ini disebabkan pada
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
lintasan pabrikasi tidak mudah untuk membagi operasi-operasi kedalam
elemen-elemen yang lebih kecil untuk didistribusikan. Pembatas ini akan
memberi ruang gerak dalam melakukan perencanaan lintasan pabrikasi. Sebagai
contoh seorang operator yang melakukan pekerjaan merakit dapat dengan
mudah untuk dipindahkan dari satu pekerjaan perakitan ke pekerjaan lainnya.
Sedangkan pada lintasan pabrikasi, sebuah mesin atau peralaatan sangat sukar
untuk digunakan dalam bermacam-macam pekerjaan, tanpa biaya set-up yang
mahal.
Untuk mengantisipasi masalah tersebut diperlukan lay out yang baik sehingga
mesin yang ada dapat digunakan secara efektif, sebab dengan adanya mesin
yang menganggur akan memberikan ongkos yang dapat memberikan kerugian
pada perusahaan. Jadi dalam mengatasi lintasan pabrikasi diperlukan suatu
analisis pada bidang lain. Karena dengan penambahan peralatan sebagai
alternatifnya, yang berarti penambahan ongkos tetap atau penambahan ongkos
variabelnya.
Metode Heuristik
Pendekatan secara heuristik ini didasarkan atas penyederhanaan persoalan
kombinasi yang kompleks sehingga dapat dipecahkan secara sederhana dan
dengan metode yang mudah dimengerti. Pendekatan dengan Metode heuristik
ini sebenarnya tidak menjamin suatu solusi optimal sehingga kriteria yang
pokok untuk suatu pendekatan dengan metode heuristik adalah:
1. Pemecahan akan lebih baik dan lebih cepat.
2. Lebih murah dan lebih mudah untuk diaplikasikan kekomputer.
3. Usaha yang dikeluarkan lebih relatif murah.
Langkah awal dari setiap metode keseimbangan lintasan dengan menggunakan
metode heuristik yang ada bermula dari presedence diagram dan matriks
presedence. Pembuatan presedence diagram biasanya menggunakan data yang
berasal dari Peta Proses Operasi (OPC). Kemudian langkah selanjutnya akan
mengalami perbedaan sesuai dengan cirinya dari masing-masing. Untuk lebih
jelasnya dapat diuraikan seperti dibawah ini.
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
Beberapa metode Heuiristik yang umum digunakan dengan teknik manual
adalah sebagai berikut :
Metode Helgeson Birnie (Ranked Position Weight / RPW)
RPW merupakan suatu metode yang digunakan untuk menyeimbangkan
lintasan pada proses produksi dengan diketahui terlebih dahulu waktu-waktu
yang ada dalam proses perakitan tersebut dengan tujuan agar proses produksi
itu berjalan dengan baik.
Langkah-langkah pengolahannya adalah :
1. Lakukan pembobotan dengan cara menentukan jalur/node/jaringan
terpanjang dari masing-masing operasi /tugas berdasarkan waktu proses
dengan melihat kepada presedence yang ada (position weight).
2. Jumlahkan waktu operasi dari jalur /node/jaringan yang telah terbentuk.
3. Urutkan/ranking operasi-operasi berdasarkan waktu terpanjang (position
weight terbesar).
4. Alokasikan operasi yang mempunyai ranking paling awal kepada stasiun
yang lebih awal dengan memperhatikan precedence diagram.
5. Alokasikan seluruh operasi kepada seluruh stasiun yang ada.
6. Pengalokasian operasi kepada salah satu stasiun, total waktu prosesnya
tidak boleh melebihi CT (Cycle Time) yang telah ditentukan.
Metode Largest Candidate Rule (LCR)
Metode ini merupakan penentuan operasi pada stasiun kerja dengan
mengurutkan waktu operasi terbesar hingga yang terkecil. Waktu yang
terbesar memiliki ranking 1, kemudian perankingan tersebut diikuti oleh
waktu-waktu operasi selanjutnya. Pengalokasian operasi tiap komponen pada
stasiun dimulai dengan operasi yang memiliki ranking awal, tetapi hal ini
harus tetap dilakukan dengan memperahatikan precedence diagram.
Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
1. Urutkan /rangking setiap operasi /tugasberdasarkan waktu proses
terlama/terbesar.
2. Alokasikan operasi yang mempunyai rangking paling awal kepada
stasiun yang lebih awal dengan memperhatikan precedence diagram.
3. Alokasikan seluruh operasi kepada seluruh stasiun yang ada.
4. Pengalokasian operasi kepada salah satu stasiun, total waktu prosesnya
tidak boleh melebihi CT (Cycle Time) yang telah ditentukan.
Metode Killbridge Wester (Region Approach / RA)
Langkah-langkahnya :
1. Bagi precedence diagram yang ada ke dalam beberapa wilayah (region).
2. Pembagian wilayah ini dilakukan secara vertikal, dimana setiap wilayah
tidak boleh ada dua operasi yang saling berhubungan.
3. Operasi yang tidak memiliki operasi pendahulu (predecessor) diletakkan
pada wilayah yang pertama/lebih awal
4. Alokasikan operasi yang terletak pada wilayah yang paling awal kepada
stasiun yang lebih awal dengan memperhatikan precedence diagram.
5. Setiap operasi yang berada pada wilayah yang sama mempunyaihak yang
sama untuk dialokasikan kepada stasiun yang ada, oleh karena itu bisa
dipilih operasi mana saja yang akan dialokasikan ke dalam stasiun yang
ada.
6. Jika kita akan mengalokasikan operasi yang ada pada wilayah
berikutnya, maka seluruh operasi yang ada pada wilayah sebelumnya
harus sudah dialokasikan semuanya.
7. 7. Alokasikan seluruh operasi kepada eluruh stasiun yang ada.
8. 8. Pengalokasian operasi kepada salah satu stasiun, total waktu prosesnya
tidak boleh melebihi CT (Cycle Time) yang telah ditentukan.
Metode Moodie Young (MY)
Metode ini terdiri dari 2 fase :
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
Fase 1 : Elemen kerja ditandai dengan stasiun kerja yang berhubungan
dalam garis perakitan. terutama dengan metode Largest Candidate Rules
(LCR). LCR terdiri dari penentuan nilai elemen yang tersedia (dengan tidak
memperhatikan precedence ) sesuai dengan penurunan nilai waktu. (lihat
langkah-langkah waktu pengolahan LCR).
Fase 2 : Fase ini berusaha untuk membagi waktu menganggur secara merata
untuk seluruh stasiun kerja. Langkah-langkah dalam fase 2 ini adalah
sebagai berikut :
1. Hitung waktu total operasi pada masing-masing stasiun kerja.
2. Tentukan stasiun kerja yang memiliki waktu operasi yang terbesar dan
waktu operasi yang terkecil dari fase 1.
3. Setengah dari perbedaan kedua nilai tersebut dinamakan GOAL.
GOAL = (STmax – STmin)/2
4. Tetapkan seluruh elemen tunggal pada STmax yang kurang dari 2 kali
nilai GOAL, dan tidak melanggar aturan precedence jika dipindahkan ke
STmin.
5. Tetapkan seluruh kemungkinan pemindahan operasi dari STmax ke
STmin, seperti halnya operasi maksimal 2 kali GOAL, dengan
memperhatikan precedencenya.
6. Lakukan langkah diatas hingga tidak ada lagi yang bisa dipindahkan.
(Buku Ajar Perencanaan dan Pengendalian Produksi 2)
2.10. Istilah-istilah dalam Keseimbangan Lintasan
Dalam sistem keseimbangan lintasan perakitan terdapat beberapa istilah yang
digunakan meliputi:
1. Assembly Product
Produk yang melewati beberapa stasiun kerja yang mana sejumlah proses
dilakukan untuk melengkapi produk tersebut sampai menjadi produk jadi.
2. Precedence Diagram
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
Diagram yang memperlihatkan ketergantungan suatu operasi dengan operasi
pendahulunya dan tidak boleh dilanggar.
3. Work Element
Bagian dari total pekerjaan dalam proses perakitan.
4. Work Station (K)
Lokasi dalam lintasan perakitan dimana elemen pekerjaan diproses menjadi
produk jadi.
5. Cycle Time (CT)
Parameter yang menunjukkan kecepatan produksi yang dapat didefinisikan
sebagai waktu diantara dua perakitan, dengan asumsi waktu konstan untuk
seluruh perakitan.
6. Station Time (ST)
Total waktu yang ada dari setiap elemen pekerjaan yang diproses pada stasiun
yang sama. Dengan ketentuan bahwa Station Time (ST) tidak boleh lebih
mendahului Cycle Time (CT).
7. Delay Time (DT)
Perbedaan antara cycle time dengan station time.
2.11. Pembatasan Dalam Keseimbangan Lintasan
Dalam menyeimbangkan lintasan ada beberapa faktor yang dijadikan pembatas,
dan pembatas itu antara lain sebagai berikut:
1. Pembatas Teknologi (Technological Restriction)
Pembatas ini sering juga disebut precedence constrain dalam bahasa
keseimbangan lintasan. Yang dimaksud pembatasan teknologi adalah proses
pengerjaan yang telah ditentukan.
Untuk proses serta ketergantungannya digambarkan dalam diagram
kebergantungan (Precedence Diagram) dan Operation Process Chart (OPC).
2. Pembatas Fasilitas (Facility Restriction)
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
Pembatas disini adalah akibat adanya fasilitas atau mesin yang tidak dapat
dipindahkan (fasilitas tetap).
3. Pembatas Posisi (Positional Restriction)
Membatasi pengelompokkan elemen-elemen kerja orientasi produk terhadap
operator yang sudah tertentu.
4. Zoning Constrain
Zoning Constrain terdiri atas Positive Zooning Constrain dan Negative
Zooning Constrain.
Positive Zooning Constrain berarti bahwa elemen-elemen pekerjaan
tertentu harus ditempatkan saling berdekatan dalam stasiun kerja yang
sama.
Negative Zooning Constrain menyatakan bahwa jika satu elemen
pekerjaan dengan elemen pekerjaan lain sifatnya saling mengganggu maka
sebaiknya tidak ditempatkan saling berdekatan.
Ketika menentukan jumlah stasiun kerja optimal faktor-faktor konstrain di atas
harus ikut dipertimbangkan. Apabila kondisi tersebut
mengharuskanmenambah stasiun kerja lebih dari jumlah stasiun kerja optimal
yang didapat maka hal tersebut diperbolehkan.
(Buku Ajar Perencanaan dan Pengendalian Produksi 2)
2.12. Kriteria Dalam Keseimbangan Lintasan
Secara matematis kriteria yang umuum digunakan dalam suatu keseimbangan
lintasan perakitan adalah :
a. Waktu Menganggur (Delay Time)
DT =K . STmax−∑i=1
k
ST i
b. Persentase Waktu Menganggur (%DT)
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
DT = DTK . ST max
×100 %
c. Effisiensi Stasiun Kerja (ESKk)
ESK=ST k
ST max
×100
d. Effisiensi Lintasan (LE)
¿=∑i=1
k
ST k
K .CT×100
e. Smoothness Indeks (SI)
SI=√∑i=1
k
(ST max−ST k)2
Dimana :
K = Jumlah stasiun kerja
STmax = Waktu operasi stasiun terbesar
STk = Waktu operasi untuk setiap stasiun
(Buku Ajar Perencanaan dan Pengendalian Produksi 2)
2.13. Langkah-langkah Perhitungan Line of Balancing
Langkah-langkahnya yaitu:
4. Menentukan operasi yang harus dilakukan
5. Menentukan urutan antar operasi
6. Menentukan waktu tiap operasi
7. Menentukan precedence diagram
8. Menentukan waktu siklus
9. Menentukan jumlah stasiun kerja
10. Menentukan penugasan tiap stasiun kerja
11. Menentukan performansi (efisiensi, smoothness index, dll.)
(Buku Ajar Perencanaan dan Pengendalian Produksi 2)
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
BAB III
TINJAUAN SISTEM
3.1. Deskripsi Umum Perusahaan
PT. X sebagai perusahaan manufacturing dan perakitan sepeda motor dalam
menjalankan fungsi produksi, penjualan dan pelayanan purna jual yang lengkap
untuk kepuasan pelanggan memiliki visi dan misi yaitu :
Visi
Kami senantiasa berusaha untuk mencapai yang terbaik dalam industri sepeda
motor di Indonesia, untuk member manfaat bagi masyarakat luas, dalam
menyediakan alat transportasi yang berkualitas tinggi, sesuai kebutuhan konsumen,
dengan harga yang terjangkau, serta didukung oleh fasilitas manufaktur terpadu,
teknologi mutakhir, jaringan pemeliharaan, suku cadang dan manajemen kualitas
dunia.
Misi
Kami bertekad untuk menyediakan sepeda motor berkualitas tinggi dan handal
sebagai sarana transportasi bagi masyarakat yang sesuai kebutuhan konsumen, pada
tingkat harga yang terjangkau.
Proses Produksi
PT. X bergerak dalam bidang manufaktur dan perakitan motor, menghasilkan
beberapa macam produk yang dapat dikategorikan sebagai berikut :
1. Unit motor : cub (bebek), dan sport.
2. Sparepart (non unit)
Sedangkan lingkup kegiatan PT. X adalah sebagai berikut :
Pembuatan cetakan dies dan mold
Pembuatan komponen pressing sepeda motor
Pengelasan rangka sepeda motor
Pengecatan dan pelapisan plating komponen sepeda motor
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
Injeksi untuk komponen plastik sepeda motor
Machining untuk komponen engine motor
Perakitan engine motor
Perakitan unit sepeda motor
Pemasaran unit dan komponen sepeda motor
Supervice dan pengembangan jaringan service
Gambaran umum proses produksi yang terdapat pada PT. X adalah sebagai
berikut :
Gambar 3.1 Gambaran Umum Proses Produksi
Produksi komponen-komponen yang digunakan dalam proses perakitan
mesin dan unit sepeda motor tidak semuanya diproduksi sendiri tetapi ada yang
disubkontrakkan, baik keseluruhan komponen maupun sebagian proses yang
dikerjakan pada komponen. Setelah komponen tersebut datang dan jadi (untuk
komponen yang diproduksi di PT. X sendiri), maka siap dilakukan proses
perakitan untuk kemudian menjadi unit motor.
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
3.2. Supply Chain Management pada PT. X
Gambar 3.2 Supply Chain Management
Pada PT. X pergerakan mata rantai pertama kali ditrigger dari adanya
kebutuhan customer akan sepeda motor. Informasi dari customer ditangkap dan
dianalisa oleh marketing. Selanjutnya informasi tadi diolah, dikoordinasikan, dan
diteruskan ke Production Planning. Production Planning akan merencanakan
rencana produksi untuk memenuhi kebutuhan customer. Untuk kebutuhan produksi
tentu saja memerlukan bahan baku. Disinilah peran logistic. Berdasarkan planning
dari Production Planning, Logistic memperhitungkan dan mengorder bahan baku
untuk kebutuhan produksi. Hasil dari perhitungan ini disampaikan ke
Procurement/Purchase untuk disampaikan ke Sub Cont.
Selanjutnya Sub Cont akan mengirimkan barang pesanan PT. X dan diterima di
Part Preparation, untuk selanjutnya barang tadi akan mengalami proses produksi
untuk menjadi unit motor. Pergerakan barang diatur oleh Production Control.
Setelah menjadi unit motor, motor dikirim ke Shipping untuk melanjutnya sampai
ke tangan customer.
Jadi mata rantai yang berada di atas menggambarkan aliran barang, sedangkan
mata rantai yang bawah menggambarkan aliran informasi.
Untuk mewujudkan dan mengimplementasikan teori-teori dan konsep di atas, di
PT. X diwujudkan dalam sebuah konsep global yag menjabarkan seluruh rangkaian
global proses di X.
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
3.3. Production Planning
Sebagai bagian dari mata rantai dalam Sistem Supply Chain Management
(SCM) tugas pokok dari Production Planning di PT. X adalah membuat rencana
produksi unit sepeda motor sesuai dengan kapasitas terpasang untuk satu tahun,
bulanan, mingguan, maupun harian untuk memenuhi keinginan konsumen yang
dalam hal ini diwakili oleh pihak Marketing. Di samping itu, Production Planning
sekaligus juga berfungsi untuk melakukan proses perencanaan pengadaan material
baik lokal maupun import guna memenuhi kebutuhan rencana unit produksi yang
sudah ditentukan. Khusus untuk kebutuhan komponen lokal proses ordering
dilakukan secara terintegrasi melalui proses Planning Run MRP.
Perencanaan Kapasitas
Perencanaan kapasitas merupakan langkah awal yang harus
diperhitungkan ketika suatu organisasi memutuskan untuk memproduksi lebih
besar atau akan mengeluarkan suatu produk baru. Peningkatan kapasitas dapat
dilakukan melalui beberapa cara, antara lain dengan melakukan relokasi
fasilitas produksi, penggabungan teknologi atau melakukan penyesuaian
terhadap peralatan dan proses produksi.
Perencanaan kapasitas umumnya melibatkan beberapa aktivitas :
Menentukan kapasitas yang tersedia (existing capacity).
Meramalkan kebutuhan kapasitas.
Menentukan cara-cara alternatif untuk memodifikasi kapasitas terpasang.
Mengevaluasi kondisi financial, ekonomi, dan alternatif teknologi yang
digunakan untuk peningkatan kapasitas.
Melakukan studi kelayakan untuk menentukan alternatif kapasitas yang
sesuai untuk mencapai target yang ditetapkan.
Berikut ini merupakan strategi umum jangka pendek yang biasa digunakan
untuk mengantisipasi perubahan kapasitas :
Mempersiapkan buffer stock (Inventory Backlogs).
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
Penambahan atau pengurangan jumlah tenaga kerja.
Utilisasi tenaga kerja dengan penggunaan Over Time.
Meningkatkan kemampuan / skill dari tenaga kerja dengan pemberian
training.
Perubahan desain proses.
Proses Outplant dan Multi Sourcing.
Melakukan tindakan Preventive Maintenance terhadap fasilitas produksi
Production Forecast dan Master Production Schedule
Peramalan (forecast) permintaan agregat biasanya diperoleh dengan
memperkirakan volume penjualan dalam satu tahun, yang dinyatakan dalam
satuan mata uang yang kemudian diterjemahkan (disaggregate) ke dalam jumlah
unit produk yang harus dijual, dari sini baru diterjemahkan menjadi berapa unit
produk yang harus dihasilkan dalam satu tahun. Akurasi dari peramalan
memegang peranan yang sangat penting agar komponen-komponen di dalam
Sistem Perencanaan, Sistem Penjadwalan, dan Sistem Kontrol dapat berjalan
dengan baik.
Apabila peramalan (forecast) untuk kebutuhan operasional sudah
terbentuk maka selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam Master Production
Schedule (MPS) yang akan digunakan sebagai acuan di dalam melaksanakan
produksi.
MPS harus dirancang untuk mempertemukan kemampuan / kapasitas
produksi dengan permintaan pasar. MPS mengidentifikasikan kuantitas tiap
produk dan kapan produk tersebut harus diproduksi dalam jangka waktu yang
ditentukan. MPS adalah jembatan penghubung antara marketing dengan bagian
produksi. MPS akan menunjukkan kapan permintaan penjualan dapat
direncanakan untuk diproduksi dan kapan waktu pengiriman produk ke
customer.
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
Di dalam penyusunan Master Production Schedule di PT. X ada beberapa
hal yang harus diperhatikan :
Kapasitas terpasang fasilitas produksi (Inplant).
Kapasitas Subcontractor (Outplant)
Heijunka harian setiap type dan komposisi warna setiap type.
Hari kerja Regular dan Over Time
Smooth and Flat Production
Material Requirement Planning
Di dalam dunia manufacturing modern, Material Requirement Planning
(MRP) telah menjadi titik sentral di dalam keseluruhan System Manufacturing.
Kunci sukses di dalam manajemen operasi dan produksi adalah keseimbangan
antara permintaan dan kapasitas yang tersedia. Ada tiga informasi penting yang
digunakan di dalam MRP System, yaitu Master Production Schedule (MPS),
informasi status stok, dan Bill of Material (BOM). Ketiga informasi inilah yang
nantinya akan diolah menjadi informasi permintaan kebutuhan material dan
komponen ke subcontractor.
Proses Planning Run MRP menghasilkan tiga data antara lain adalah :
1. Purchase Order yang nantinya akan diserahkan oleh bagian Procurement
PT. X ke subkontraktor. Dengan dasar dokumen purchase order tersebut,
maka subkontraktor akan menyiapkan parts / material sejumlah kuantitas
yang terdapat di PO tersebut.
2. Delivery Schedule (DS) yang digunakan oleh subcontractor sebagai jadwal
acuan untuk menyiapkan / produksi parts / material yang dibutuhkan oleh
PT. X dan rencana produksi dua bulan ke depan (forecast dua bulan),
sedangkan proses delivery dari subcontractor ke PT. X diatur secara
otomatis melalui BCT yang ditrigger oleh scan turun unit motor.
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
3. Lot Summary yang nantinya akan digunakan sebagai kode oleh sistem
komputer untuk menjalankan trigger next BCT.
3.4. Inventory Control
Proses Logistik
Aktivitas yang dilakukan Logistik meliputi aktivitas ordering, controlling,
dan monitoring semua item yang berhubungan langsung dengan produksi baik
berupa material, part, maupun barang-barang pendukungnya. Skematis aktivitas
Logistik dapat dilihat pada gambar 3.3 sebagai berikut :
Gambar 3.3 Konsep Dasar Aktivitas Logistik
Ordering
Sistem ordering di PT. X terbagi dalam sua cara.yang pertama adalah
denganantuan sistem. Dalam hal ini, perhitungan quantity order dilakukan
secara komputerisasi. Barang-barang yang proses ordernya dilakukan oleh
sistem ini adalah yang termasuk kategori part atau komponen yang ada dalam
Structure Part List (SPL). Output dari proses MRP adalah Purchase Order (PO),
BCT File / Lot Summary dan Delivery Schedule (DS). Delivery Schedule hanya
merupakan perkiraan atau acuan pengiriman barang dari subcontractor ke PT.
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
X, namun actual pengiriman dari subcontractor ke PT. X dipicu dengan BCT
(Bar Code Tag). Sesuai dengan namanya Bar Code Tag adalah tag atau kertas
dengan garis-garis yang didalamnya mengandung kode. Sesuai dengan sistem
tarik Just In Time, bahwa pergerakan barang dipicu dari permintaan bagian
didepannya, maka trigger pengiriman barang dari subcontractor ke PT. X pun
dipicu dari kebutuhan barang di PT. X. Begitu unit sepeda motor telah
diproduksi, dalam hal ini telah melewati proses scan turun unit motor, maka unit
motor tadi akan terbreak down menjadi komponen-komponen penyusunnya.
Selanjutnya sistem akan membaca ke BCT file / lot summary. Setelah mencapai
kuantitas tertentu maka akan terbentuklah BCT.BCT ini kemudian akan dikirim
ke subcontractor untuk memicu subcontractor mengirim barang atau part yang
kita butuhkan. Jadi BCT ini merupakan alat untuk memberitahukan kepada
subcontractor bahwa subcontractor yang bersangkutan harus mengirim barang
ke PT. X. Dalam teori manufactur BCT ini lebih umum dikenal sebagai kanban.
Proses ordering yang kedua adalah secara manual. Dalam hal ini
perhitungan jumlah / kuantitas order dihitung secara manual sesuai kebutuhan
dan pembentukan Purchase Order juga melalui beberapa tahapan approval
secara manual.
Controlling
Fungsi kontrol di logistik terbagi menjadi dua, yaitu kontrol Order dan
kontrol Stock / persediaan. Pada prinsipnya control order adalah memastikan
bahwa order yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan dikirim sesuai
permintaan.
3.5. Parts Preparation
Parts Preparation merupakan tempat penerimaan dan penempatan part-part
sementara dari subcontractor yang kemudian akan dikirim hanya ke bagian
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
produksi (barang-barang Work In Process / WIP). Jadi, Parts Preparation hanya
menerima part-part atau komponen yang siap untuk langsung masuk ke bagian
produksi untuk diproses lebih lanjut atau dirangkaikan langsung menjadi unit
motor. Dengan kata lain, Parts Preparation tidak berfungsi untuk menyimpan
parts.
Bagaimana dengan part-part yang membutuhkan tempat penyimpanan?
Misalnya part Completely Knock Down (karena pemesanan barang ke luar negeri
tidak bisa per hari atau per minggu), part impor, ingot, mother coil, sub parts, bulky
parts, atau part-part yang memiliki reject tinggi sehingga perlu ada stock
pengaman. Untuk part-part yang membutuhkan lokasi penyimpanan, maka PT. X
memiliki tempat penerimaan dan penyimpanan khusus untuk part-part tersebut
yang disebut sebagai warehouse.
3.6. Production Control
Production Control adalah suatu aktivitas dalam sistem manufacturing yang
dilakukan untuk menyesuaikan rencana produksi dengan kenyataan (aktual) yang
terjadi agar rencana produksi bisa dipenuhi dalam satu periode kontrol tertentu.
Gambar 3.4 Fungsi Sistem Production Control
PC memiliki fungsi utama sebagai pengontrol pencapaian produksi agar sesuai
dengan MPS. Karena itu yang harus dikontrol PC adalah pencapaian produksi,
namun tidak hanya itu, PC juga harus mampu menyusun strategi agar jumlah
produksi sesuai dengan MPS. PC menerima planning produksi harian dari
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
Production Planning. Ada dua jenis planning yang dikeluarkan oleh Production
Planning yaitu :
1. Unit Planning
2. Non Unit Planning
3.7. Distribusi
Unit motor yang dihasilkan PT. X yang sudah melalui inspeksi final siap untuk
didistribusikan kepada konsumen. Secara umum, PT. X mendistribusikan unit
motor melalui Main Dealer yang berada hampir di seluruh provinsi di Indonesia.
Main Dealer adalah perusahaan yang merupakan rekan bisnis PT. X yang memiliki
hak distribusi dan penjualan sepeda motor.
Unit yang sudah terkirim akan didistribusikan oleh Main Dealer kepada
Dealer-Dealer dan Sales Outlets yang berada di area distribusi mereka sebelum
akhirnya dijual kepada pelanggan. Main Dealer berkewajiban untuk mengatur dan
mengontrol Dealer-Dealer dan Sales Outlet yang berada di area mereka. Seksi
Shipping memiliki tugas antara lain sebagai berikut :
1. Menerima unit motor yang telah lolos final inspection Assy Unit.
2. Mengatur dan menyimpan sementara unit sepeda motor.
3. Delivery unit motor.
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
BAB IV
PEMBAHASAN
4.1. Metodologi Praktikum
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
Gambar 4.1 Metodologi Praktikum
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
4.2. Pengumpulan Data
Tabel 4.1 Operating Standard Stasiun Kerja Front and Rear Frame
Lini : FBCO Stasiun : Front and Rear Frame Process : Front and Rear Frame Cycle Time : 54"
Operasi Kerja1 Unclamp (7) part front frame comp 1 yang telah selesai diproses.
2ambil part kemudian periksa hasil pengelasan jika OK lanjut ke proses berikutnya. Jika part NG (tidak bisa di repair in process) pisahkan ke tempat khusus untuk di repair in process) pisahkan ke tempat khusus untuk di repair.
ambil part-part berikut untuk dipasang pada jig front frame :3 a. plate comp, pivot tekan clamp 14 b. plate comp frame main unit tekan clamp 25 c. hang plate R, FR ENG Comp.6 d. hang plate L, FR ENG Comp. tekan clamp 37 e. stay, main pipe up cover tekan clamp 48 f. stay, comb switch tekan clamp 5 setelah selesai, tekan tombol start (1) agar robot mulai mengelas ke jig front frame.
9 pengelasan plate comp pivot10 pengelasan hang plate R11 pengelasan hang plate L12 stay main pipe up cover13 stay comb switch
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
14ambil part kemudian periksa hasil pengelasan jika OK letakkan ke meja transfer. Jika part NG pisahkan ke tempat khusus untuk di repair.
15 unclamp (5) part rear frame comp. yang telah selesai diproses, tekan tombol ejector (6) ambil part-part berikut untuk dipasang pada jig rear frame :
16 a. pipe A cross17 b. pipe R sub frame comp.18 c. pipe L sub frame comp.19 lalu pasang hand jig fuel tank pada lubang stay fuel tank. tekan clamp 1 dan 220 d. plate front box21 e. pipe center cross tekan clamp 3 dan 4
setelah selesai, tekan tombol start (2) agar robot mulai mengelas ke jig rear frame. 22 pengelasan pipe a cross23 pengelasan plate front box24 pengelasan pipe center across
Tabel 4.2 Data Pengamatan Waktu Operasi Kerja Stasiun Kerja Front and Rear Frame
Operasi Kerja ke- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1.73 1.48 1.77 1.89 1.61 1.18 1.48 1.68 1.76 1.35 2.17 1.18 1.14 1.10 1.112 6.53 4.29 5.09 1.82 1.51 1.10 1.42 1.64 1.70 1.35 2.17 1.14 1.18 1.19 1.113 3.43 3.57 3.49 3.56 3.49 3.09 3.17 3.59 3.16 3.18 2.94 3.35 3.57 3.55 3.444 5.14 5.36 5.24 5.34 5.24 4.64 4.76 5.38 4.74 4.76 4.41 5.03 5.35 5.33 5.165 2.57 2.68 2.62 2.67 2.62 2.32 2.38 2.69 2.37 2.38 2.21 2.51 2.68 2.67 2.58
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
6 2.57 2.68 2.62 2.67 2.62 2.32 2.38 2.69 2.37 2.38 2.21 2.51 2.68 2.67 2.587 1.71 1.79 1.75 1.78 1.75 1.55 1.59 1.79 1.58 1.59 1.47 1.68 1.78 1.78 1.728 1.71 1.79 1.75 1.78 1.75 1.55 1.59 1.79 1.58 1.59 1.47 1.68 1.78 1.78 1.729 17.70 17.70 17.72 17.72 17.69 17.73 17.70 17.70 17.72 17.69 17.71 17.71 17.72 17.71 17.74
10 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.59 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.5911 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.59 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.5912 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.5313 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.5314 6.57 5.98 5.66 7.67 5.87 5.29 5.13 3.33 4.79 4.99 3.75 5.03 5.65 4.40 6.3115 1.41 1.13 1.69 1.35 0.87 1.80 1.78 1.57 1.06 1.39 1.87 1.34 1.54 1.52 1.1516 1.88 2.38 2.35 2.18 2.47 2.11 2.37 2.28 2.55 2.11 2.13 2.23 2.31 2.49 2.7517 2.51 3.18 3.14 2.90 3.29 2.81 3.16 3.04 3.39 2.82 2.84 2.97 3.08 3.32 3.6618 2.51 3.18 3.14 2.90 3.29 2.81 3.16 3.04 3.39 2.82 2.84 2.97 3.08 3.32 3.6619 1.88 2.38 2.35 2.18 2.47 2.11 2.37 2.28 2.55 2.11 2.13 2.23 2.31 2.49 2.7520 1.88 2.38 2.35 2.18 2.47 2.11 2.37 2.28 2.55 2.11 2.13 2.23 2.31 2.49 2.7521 1.88 2.38 2.35 2.18 2.47 2.11 2.37 2.28 2.55 2.11 2.13 2.23 2.31 2.49 2.7522 1.91 1.92 1.91 1.90 1.92 1.90 1.90 1.91 1.90 1.90 1.91 1.90 1.92 1.91 1.9123 5.74 5.75 5.72 5.71 5.75 5.71 5.71 5.72 5.71 5.71 5.72 5.70 5.75 5.72 5.7324 1.91 1.92 1.91 1.90 1.92 1.90 1.90 1.91 1.90 1.90 1.91 1.90 1.92 1.91 1.91
Operasi Kerja ke- 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 301 1.24 0.63 1.21 1.75 0.91 0.70 0.96 0.89 0.86 1.11 0.84 0.73 0.63 0.83 0.802 1.20 0.61 1.21 1.76 0.97 0.72 0.93 0.87 0.88 1.11 0.83 0.77 0.66 0.86 0.86
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
3 3.86 2.98 5.08 3.29 4.22 3.56 3.38 4.27 3.46 3.46 3.49 3.31 3.29 3.91 4.004 5.79 4.47 7.62 4.94 6.32 5.34 5.08 6.41 5.18 5.20 5.23 4.97 4.94 5.86 6.005 2.89 2.23 3.81 2.47 3.16 2.67 2.54 3.20 2.59 2.60 2.62 2.49 2.47 2.93 3.006 2.89 2.23 3.81 2.47 3.16 2.67 2.54 3.20 2.59 2.60 2.62 2.49 2.47 2.93 3.007 1.93 1.49 2.54 1.65 2.11 1.78 1.69 2.14 1.73 1.73 1.74 1.66 1.65 1.95 2.00
8 1.93 1.49 2.54 1.65 2.11 1.78 1.69 2.14 1.73 1.73 1.74 1.66 1.65 1.95 2.009 17.72 17.72 17.70 17.70 17.74 17.71 17.70 17.70 17.73 17.69 17.70 17.71 17.72 17.72 17.74
10 4.58 4.58 4.58 4.58 4.59 4.58 4.58 4.58 4.59 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.5911 4.58 4.58 4.58 4.58 4.59 4.58 4.58 4.58 4.59 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.5912 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.5313 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.5314 5.14 5.80 6.80 5.02 5.99 6.04 6.57 4.92 6.17 4.15 5.01 5.10 3.95 4.04 5.5915 1.43 1.45 1.32 1.39 1.62 2.03 2.02 0.99 1.05 1.36 1.38 1.75 1.09 1.18 0.9516 2.60 2.58 3.03 3.03 2.14 2.03 2.24 2.45 2.15 1.92 2.27 2.42 2.52 2.64 2.3917 3.47 3.44 4.03 4.04 2.85 2.71 2.99 3.27 2.87 2.55 3.03 3.23 3.36 3.53 3.1818 3.47 3.44 4.03 4.04 2.85 2.71 2.99 3.27 2.87 2.55 3.03 3.23 3.36 3.53 3.1819 2.60 2.58 3.03 3.03 2.14 2.03 2.24 2.45 2.15 1.92 2.27 2.42 2.52 2.64 2.3920 2.60 2.58 3.03 3.03 2.14 2.03 2.24 2.45 2.15 1.92 2.27 2.42 2.52 2.64 2.3921 2.60 2.58 3.03 3.03 2.14 2.03 2.24 2.45 2.15 1.92 2.27 2.42 2.52 2.64 2.3922 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.92 1.91 1.91 1.90 1.91 1.92 1.90 1.91 1.90 1.9223 5.72 5.74 5.74 5.72 5.73 5.75 5.73 5.74 5.71 5.72 5.75 5.71 5.74 5.70 5.7524 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.92 1.91 1.91 1.90 1.91 1.92 1.90 1.91 1.90 1.92
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
Operasi Kerja ke- 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 0.78 0.87 0.83 0.86 0.73 0.66 1.48 0.90 0.60 0.152 0.71 0.86 0.88 0.80 0.78 0.61 1.49 0.96 0.63 0.783 3.43 3.43 3.31 3.51 3.13 3.44 3.50 3.73 4.06 3.404 5.14 5.15 4.97 5.27 4.70 5.16 5.24 5.60 6.10 5.105 2.57 2.58 2.48 2.64 2.35 2.58 2.62 2.80 3.05 2.556 2.57 2.58 2.48 2.64 2.35 2.58 2.62 2.80 3.05 2.557 1.71 1.72 1.66 1.76 1.57 1.72 1.75 1.87 2.03 1.708 1.71 1.72 1.66 1.76 1.57 1.72 1.75 1.87 2.03 1.709 17.70 17.72 17.72 17.74 17.74 17.69 17.74 17.71 17.70 17.70
10 4.58 4.58 4.58 4.59 4.59 4.58 4.59 4.58 4.58 4.5811 4.58 4.58 4.58 4.59 4.59 4.58 4.59 4.58 4.58 4.5812 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.5313 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.5314 4.53 5.52 5.66 5.76 6.57 5.66 5.99 3.99 5.08 6.3315 1.13 1.52 1.17 0.87 1.50 1.27 1.81 1.13 0.83 1.1616 2.36 2.67 2.53 1.90 3.13 2.75 2.67 2.52 2.38 2.5817 3.15 3.56 3.37 2.53 4.17 3.66 3.56 3.36 3.17 3.4318 3.15 3.56 3.37 2.53 4.17 3.66 3.56 3.36 3.17 3.4319 2.36 2.67 2.53 1.90 3.13 2.75 2.67 2.52 2.38 2.5820 2.36 2.67 2.53 1.90 3.13 2.75 2.67 2.52 2.38 2.5821 2.36 2.67 2.53 1.90 3.13 2.75 2.67 2.52 2.38 2.5822 1.92 1.90 1.91 1.90 1.92 1.92 1.92 1.90 1.91 1.92
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
23 5.75 5.70 5.74 5.70 5.75 5.75 5.75 5.70 5.72 5.7524 1.92 1.90 1.91 1.90 1.92 1.92 1.92 1.90 1.91 1.92
Tabel 4.3 Operating Procedure Stasiun Kerja General Assy
Lini : FBCO Stasiun : General Assy Process : General Assy Cycle Time : 62"
Operasi Kerja25 unclamp (6) frame body comp yang telah selesai dilas, tekan ejector (7)
26ambil part kemudian periksa hasil pengelasan jika OK lanjut ke proses berikutnya. Jika part NG (tidak bisa di repair in process) pisahkan ke tempat khusus untuk di repair in process) pisahkan ke tempat khusus untuk di repair.
ambil dan setting part-part berikut :27 a. front frame comp tekan clamp (1)28 b. pipe RL under cross
29 d.rear frame comp dan stay seat RR tekan clamp (2 dan 3)
30 e. tekan tombol clamp (4) untuk pipe R/L sub frame31 f. tekan tombol clamp (5) untuk point cek rear grip
tekan tombol start (1) pada operating box agar robot mulai mengelas32 pengelasan pipe R undercross33 pengelasan pipe L undercross34 pengelasan rear frame comp35 pengelasan rear grip
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
setelah selesai proses pengelasan, tunggu sampai robot pada posisi semula
Tabel 4.4 Data Pengamatan Waktu Operasi Kerja Stasiun Kerja General Assy
Operasi Kerja ke- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
25 2.54 3.34 3.22 3.23 2.09 3.08 2.03 2.77 2.68 3.01 3.19 2.08 3.39 1.53 3.0326 2.64 4.68 4.76 3.47 5.80 3.89 2.61 2.86 5.41 2.71 2.71 2.94 2.45 2.33 2.7227 2.25 2.49 3.01 2.53 2.10 2.91 4.07 2.55 3.25 3.94 2.95 2.40 2.35 3.35 3.0528 1.50 1.66 2.01 1.69 1.40 1.94 2.71 1.70 2.17 2.63 1.96 1.60 1.57 2.23 2.0329 2.25 2.49 3.01 2.53 2.10 2.91 4.07 2.55 3.25 3.94 2.95 2.40 2.35 3.35 3.0530 0.75 0.83 1.00 0.84 0.70 0.97 1.36 0.85 1.08 1.31 0.98 0.80 0.78 1.12 1.0231 0.75 0.83 1.00 0.84 0.70 0.97 1.36 0.85 1.08 1.31 0.98 0.80 0.78 1.12 1.0232 5.09 5.09 5.08 5.09 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.09 5.08 5.09 5.08 5.09 5.0933 5.09 5.09 5.08 5.09 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.09 5.08 5.09 5.08 5.09 5.09
34 7.27 7.27 7.26 7.27 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.27 7.25 7.27 7.26 7.27 7.27
35 11.63 11.63 11.62 11.63 11.61 11.62 11.62 11.61 11.62 11.63 11.60 11.64 11.61 11.6411.6
3
Operasi Kerja ke- 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
25 2.03 2.33 2.42 3.48 1.67 2.82 2.61 1.19 2.19 3.02 2.41 3.46 2.29 2.86 2.63
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
26 2.94 2.81 2.78 2.72 2.60 5.44 3.22 2.57 2.92 2.73 3.82 3.52 3.18 3.27 2.5827 2.41 3.42 2.47 2.47 2.88 3.03 2.67 2.93 2.39 3.31 3.35 3.65 4.05 2.40 2.8928 1.60 2.28 1.65 1.64 1.92 2.02 1.78 1.95 1.59 2.21 2.23 2.43 2.70 1.60 1.9329 2.41 3.42 2.47 2.47 2.88 3.03 2.67 2.93 2.39 3.31 3.35 3.65 4.05 2.40 2.8930 0.80 1.14 0.82 0.82 0.96 1.01 0.89 0.98 0.80 1.10 1.12 1.22 1.35 0.80 0.9631 0.80 1.14 0.82 0.82 0.96 1.01 0.89 0.98 0.80 1.10 1.12 1.22 1.35 0.80 0.9632 5.08 5.08 5.08 5.08 5.09 5.09 5.08 5.09 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.0933 5.08 5.08 5.08 5.08 5.09 5.09 5.08 5.09 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.0934 7.26 7.26 7.26 7.26 7.27 7.27 7.25 7.27 7.25 7.25 7.26 7.26 7.26 7.25 7.2735 11.62 11.61 11.61 11.61 11.62 11.63 11.60 11.63 11.60 11.60 11.61 11.62 11.61 11.60 11.62
Operasi Kerja ke- 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4025 4.61 2.37 3.59 2.29 2.70 1.85 2.34 3.47 2.00 2.2626 3.37 2.70 3.25 3.64 2.92 2.47 2.32 2.74 2.56 3.0127 3.07 2.99 2.68 2.31 2.85 2.68 2.81 4.33 4.00 2.5628 2.05 2.00 1.79 1.54 1.90 1.79 1.87 2.89 2.67 1.7129 3.07 2.99 2.68 2.31 2.85 2.68 2.81 4.33 4.00 2.5630 1.02 1.00 0.89 0.77 0.95 0.89 0.94 1.44 1.33 0.8531 1.02 1.00 0.89 0.77 0.95 0.89 0.94 1.44 1.33 0.8532 5.09 5.08 5.09 5.08 5.08 5.08 5.09 5.08 5.08 5.0933 5.09 5.08 5.09 5.08 5.08 5.08 5.09 5.08 5.08 5.0934 7.27 7.26 7.27 7.26 7.26 7.25 7.27 7.26 7.26 7.27
3511.6
3 11.61 11.62 11.62 11.62 11.6011.6
4 11.61 11.62 11.63
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
Tabel 4.5 Operating Procedure Stasiun Kerja Stay Body Cover
Lini : FBCO Stasiun : Stay Body Cover Process : Stay Body Cover Cycle Time : 62"
Operasi Kerja36 unclamp (2) frame body comp yang telah selesai dilas, tekan ejector (3)
37ambil part kemudian periksa hasil pengelasan jika OK lanjut ke proses berikutnya. Jika part NG (tidak bisa di repair in process) pisahkan ke tempat khusus untuk di repair in process) pisahkan ke tempat khusus untuk di repair.
ambil dan setting part-part berikut :38 a. frame body tekan clamp (1)39 b. stay center cover tekan clamp dengan mendorong tuas toggle comp.40 c. stay R side cover41 d. stay L side cover42 e. stay main pipe side cover
tekan tombol start (1) pada operating box agar robot mulai mengelas sambil setting part-part berikut di jig proses :43 pengelasan stay center cover 44 pengelasan stay R side cover 45 pengelasan stay L side cover 46 pengelasan stay main pipe side cover
setelah selesai proses pengelasan, tunggu sampai robot pada posisi semula
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
Tabel 4.6 Data Pengamatan Waktu Operasi Kerja Stasiun Kerja Stay Body Cover
Operasi Kerja ke- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
36 2.34 5.18 2.44 3.69 3.80 3.07 2.98 4.29 2.20 2.32 3.64 2.60 3.89 2.19 3.8037 3.07 3.26 3.32 3.83 2.63 3.29 3.03 3.34 3.40 3.35 3.58 2.75 3.30 3.68 3.7838 3.73 3.72 3.72 3.72 3.73 3.73 3.73 3.73 3.72 3.73 3.72 3.73 3.73 3.72 3.7339 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.4041 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.4042 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.4043 5.87 5.86 5.86 5.86 5.88 5.87 5.88 5.87 5.86 5.87 5.87 5.87 5.88 5.86 5.8744 5.87 5.86 5.86 5.86 5.88 5.87 5.88 5.87 5.86 5.87 5.87 5.87 5.88 5.86 5.8745 5.87 5.86 5.86 5.86 5.88 5.87 5.88 5.87 5.86 5.87 5.87 5.87 5.88 5.86 5.8746 4.13 4.12 4.12 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.12 4.13 4.13 4.13 4.13 4.12 4.13
Operasi Kerja ke- 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
36 2.92 3.36 2.45 2.22 3.07 3.75 1.97 3.76 1.95 3.21 2.83 2.60 2.28 3.45 4.6437 4.09 3.84 2.81 3.46 3.66 3.01 3.91 3.28 3.42 4.22 3.48 2.61 3.96 3.19 3.2238 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.72 3.72 3.72 3.73 3.72 3.72 3.72 3.73 3.73 3.7239 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.4040 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
41 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.4042 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.4043 5.87 5.87 5.87 5.87 5.87 5.87 5.86 5.87 5.87 5.86 5.86 5.87 5.87 5.87 5.8644 5.87 5.87 5.87 5.87 5.87 5.87 5.86 5.87 5.87 5.86 5.86 5.87 5.87 5.87 5.86
45 5.87 5.87 5.87 5.87 5.87 5.87 5.86 5.87 5.87 5.86 5.86 5.87 5.87 5.87 5.8646 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.12 4.13 4.13 4.13 4.13 4.12
Operasi Kerja ke- 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4036 3.73 2.02 2.45 3.48 1.97 2.43 2.49 4.44 2.67 3.1937 3.61 5.73 2.50 5.24 3.51 3.44 3.97 3.87 3.24 2.1038 3.73 3.72 3.72 3.73 3.73 3.72 3.72 3.72 3.72 3.7239 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.4040 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.4041 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.4042 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.4043 5.87 5.86 5.87 5.87 5.88 5.87 5.87 5.86 5.86 5.8744 5.87 5.86 5.87 5.87 5.88 5.87 5.87 5.86 5.86 5.8745 5.87 5.86 5.87 5.87 5.88 5.87 5.87 5.86 5.86 5.8746 4.13 4.12 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.12 4.13 4.13
Tabel 4.7 Operating Procedure Stasiun Kerja Welding Permanen
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
Lini : FBCO Stasiun : Welding Permanen 1 Process : Welding Permanen 1 Cycle Time : 32"
Operasi Kerja
47 ambil part guide cable B, kemudian las pada frame body
lakukan pengelasan permanen pada point A,B,C,D,E,F,dan G48 lakukan pengelasan permanen pada point A 49 lakukan pengelasan permanen pada point B 50 lakukan pengelasan permanen pada point C 51 lakukan pengelasan permanen pada point D 52 lakukan pengelasan permanen pada point E 53 lakukan pengelasan permanen pada point F 54 lakukan pengelasan permanen pada point G 55 Lakukan pemeriksaan, jika hasil pengelasan NG, lakukan proses repair
jika hasil pengelasan OK, letakkan di atas meja transfer untuk proses selanjutnya
Tabel 4.8 Data Pengamatan Waktu Operasi Kerja Stasiun Kerja Welding Permanen 1
Operasi Kerja ke- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
47 3.68 4.66 3.76 5.24 4.71 3.83 4.53 3.73 3.71 4.84 2.89 2.85 4.77 2.72 3.2448 2.14 2.14 1.91 1.95 1.94 1.99 2.12 1.89 2.40 2.31 2.34 1.89 1.77 1.99 2.2749 2.29 2.29 2.05 2.09 2.07 2.13 2.27 2.03 2.57 2.48 2.51 2.03 1.89 2.13 2.43
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
50 1.83 1.83 1.64 1.67 1.66 1.70 1.82 1.62 2.06 1.98 2.01 1.62 1.51 1.70 1.9451 2.29 2.29 2.05 2.09 2.07 2.13 2.27 2.03 2.57 2.48 2.51 2.03 1.89 2.13 2.4352 2.45 2.44 2.19 2.23 2.21 2.27 2.42 2.16 2.75 2.64 2.68 2.16 2.02 2.27 2.5953 1.53 1.53 1.37 1.39 1.38 1.42 1.51 1.35 1.72 1.65 1.67 1.35 1.26 1.42 1.6254 2.75 2.75 2.46 2.50 2.49 2.55 2.72 2.43 3.09 2.97 3.01 2.43 2.27 2.56 2.9255 2.50 2.51 2.57 2.27 2.72 2.40 2.38 2.25 2.38 2.77 2.20 3.09 3.68 2.56 2.28
Operasi Kerja ke- 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
47 3.50 3.37 4.28 2.97 3.66 3.69 3.20 3.80 2.90 4.35 4.33 4.79 3.15 3.33 3.4548 2.35 1.93 2.21 2.01 2.07 2.27 2.57 2.98 3.03 2.30 2.70 3.29 2.52 3.17 2.9749 2.52 2.07 2.37 2.15 2.22 2.43 2.76 3.19 3.25 2.46 2.90 3.53 2.70 3.40 3.1850 2.02 1.66 1.89 1.72 1.77 1.95 2.20 2.55 2.60 1.97 2.32 2.82 2.16 2.72 2.5551 2.52 2.07 2.37 2.15 2.22 2.43 2.76 3.19 3.25 2.46 2.90 3.53 2.70 3.40 3.1852 2.69 2.21 2.52 2.29 2.36 2.60 2.94 3.40 3.47 2.63 3.09 3.76 2.88 3.62 3.3953 1.68 1.38 1.58 1.43 1.48 1.62 1.84 2.13 2.17 1.64 1.93 2.35 1.80 2.27 2.1254 3.03 2.48 2.84 2.58 2.66 2.92 3.31 3.83 3.90 2.95 3.47 4.23 3.24 4.08 3.8255 2.82 2.82 2.64 2.52 2.98 2.80 3.03 2.32 2.73 2.75 3.47 3.80 2.80 3.43 3.19
Operasi Kerja ke- 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4047 3.48 3.21 2.42 4.14 5.06 3.25 3.98 3.62 3.79 3.5448 2.75 2.93 2.39 2.27 2.56 2.47 2.63 2.42 2.59 2.5449 2.95 3.14 2.56 2.43 2.74 2.65 2.82 2.59 2.78 2.7250 2.36 2.51 2.04 1.95 2.19 2.12 2.25 2.07 2.22 2.18
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
51 2.95 3.14 2.56 2.43 2.74 2.65 2.82 2.59 2.78 2.7252 3.14 3.34 2.73 2.59 2.92 2.82 3.01 2.76 2.96 2.9053 1.97 2.09 1.70 1.62 1.83 1.77 1.88 1.73 1.85 1.8254 3.54 3.76 3.07 2.92 3.29 3.18 3.38 3.11 3.34 3.2755 3.00 2.68 2.88 3.08 2.84 2.71 2.79 2.66 2.79 2.73
Tabel 4.9 Tabel Operating Procedure Stasiun Kerja Welding Permanen 2
Lini : FBCO Stasiun : Welding Permanen 2 Process :Welding Permanen 2 Cycle Time : 32"
Operasi Kerja
56 ambil part clamper, fuel tube, kemudian las pada frame body
lakukan pengelasan permanen pada point A,B,C,D,E 57 pengelasan permanen pada point A 58 pengelasan permanen pada point B 59 pengelasan permanen pada point C 60 pengelasan permanen pada point D 61 pengelasan permanen pada point E 62 Lakukan pemeriksaan, jika hasil pengelasan NG, lakukan proses repair
jika hasil pengelasan OK, letakkan di atas meja transfer untuk proses selanjutnya
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
Tabel 4.10 Data Pengamatan Waktu Operasi Kerja Stasiun Kerja Welding Permanen 2
Operasi Kerja ke- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
56 3.89 6.23 4.42 4.52 4.20 4.86 2.99 2.55 4.69 4.45 4.08 3.85 4.08 4.33 4.7357 3.32 4.49 3.27 3.22 3.25 3.34 3.44 3.37 3.20 3.57 4.08 3.80 3.35 3.60 3.6658 2.49 3.37 2.45 2.42 2.44 2.51 2.58 2.53 2.40 2.68 3.06 2.85 2.52 2.70 2.7559 2.82 3.82 2.78 2.74 2.76 2.84 2.92 2.86 2.72 3.04 3.47 3.23 2.85 3.06 3.1160 4.15 5.62 4.09 4.03 4.06 4.18 4.30 4.21 4.01 4.47 5.11 4.75 4.19 4.50 4.5861 3.81 5.17 3.76 3.71 3.74 3.85 3.95 3.87 3.68 4.11 4.70 4.37 3.86 4.14 4.2162 1.30 1.20 2.99 1.47 1.49 1.40 1.89 1.43 1.63 1.74 1.70 1.64 1.26 1.74 1.65
Operasi Kerja ke- 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
56 5.39 3.61 3.57 5.00 4.26 4.03 3.85 4.26 5.37 3.86 4.37 4.28 4.89 4.49 4.1557 3.68 4.22 3.49 3.21 3.08 3.50 3.46 3.31 3.64 3.53 3.36 4.12 3.52 4.21 3.5758 2.76 3.17 2.62 2.41 2.31 2.63 2.59 2.48 2.73 2.65 2.52 3.09 2.64 3.16 2.6859 3.13 3.59 2.97 2.73 2.62 2.98 2.94 2.82 3.09 3.00 2.86 3.50 2.99 3.58 3.0460 4.60 5.28 4.37 4.02 3.85 4.38 4.32 4.14 4.55 4.41 4.20 5.15 4.40 5.27 4.4761 4.23 4.86 4.02 3.70 3.54 4.03 3.97 3.81 4.19 4.06 3.86 4.74 4.04 4.85 4.1162 1.12 3.03 1.64 1.17 1.53 1.41 1.62 1.68 1.33 1.60 1.32 1.61 1.22 1.87 1.25
Operasi Kerja ke- 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4056 4.10 3.16 4.31 4.25 6.18 3.02 2.92 3.60 4.09 5.09
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
57 3.36 3.47 3.68 3.71 3.31 3.54 3.46 3.38 4.11 3.7958 2.52 2.61 2.76 2.78 2.48 2.65 2.60 2.54 3.08 2.8459 2.85 2.95 3.12 3.15 2.82 3.01 2.94 2.87 3.49 3.2260 4.20 4.34 4.60 4.64 4.14 4.42 4.33 4.23 5.14 4.7361 3.86 4.00 4.23 4.26 3.81 4.07 3.98 3.89 4.73 4.3562 1.78 1.98 2.16 2.11 1.57 1.56 1.65 2.03 1.57 1.43
Tabel 4.11 Tabel 6 Operating Procedure Stasiun Kerja Checkman
Lini : FBCO Stasiun : Checkman Process : Checkman Cycle Time : 30"
Operasi Kerja
63 lakukan pemeriksaan kelengkapan part frame body, jika kurang beri tanda dan pisahkan untuk di repair
lakukan pengecekan R/L pada point A, C,D,E,G,H,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,T,U,W,X,Y,Z,AA,AB,AC,AD,AE,AF,AG,AH,AI. Lakukan pemeriksaan point B,F,I,S,V
jika NG tandai dengan pensil warna untuk di repair pada stasiun permanent repair 64 jika ada NG yang tidak dapat di repair, pisahkan ke tempat khsus untuk di repair
jika hasil pengelasan OK, letakkan di atas meja transfer untuk proses selanjutnya
Tabel 4.12 Data Pengamatan Waktu Operasi Kerja Stasiun Kerja Checkman
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
Operasi Kerja ke- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
63 15.52 16.99 18.48 16.48 19.98 18.58 13.69 13.70 16.23 18.90 16.02 17.35 20.14 16.47 16.7564 2.26 1.46 1.39 0.97 1.26 0.90 1.12 1.42 1.07 0.93 1.37 1.16 4.59 1.94 0.96
Operasi Kerja ke- 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
63 22.05 16.64 16.25 17.30 15.83 17.58 13.49 17.66 16.75 18.94 18.51 16.26 18.57 19.40 21.3064 1.24 2.06 2.14 0.76 0.92 1.29 1.00 1.22 1.70 1.11 1.14 1.21 1.37 1.26 0.91
Operasi Kerja ke- 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4063 15.57 13.50 13.29 13.41 14.54 15.57 18.71 16.69 15.64 12.5664 1.39 1.69 1.04 1.12 1.31 1.54 1.15 1.04 1.32 1.34
Tabel 4.13 Tabel 7 Operating Procedure Stasiun Kerja Permanent Repair
Lini : FBCO Stasiun : Checkman Process : Checkman Cycle Time :30"
Operasi Kerja
63 lakukan pemeriksaan kelengkapan part frame body, jika kurang beri tanda dan pisahkan untuk di repair
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
lakukan pengecekan R/L pada point A, C,D,E,G,H,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,T,U,W,X,Y,Z,AA,AB,AC,AD,AE,AF,AG,AH,AI. Lakukan pemeriksaan point B,F,I,S,V
jika NG tandai dengan pensil warna untuk di repair pada stasiun permanent repair 64
jika ada NG yang tidak dapat di repair, pisahkan ke tempat khsus untuk di repair
jika hasil pengelasan OK, letakkan di atas meja transfer untuk proses selanjutnya
Tabel 4.14 Data Pengamatan Waktu Operasi Kerja Stasiun Kerja Permanent Repair
Operasi Kerja ke- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
65 17.32 20.88 18.96 14.12 15.9 14.67 22.05 12.54 24.94 23.2 17.45 24.42 14.56 20.2114.9
766 1.44 1.56 1.51 1.91 1.81 1.37 2.16 1.23 1.4 1.42 1.29 1.55 2.04 1.93 1.32
Operasi Kerja ke- 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
65 27.14 11.9 14.11 18.36 19.57 12.45 20.28 20.89 28.9 15.31 19.77 15.75 25.51 16.94 18.9666 1.51 1.23 1.92 1.85 2.19 1.65 1.53 1.65 2.14 1.59 1.54 2.37 1.74 2.23 1.67
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
Operasi Kerja ke- 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
6519.9
6 14.71 41.3 15.14 15.7 20.98 23.21 16.16 15.2 13.3966 2.1 1.9 1.84 1.68 1.46 1.64 1.22 1.81 2.14 1.77
Tabel 4.15 Tabel 8 Operating Procedure Stasiun Kerja Tapping
Lini : FBCO Stasiun : Tapping & Spatter Check Process : Tapping & Spatter Check Cycle Time : 32"
Operasi Kerja
67 lakukan cek spatter pada bagian berikut :
a. stay main pipe side cover b. stay R/L side cover c. stay center cover
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
d. plate front box lalu bersihkan area berikut dari spatter menggunakan pahat
lakukan pembersihan spatter menggunakan pahat dan tap jika terdapat spatter di poin tersebut, kemudian cek point di bawah dan pastikan kondisi normal.
e. collar mainstand f. wiring route g. guide cable (tidak bengkok)68 periksa hasil proses, jika OK letakkan pada meja transfer
jika hasil tapping NG, pisahkan ke tempat khusus untuk di repair
Tabel 4.16 Data Pengamatan Waktu Operasi Kerja Stasiun Kerja Tapping
Operasi Kerja ke- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1567 17.66 15.46 12.44 26.82 12.98 11.08 12.44 5.61 21.55 8.69 16.41 7.42 11.47 17.73 6.4368 2.79 3.09 2.55 2.17 2.04 2.23 2.85 2.16 2.09 1.75 2.11 2.25 2.99 3.47 3.16
Operasi Kerja ke- 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3067
10.53 7.95 15.77 13.71 10.99 11.65 10.0316.0
4 13.1320.5
0 6.0713.1
8 16.68 8.6810.4
068 3.36 3.69 2.99 2.02 2.82 1.78 1.91 2.34 2.15 3.36 2.30 2.24 2.04 3.93 2.44
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
Operasi Kerja ke- 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4067 9.19 8.33 19.00 14.46 10.20 13.73 12.92 13.18 6.20 11.8368 2.20 3.44 2.53 2.27 1.76 2.64 3.53 2.53 2.28 2.70
Tabel 4.17 Tabel 9 Operating Procedure Stasiun Kerja Correcting
Lini : FBCO Stasiun : Correcting & Centering Process : Correcting & Centering Cycle Time : 32"
Operasi Kerja
69 ambil frame body comp (1), letakkan di jig correcting70 tekan pneumatic clamp untuk clamping pivot dan head pipe 71 lakukan pemeriksaan poin-poin berikut :
a. centering rear frame, jika ada kemiringan luruskan dengan bantuan hidrolik b. stay main pipe side cover
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
c. stay R/L side cover bila ada penyimpangan pada stay, repair (ketok) pada palu dengan kondisi pin tidak di dalam lubang sampai pin check masuk lakukan pemeriksaan poin berikut : d. stay auto cock fuel bila terjadi penyimpangan pada stay, repair (ketok) sampai flat
72 tekan tombol unclamp head pipe73 letakkan part yang sudah dicorretcting ke kereta finish good untuk proses selanjutnya
Tabel 4.18 Data Pengamatan Waktu Operasi Kerja Stasiun Kerja Correcting
Operasi Kerja ke- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
69 7.30 6.25 5.85 6.60 4.64 6.87 7.09 7.74 5.32 6.99 6.67 5.00 6.45 5.68 5.0170 0.94 1.17 1.46 0.97 0.66 0.87 1.05 0.98 0.83 1.24 1.69 1.15 0.97 1.10 1.1671 8.58 10.66 6.72 5.91 7.93 11.41 10.55 11.88 8.71 7.50 6.60 7.29 7.72 12.59 5.6472 1.45 0.83 0.75 1.47 0.71 1.35 1.12 0.89 1.41 1.30 1.30 1.18 0.79 1.25 0.6773 6.35 4.84 3.88 4.19 4.29 4.02 5.07 4.69 4.59 3.96 4.73 3.33 4.42 4.29 6.29
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
Operasi Kerja ke- 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
69 6.99 5.24 6.38 6.09 6.61 7.97 6.53 4.67 4.15 4.58 5.34 4.47 5.23 6.83 6.4170 1.48 0.89 1.29 1.23 0.96 1.33 1.00 1.39 1.05 1.13 0.87 0.92 0.90 1.43 1.2871 5.65 6.14 5.52 10.49 7.01 8.47 7.53 6.30 6.47 7.13 7.82 10.21 5.90 6.43 5.8272 1.18 0.61 0.61 0.78 0.76 1.02 0.52 0.90 0.82 0.93 0.86 0.71 0.70 0.93 0.7373 3.90 3.97 4.71 4.84 6.03 4.90 4.41 3.80 4.70 3.87 4.61 4.92 4.49 5.54 5.27
Operasi Kerja ke- 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4069 6.86 7.89 7.65 6.49 7.51 7.30 7.91 6.56 7.15 8.9170 1.27 1.21 1.26 1.48 1.08 0.90 0.84 1.31 1.05 0.9771 6.77 9.29 6.81 12.99 9.19 18.23 21.68 6.41 7.34 5.9572 0.71 0.81 0.67 0.78 0.68 0.69 0.42 0.56 0.44 0.7173 5.86 4.64 5.87 5.03 4.36 4.04 4.87 5.33 5.50 5.13
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
4.3. Pengolahan Data
4.3.1. Pengujian Data
A. Uji Keseragaman
Pada uji keseragaman dalam laporan ini, akan diberikan satu contoh
perhitungan. Sedangkan hasil rekapitulasi hasil uji keseragaman
disertakan dalam lampiran. Sebagai contoh data yang dilakukan uji
keseragaman adalah data pada Operasi Kerja 14, yaitu “ambil part
kemudian periksa hasil pengelasan jika OK letakkan ke meja transfer.
Jika part NG pisahkan ke tempat khusus untuk di repair”. Berikut adalah
pengolahan uji keseragaman dari Operasi Kerja 14.
Tabel 4.19 Waktu Proses Operasi Kerja ke-5
No X No X No X No X1 6.57 11 3.75 21 6.04 31 4.532 5.98 12 5.03 22 6.57 32 5.523 5.66 13 5.65 23 4.92 33 5.664 7.67 14 4.4 24 6.17 34 5.765 5.87 15 6.31 25 4.15 35 6.576 5.29 16 5.14 26 5.01 36 5.667 5.13 17 5.8 27 5.1 37 5.998 3.33 18 6.8 28 3.95 38 3.999 4.79 19 5.02 29 4.04 39 5.08
10 4.99 20 5.99 30 5.59 40 6.33
∑i=1
n
X i=X1+ X2+… X40
∑i=1
n
X i=6.57+5.98+…+6.33=215.8
X=∑i=1
n
X i
n
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
X=215.840
=5.395
s=√∑i=1
n
( X ¿¿ i−X )2
n−1¿
s=√(6.57−5.395)2+(5.98−5.395)2+…+(6.33−5.395)2
40−1=0.928
BKA=3 s+X
BKA=3 (0.928 )+5.395=8.179
BKB=3 s−X
BKA=3 (0.928 )−5.395=2.611
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 400
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Uji Keseragaman Operasi Kerja Ke-14
Data PengamatanMeanBKABKB
t (w
aktu
pro
ses)
Gambar 4.2 Grafik Uji Keseragaman Operasi Kerja Ke-14
Dari grafik peta kontrol di atas dapat dilihat bahwa tidak ada nilai
hasil pengukuran yang melewati batas kontrol, baik itu batas kontrol atas
(BKA) maupun batas kontrol bawah (BKB), sehingga tidak ada data
ekstrim yang harus dibuang. Sehingga sejumlah 40 data yang diperoleh
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
dari pengukuran waktu operasi kerja ke-14 ini dapat digunakan pada
perhitungan selanjutnya.
B. Uji Kecukupan
Pada uji kecukupan dalam laporan ini, juga akan diberikan satu
contoh perhitungan. Sedangkan hasil rekapitulasi hasil uji kecukupan
secara keseluruhan disertakan dalam lampiran. Sebagai contoh data yang
dilakukan uji kecukupan adalah data pada Operasi Kerja 14 yang sudah
seragam, yaitu “ambil part kemudian periksa hasil pengelasan jika OK
letakkan ke meja transfer. Jika part NG pisahkan ke tempat khusus untuk
di repair”. Berikut adalah pengolahan uji kecukupan dari Operasi Kerja
14.
Untuk uji kecukupan pada pengamatan ini, digunakan tingkat
keyakinan 95% dan tingkat ketelitian 15%. Yang artinya adalah, bahwa
95% data yang diperoleh adalah benar, dan penyimpangan nilai
pengukuran tidak lebih dari 15%.
Karena tingkat keyakinan 95% dan tingkat ketelitian yang digunakan
adalah 10%, maka digunakan rumus, sbb:
N '=( 215 % √N ∑ X2−(∑ X2 )
∑ X )2
N '=(13.33√40 (46569)−1197.83215.8 )
2
=5.129
Karena N’ < N maka dapat disimpulkan bahwa data yang diamati
sejumlah 40 buah sudah mencukupi,sehingga tidak perlu dilakukan
pengamatan kembali.
4.3.2. Perhitungan Waktu Normal
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
Untuk menentukan waktu normal,diperlukan adanya penentuan
performance rating terhadap operator yang melakukan operasi kerja tersebut.
Dalam penentuan performance rating disini, kami menentukan berdasarkan
setiap operasi yang dikerjakan oleh operator tersebut. Disini kami hanya
menyajikan satu contoh penentuan performance rating pada salah satu
operasi kerja, yaitu operasi kerja 63 “lakukan pemeriksaan kelengkapan part
frame body, jika kurang beri tanda dan pisahkan untuk di repair. Lakukan
pengecekan R/L pada point A, C, D, E, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, T, U,
W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI. Lakukan pemeriksaan
point B, F, I, S, V. Jika NG tandai dengan pensil warna untuk direpair pada
stasiun permanent repair.” berdasarkan metode Westing House seperti yang
telah disertakan pada bab sebelumnya. Sedangkan rekapitulasi secara
lengkap disajikan dalam lampiran.
Skill : Average (D) = 0.00
Effort : Average (D = 0.00
Condition : Average (D) = 0.00
Consistency
: Average (D) = 0.00 +
0.00Performance kerja normal 100 % = 1.00
Performance Rating = 1.00 + 0.00 = 1.00
Sehingga, waktu normal operasi kerja ke 63 adalah sebagai berikut :
Waktu Normal=wak turata−rata× performance rating
Waktu Normal=16.782× 1.00=16.782 detik
4.3.3. Perhitungan Waktu Baku
Dalam perhitungan waktu baku, dibutuhkan nilai dari allowance yang akan
berpengaruh pada nilai waktu normal.
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
Berikut adalah penentuan allowance:
1. Allowance Personal : 2 %
2. Tenaga yang Dikeluarkan (dapat diabaikan) : 2 %
3. Sikap Kerja (berdiri diatas dua kaki) : 1 %
4. Gerakan Kerja (normal) : 0 %
5. Kelelahan Mata (pandangan yang hampir terus menerus : 6.0 %
6. Keadaan Temperatur Tempat Kerja (tinggi) : 0 %
7. Keadaan Atmosfir (cukup) : 3 %
8. Keadaan Lingkungan yang Baik (sangat bising) : 0 %
9. Siklus Kerja (baik) : 0% +
Jumlah 14%
Dari perhitungan di atas, diperoleh nilai allowance sebesar 14% yang juga
berlaku untuk semua operasi kerja, sehingga perhitungan waktu bakunya
adalah sebagai berikut :
Sehingga, waktu baku operasi kerja ke 22 adalah sebagai berikut :
Waktubaku=waktunormal×100 %
100 %−allowance
Waktubaku=16.782 ×100 %
100 %−14 %
Waktubaku=19.514 detik
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
4.3.4. Precedence Diagram Keseluruhan
Gambar 4.3 Presedence Diagram Keseluruhan
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
Dalam precedence diagram diatas, lingkaran-lingkaran bernomor
menunjukkan operasi – operasi kerja, dengan nilai waktu dicantumkan diluar
lingkaran tersebut. Hubungan antara satu operasi kerja yang mendahului
operasi kerja lainnya ditunjukkan dengan anak panah. Penyeimbangan
lintasan dilakukan dengan cara menentukan banyaknya stasiun kerja dengan
mengelompokkan operasi-operasi kerja tersebut sedemikian rupa sehingga
ada keseimbangan beban kerja dari lintasan yang ada. Penentuan stasiun
kerja dibatasi oleh besarnya waktu siklus dan predesesor yang dimiliki oleh
tiap operasi.
4.3.5. Precedence Diagram Operasi Yang Menjadi Fokus
Dalam kerja praktek ini, saya berusaha menyeimbangkan lini produksi
seksi welding 1 A, yang sebagian operasi kerjanya dikerjakan oleh robot
(otomatis) sementara sebagian lainnya dikerjakan manual. Dari pihak
perusahaan sendiri tidak menghendaki adanya perubahan operasi kerja yang
dilakukan oleh robot agar tidak perlu merubah jig-jig yang ada, maupun
memprogram ulang robot serta kemungkinan-kemungkinan perubahan yang
lainnya. Sehingga usaha menyeimbangkan lintasan ini hanya difokuskan
pada operasi kerja yang dilakukan manual (manusia). Berdasarkan
precedence diagram dan daftar operasi kerja yang sudah disertakan
sebelumnya, diketahui bahwa operasi kerja manual (dikerjakan oleh
manusia) dimulai dari operasi 38 hingga 73. Dibawah ini adalah precedence
diagram operasi yang menjadi fokus penyeimbangan lintasan.
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
Gambar 4.4 Precedence Diagram Yang Menjadi Fokus
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
4.3.6. Lini Produksi Sebelum Line Balancing
A. Presedence Diagram dan Pembagian Stasiun Kerja Sebelum Line
Balancing
Gambar 4.5 Pembagian Stasiun Kerja Sebelum Line Balancing
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
Tabel 4.20 Rekapitulasi Waktu per Stasiun Kerja Keseluruhan
Stasiun Kerja Total Waktu Stasiun Kerja
(Automatic)
Front Frame 26.79
(Automatic)
General Assy 23.45
(Automatic)
Stay Body Cover
19.22
Manual 1 27.59
Manual 2 27.74
Manual 3 19.55
Manual 4 23.37
Manual 5 16.66
Manual 6 24.15
Penentuan Waktu Siklus
Dikarenakan dalam kerja praktek ini ingin menyeimbangkan
antara stasiun kerja otomatis dengan stasiun kerja manual, dimana pada
konsidi awal waktu stasiun terbesar ada pada stasiun manual dan hal
tersebut yang menyebabkan adanya bottleneck, yaitu sebesar 27,74
detik. Maka dalam usaha penyeimbangan lini tersebut, untuk
selanjutnya ditentukan waktu siklus yang dipergunakan adalah waktu
siklus dari stasiun kerja otomatis, yaitu waktu stasiun kerja terbesar,
yaitu sebesar 26,79 detik. Sedangkan waktu siklus stasiun kerja manual
harus lebih kecil atau sama dengan waktu siklus stasiun kerja otomatis.
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
B. Performansi Lini Produksi Sebelum Line Balancing
Delay Time
DT =K . STmax−∑i=1
k
ST i
DT =6 ×27.74−(27.59+27.74+…+24.52 )
DT =27.00 detik
Prosentase Delay Time
DT = DTK . ST max
×100 %
DT = 27.006 × 27.74
× 100 %
DT =16.22%
Efisiensi Stasiun Kerja
ESK=ST k
ST max
×100
ESK 1=27.5927.74
×100=99.46 %
ESK 2=27.7427.74
×100=100 %
ESK 3=19.5527.74
×100=70.48 %
ESK 4=23.3727.74
×100=84.25 %
ESK 5=16.6627.74
×100=60.07 %
ESK 6=24.5227.74
×100=88.41 %
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
Efisiensi Lintasan
¿=∑i=1
k
ST k
K . CT×100
¿=(27.59+27.74+…+24.52 )
6 ×27.74×100
¿=83.78 %
Smoothing Index
SI=√∑i=1
k
(ST max−ST k )2
SI=√ (27.74−27.59 )2+…+(27.74−24.52 )2
SI=14.80
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
4.3.7. Penentuan Jumlah Stasiun Kerja Oprtimal
JumlahSK=∑ ST k
CT
Jumlah SK=139.4226.79
=5.2 ≈ 6 stasiun kerja
4.3.8. Lini Produksi Setelah Line Balancing
4.3.7.1. Metode RPW
A. Alokasi Operasi Kerja berdasarkan Metode RPW
Tabel 4.21 Jalur yang Terbentuk berdasarkan Metode RPW
No Operasi Kerja Bobot1 47,55,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 93.292 48,55,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 91.523 49,55,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 91.714 50,55,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 91.265 51,55,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 91.836 52,55,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 92.027 53,55,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 90.868 54,55,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 92.459 56,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 92.4110 57,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 91.5311 58,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 90.6112 59,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 91.0313 60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 92.4414 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 92.0515 55,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 88.8716 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 87.4717 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 85.6218 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 66.1019 65,66,67,68,69,70,71,72,73 64.6020 66,67,68,69,70,71,72,73 43.6621 67,68,69,70,71,72,73 41.6822 68,69,70,71,72,73 27.1723 69,70,71,72,73 24.1524 70,71,72,73 16.65
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
25 71,72,73 15.3526 72,73 6.3227 73 5.29
Tabel 4.22 Peringkat Operasi Berdasar Position Weight Terbesar
Peringkat Operasi Kerja Nilai Peringkat Operasi Kerja Nilai1 47 4.416401 15 55 3.2537272 54 3.584631 16 62 1.8511383 60 4.977767 17 63 19.514244 56 4.940988 18 64 1.5050695 61 4.579546 19 65 20.934726 52 3.154791 20 66 1.9857567 51 2.957616 21 67 14.506188 49 2.839312 22 68 3.022669 57 4.065177 23 69 7.492203
10 48 2.650024 24 70 1.30116311 50 2.389754 25 71 9.03621212 59 3.561178 26 72 1.02761613 53 1.991462 27 73 5.289209
14 58 3.142216
Tabel 4.23 Alokasi Operasi Kerja Pada Stasiun Kerja Berdasar Metode RPW
Stasiun
Kerja
Nomor Operasi
Kerja
Nama Operasi Kerja Waktu Waktu Stasiun
1 47 ambil part guide cable B, kemudian las pada frame body
4.42 25.65
54 lakukan pengelasan permanen pada point G 3.5860 pengelasan permanen pada point D 4.9856 ambil part clamper, fuel tube, kemudian las pada
frame body4.94
61 pengelasan permanen pada point E 4.5852 lakukan pengelasan permanen pada point E 3.15
2 51 lakukan pengelasan permanen pada point D 2.96 23.6049 lakukan pengelasan permanen pada point B 2.8457 pengelasan permanen pada point A 4.0748 lakukan pengelasan permanen pada point A 2.6550 lakukan pengelasan permanen pada point C 2.39
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
59 pengelasan permanen pada point C 3.5653 lakukan pengelasan permanen pada point F 1.9958 pengelasan permanen pada point B 3.14
3 55 Lakukan pemeriksaan, jika hasil pengelasan NG, lakukan proses repair
3.25 26.12
62 Lakukan pemeriksaan, jika hasil pengelasan NG, lakukan proses repair
1.85
63 lakukan pemeriksaan kelengkapan part frame body, jika kurang beri tanda dan pisahkan untuk di repair
19.51
64 jika ada NG yang tidak dapat di repair, pisahkan ke tempat khsus untuk di repair
1.51
4 65 las permanen pada A dan B 20.93 22.9266 jika hasil pengelasan OK, letakkan di atas meja
transfer untuk proses selanjutnya1.99
5 67 lakukan cek spatter 14.51 17.5368 periksa hasil proses, jika OK letakkan pada meja
transfer3.02
6 69 ambil frame body comp (1), letakkan di jig correcting
7.49 24.15
70 tekan pneumatic clamp untuk clamping pivot dan head pipe
1.30
71 lakukan pemeriksaan 9.0472 tekan tombol unclamp head pipe 1.0373 letakkan part yang sudah dicorretcting ke kereta
finish good untuk proses selanjutnya5.29
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
B. Presedence Diagram dan Pembagian Stasiun Kerja Setelah
Line Balancing berdasarkan Metode RPW
Gambar 4.6 Pembagian Stasiun Kerja Setelah Line Balancing Berdasarkan Metode
RPW
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
C. Performansi Lintasan Setelah Line Balancing berdasarkan
Metode RPW
Delay Time
DT =K . STmax−∑i=1
k
ST i
DT =6 ×26.12− (25.65+23.60+…+24.15 )
DT =16.77 detik
Prosentase Delay Time
DT = DTK . ST max
×100 %
DT = 16.776 × 26.12
×100 %
DT =10.70 %
Efisiensi Stasiun Kerja
ESK=ST k
ST max
×100
ESK 1=25.6526.12
× 100=98.20 %
ESK 2=23.6026.12
× 100=90.33 %
ESK 3=26.1226.12
×100=100 %
ESK 4=22.9226.12
×100=87.74 %
ESK 5=17.5326.12
× 100=67.10 %
ESK 6=24.1526.12
× 100=92.43 %
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
Efisiensi Lintasan
¿=∑i=1
k
ST k
K . CT×100
¿=(25.65+23.60+…+24.15 )
6 × 26.12×100
¿=89.30%
Smoothing Index
SI=√∑i=1
k
(ST max−ST k )2
SI=√ (26.12−25.65 )2+…+ (26.12−24.15 )2
SI=9.73
4.3.7.2. Metode LCR
A. Alokasi Operasi Kerja berdasarkan Metode LCR
Tabel 4.24 Data Waktu Operasi yang Sudah Diurutkan
Ranking No Operasi Waktu
Ranking
No Operasi Waktu
1 65 20.93 15 52 3.152 63 19.51 16 58 3.143 67 14.51 17 68 3.024 71 9.04 18 51 2.965 69 7.49 19 49 2.846 73 5.29 20 48 2.657 60 4.98 21 50 2.398 56 4.94 22 53 1.999 61 4.58 23 66 1.99
10 47 4.42 24 62 1.8511 57 4.07 25 64 1.5112 54 3.58 26 70 1.3013 59 3.56 27 72 1.03
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
14 55 3.25
Tabel 4.25 Alokasi Operasi Kerja Pada Stasiun Kerja Berdasar Metode LCR
Stasiun Kerja
Nomor Operasi Kerja
Nama Operasi Kerja WaktuWaktu Stasiu
n1 60 pengelasan permanen pada point D 4.98
26.56
56 ambil part clamper, fuel tube, kemudian las pada frame body
4.94
61 pengelasan permanen pada point E 4.5847 ambil part guide cable B, kemudian las pada frame
body4.42
57 pengelasan permanen pada point A 4.0754 lakukan pengelasan permanen pada point G 3.58
2 59 pengelasan permanen pada point C 3.56
25.94
52 lakukan pengelasan permanen pada point E 3.1558 pengelasan permanen pada point B 3.1451 lakukan pengelasan permanen pada point D 2.9649 lakukan pengelasan permanen pada point B 2.8448 lakukan pengelasan permanen pada point A 2.6550 lakukan pengelasan permanen pada point C 2.3953 lakukan pengelasan permanen pada point F 1.9955 Lakukan pemeriksaan, jika hasil pengelasan NG,
lakukan proses repair3.25
3 62 Lakukan pemeriksaan, jika hasil pengelasan NG, lakukan proses repair
1.85
22.8763 lakukan pemeriksaan kelengkapan part frame
body, jika kurang beri tanda dan pisahkan untuk di repair
19.51
64 jika ada NG yang tidak dapat di repair, pisahkan ke tempat khsus untuk di repair
1.51
4 65 las permanen pada A dan B 20.9322.9266 jika hasil pengelasan OK, letakkan di atas meja
transfer untuk proses selanjutnya1.99
5 67 lakukan cek spatter 14.5117.5368 periksa hasil proses, jika OK letakkan pada meja
transfer3.02
6 69 ambil frame body comp (1), letakkan di jig correcting
7.49
24.1570 tekan pneumatic clamp untuk clamping pivot dan
head pipe 1.30
71 lakukan pemeriksaan 9.0472 tekan tombol unclamp head pipe 1.03
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
73 letakkan part yang sudah dicorretcting ke kereta finish good untuk proses selanjutnya
5.29
B. Presedence Diagram dan Pembagian Stasiun Kerja Setelah
Line Balancing berdasarkan Metode LCR
Gambar 4.7 Pembagian Stasiun Kerja Setelah Line Balancing Berdasarkan Metode
LCR
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
C. Performansi Lintasan Setelah Line Balancing berdasarkan
Metode LCR
Delay Time
DT =K . STmax−∑i=1
k
ST i
DT =6 ×26.56−(26.56+25.94+…+24.15 )
DT =19.42detik
Prosentase Delay Time
DT = DTK . ST max
×100 %
DT = 19.426 × 26.56
× 100 %
DT =12.18 %
Efisiensi Stasiun Kerja
ESK=ST k
ST max
×100
ESK 1=26.5626.56
× 100=100 %
ESK 2=25.9426.56
×100=97.65 %
ESK 3=22.8726.56
× 100=86.09 %
ESK 4=22.9226.56
×100=86.28 %
ESK 5=17.5326.56
× 100=65.99 %
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
ESK 6=24.1526.56
×100=90.90 %
Efisiensi Lintasan
¿=∑i=1
k
ST k
K .CT×100
¿=(26.56+25.94+…+24.15 )
6 × 26.56× 100
¿=87.82 %
Smoothing Index
SI=√∑i=1
k
(ST max−ST k )2
SI=√ (26.56−26.56 )2+…+(26.56−24.15 )2
SI=10.71
4.3.7.3. Metode RA
A. Alokasi Operasi Kerja berdasarkan Metode RA
Tabel 4.26 Alokasi Operasi Kerja Pada Stasiun Kerja Berdasar Metode LCR
Stasiun Kerja
Nomor Operasi Kerja
Nama Operasi Kerja WaktuWaktu Stasiun
1 47 ambil part guide cable B, kemudian las pada frame body
4.42
23.98
48 lakukan pengelasan permanen pada point A 2.6549 lakukan pengelasan permanen pada point B 2.8450 lakukan pengelasan permanen pada point C 2.3951 lakukan pengelasan permanen pada point D 2.9652 lakukan pengelasan permanen pada point E 3.1553 lakukan pengelasan permanen pada point F 1.9954 lakukan pengelasan permanen pada point G 3.58
2 56 ambil part clamper, fuel tube, kemudian las pada 4.94 25.27
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
frame body57 pengelasan permanen pada point A 4.0758 pengelasan permanen pada point B 3.1459 pengelasan permanen pada point C 3.5660 pengelasan permanen pada point D 4.9861 pengelasan permanen pada point E 4.58
3 55 Lakukan pemeriksaan, jika hasil pengelasan NG, lakukan proses repair
3.25
26.12
62 Lakukan pemeriksaan, jika hasil pengelasan NG, lakukan proses repair
1.85
63 lakukan pemeriksaan kelengkapan part frame body, jika kurang beri tanda dan pisahkan untuk di repair
19.51
64 jika ada NG yang tidak dapat di repair, pisahkan ke tempat khsus untuk di repair
1.51
4 65 las permanen pada A dan B 20.9322.9266 jika hasil pengelasan OK, letakkan di atas meja
transfer untuk proses selanjutnya1.99
5 67 lakukan cek spatter 14.5117.5368 periksa hasil proses, jika OK letakkan pada meja
transfer3.02
6 69 ambil frame body comp (1), letakkan di jig correcting
7.49
24.15
70 tekan pneumatic clamp untuk clamping pivot dan head pipe
1.30
71 lakukan pemeriksaan 9.0472 tekan tombol unclamp head pipe 1.0373 letakkan part yang sudah dicorretcting ke kereta
finish good untuk proses selanjutnya5.29
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
B. Presedence Diagram dan Pembagian Stasiun Kerja Setelah
Line Balancing berdasarkan Metode RA
Gambar 4.8 Pembagian Stasiun Kerja Setelah Line Balancing Berdasarkan Metode
LCR
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
C. Performansi Lintasan Setelah Line Balancing berdasarkan
Metode RA
Delay Time
DT =K . STmax−∑i=1
k
ST i
DT =6 ×26.12− (25.98+25.27+…+24.15 )
DT =16.77 detik
Prosentase Delay Time
DT = DTK . ST max
×100 %
DT = 16.776 × 26.12
×100 %
DT =10.70 %
Efisiensi Stasiun Kerja
ESK=ST k
ST max
×100
ESK 1=25.9826.12
× 100=91.81 %
ESK 2=25.2726.12
× 100=96.72%
ESK 3=26.1226.12
×100=100 %
ESK 4=22.9226.12
×100=87.74 %
ESK 5=17.5326.12
× 100=67.10 %
ESK 6=24.1526.12
× 100=92.43 %
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
Efisiensi Lintasan
L E=∑i=1
k
STk
K .CT× 100
¿=(25.98+25.27+…+24.15 )
6 × 26.12×100
¿=89.30%
Smoothing Index
SI=√∑i=1
k
(ST max−ST k )2
SI=√ (26.12−25.98 )2+…+ (26.12−24.15 )2
SI=9.66
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
4.4. Analisa Keseimbangan Lintasan
Pada bagian analisa keseimbangan lintasan ini akan membahas mengenai
analisa mengenai perbandingan performansi pada kondisi sebelum line balancing,
kemudian dari metode-metode line balancing yang telah digunakan, dipilih satu
metode terbaik dengan membandingkan performansinya. Setelah itu
membandingkan antara performansi kondisi sebelum line balancing dengan metode
line balancing terbaik.
4.4.1. Performansi Sebelum Line Balancing
Jumlah stasiun kerja, waktu setiap stasiun kerja, dan efisiensi masing-
masing stasiun kerja manual Line 1 Welding 1A sebelum line balancing dapat
dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.27 Performansi Sebelum Line Balancing
AwalDelay Time (detik) 27.00% Delay Time (%) 16.22ESK1 (%) 99.46ESK2 (%) 100.00ESK3 (%) 70.48ESK4 (%) 84.25ESK5 (%) 60.07ESK6 (%) 88.41Line Efficiency (%) 83.78Smoothing Index 14.80
Dari efisiensi masing-masing stasiun kerja di atas dapat diperoleh
efisiensi lintasan dari kondisi sebelum line balancing yaitu sebesar 83.78%.
efisiensi lintasan ini sebenarnya masih bisa ditingkatkan mengingat adanya
fenomena bottleneck yang terjadi pada lini produksi ini, yang disebabkan
terdapat waktu stasiun pada stasiun manual ini yang lebih besar dibandingkan
pada stasiun otomatis (lihat : tabel 4.20). Dengan adanya peningkatan
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
efisiensi lintasan ini, diharapkan secara tidak langsung akan meningkatkan
produktivitas perusahaan.
Idealnya, smoothing index yang baik adalah yang semakin mendekati
kecil (mendekati nol). Dalam kondisi sebelum dilakukan line balancing, nilai
smoothing index dari lini ini adalah sebesar 14.80. Selain efisiensi dan
smoothing index, acuan performansi yang lain adalah delay time. Delay time
dari lini sebelum line balancing ini adalah sebesar 27.00 detik, dengan
prosentase sebesar 16.22%.
4.4.2. Perbandingan Performansi Setelah Line Balancing Berdasarkan
Metode RPW, LCR, dan RA
Berikut ini akan ditampilkan tabel yang membandingkan performansi
antara metode Line Balancing RPW, LCR, dan RA. Dan berdasarkan
perbandingan performansi tiap-tiap metode akan dipilih satu metode terbaik
diantara ketiga metode.
Tabel 4.28 Perbandingan Metode Line Balancing
RPW LCR RADelay Time (detik) 16.77 19.42 16.77% Delay Time (%) 10.70 12.18 10.70ESK1 (%) 98.20 100.00 91.81ESK2 (%) 90.32 97.65 96.72ESK3 (%) 100.00 86.09 100.00ESK4 (%) 87.74 86.28 87.74ESK5 (%) 67.10 65.99 67.10ESK6 (%) 92.43 90.90 92.43Line Efficiency (%) 89.30 87.82 89.30Smoothing Index 9.73 10.71 9.66
Dari tabel rekapitulasi performansi semua metode, diketahui bahwa
metode RPW dan RA memiliki nilai Delay Time yang sama-sama kecil, yaitu
sebesar 16.77, sementara nilai Delay Time dari metode LCR paling besar
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
diantara ketiga metode, yaitu 19.42 detik. Hal ini menunjukkan Line
Balancing menggunakan metode LCR akan mengakibatkan penundaan
pekerjaan pada produk selakam 19.42 detik, dan 16.77 detik dengan metode
RPW ataupun RA. Besarnya prosentase Delay Time dipengaruhi oleh
besarnya Delay Time itu sendiri. Pada Line Balancing menggunakan metode
LCR, prosentase Delay Time sebesar 12.18%. sedangkan ketika menggunakan
metode RPW maupun RA, besarnya prosentase Delay Time adalah 10.70%
Besarnya efisiensi lintasan secara keseluruhan dari metode Line
Balancing RPW maupun RA adalah sebesar 89.30%, sedangkan untuk metode
LCR, hanya sebesar 87.82%. Smoothing Index metode RPW adalah 9.73,
untuk metode LCR sebesar 10.71, sedangkan metode RA sebesar 9.66. Seperti
yang telah dijelaskan sebelumnya, nilai Smoothing Index terbaik adalah nilai
Smoothing Index terkecil, yaitu Line Balancing dengan menggunakan metode
RA (Region Approach). Dengan demikian terpilihlah metode RA (Region
Approach) sebagai metode terbaik untuk pemecahan permasalahan
keseimbangan lintasan Line 1 Welding 1A tersebut.
4.4.3. Perbandingan Performansi Sebelum dan Setelah Line Balancing
Setelah dilakukan line balancing pada line 1 Welding 1A, terjadi
peningkatan di sebagian besar nilai daripada acuan performansi dibandingkan
dengan kondisi sebelum dilakukan line balancing. Hal ini disebabkan oleh
pembagian beban kerja yang lebih merata dibandingkan dengan sebelum
kondisi line balancing. Berikut ini merupakan perbandingan antara kondisi
sebelum dan sesudah line balancing.
Tabel 4.29 Perbandingan Kondisi Setelah Dan Sebelum Line Balancing
Ukuran Performansi Kondisi Sebelum Line Balancing
Kondisi Sesudah Line Balancing
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
RPW LCR RALine Efficiency (%) 83.78 % 89.30 87.82 89.30Delay Time (detik) 27.00 detik 16.77 19.42 16.77% Delay Time (%) 16.22 % 10.70 12.18 10.70Smoothing Index 14.80 9.73 10.71 9.66
Dari tabel diatas, diketahui bahwa terjadi perbaikan pada seluruh aspek
performansi lintasan tersebut. Nilai efisiensi lintasan setelah line balancing
menggunakan metode RPW, LCR, dan RA berturut-turut adalah 89.30%,
87.82%, dan 89.30%. Sementara pada kondisi sebelum line balancing nilai
efisiensi lintasan adalah sebesar 83.78%. Delay time sebelum line balancing
sebesar 27.00 detik, sedangkan setelah line balancing berkurang menjadi
16.77 detik (metode RPW dan RA) dan 19.42 detik (metode LCR). Demikian
pula dengan prosentase delay time, yang tadinya sebesar 16.22%, setelah
dilakukan line balancing, berkurang menjadi 10.70% (RPW dan RA),
12.18% (LCR). Selain itu, nilai Smoothing Index terbaik ada pada metode RA
dengan nilai 9.66.
Karena terjadi perbaikan pada seluruh aspek performansi, maka bisa
dikatakan bahwa stasiun kerja kondisi setelah Line Balancing yang dibentuk
berdasarkan Metode Region Approach lebih baik dibandingkan dengan
kondisi awal sebelum Line Balancing.
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Mengetahui performansi dari Line 1 Welding 1A PT. X
1. Dari kondisi awal (sebelum penerapan line balancing) lintasan produksi
Line 1 Welding 1A PT. X, besarnya Delay Time adalah 27 detik, dengan
prosentase Delay Time sebesar 16.22%. Efisiensi Lintasan pada kondisi
awal sebesar 83.78%. Sedangkan nilai Smoothing Indexnya 14.80.
2. Terdapat tiga alternative lintasan produksi yang bisa dikembangkan
berdasarkan metode Line Balancing, yaitu lintasan produksi berdasarkan
metode RPW (Ranked Position Weight), LCR (Largest Candidate Rule), dan
RA (Region Approach).
3. Dari hasil perbandingan performansi ketiga metode di atas, terpilihlah
metode RA sebagai metode terbaik dalam penyelesaian kasus keseimbangan
lintasan pada Line 1 Welding 1A PT. X. dengan Delay Time sebesar 16.77
detik dan prosentase Delay Timenya 10.70%. Efisiensi Lintasan dengan
alternatif metode RA ini sebesar 89.30%, dan nilai Smoothing Index 9.66.
4. Perbandingan antara performansi kondisi awal (sebelum penerapan line
balancing) dengan kondisi setelah penerapan line balancing (metode RA)
adalah sebagai berikut. Nilai efisiensi lintasan mengalami peningkatan dari
83.78% menjadi 89.30%. Besarnya delay time berkurang dari 27.00 detik
dengan prosentase 16.22% menjadi 16.77 detik, dengan prosentase 10.70%.
Dengan perbaikan nilai smoothing index dari 14.80 menjadi 9.66.
Berdasarkan perbandingan performansi di atas, dapat ditarik kesimpulan
bahwa kondisi setelah Line Balancing (metode RA) memberikan
performansi yang lebih baik dibandingkan performansi kondisi awal
(sebelum penerapan Line Balancing).
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
5.2. Saran
Setelah melakukan pengamatan pada Line 1 Welding 1A PT. X, maka penulis
memberikan beberapa saran yang dapat dilakukan untuk memperbaiki
produktivitas, antara lain :
1. Menempatkan operator yang memiliki kemampuan dan ketrampilan yang
baik dan telah terbiasa dengan pekerjaan pada stasiun-stasiun kritis.
2. Melakukan perbaikan terhadap pembagian beban operasi kerja.
3. Memperbaiki perilaku kerja operator, sehingga tidak lagi ditemukan
penundaan pekerjaan yang juga berakibat pada penumpukan pekerjaan.
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
DAFTAR PUSTAKA
(n.d.). Retrieved from www.docstoc.com.
(n.d.). Retrieved from http://file2shared.wordpress.com
(n.d.). Retrieved from http://digilib.petra.ac.id
Laboratorium Sistem Produksi Undip. Buku Ajar Perencanaan dan Pengendalian
Produksi (Vol. 2). Semarang.
Sutalaksana, I. Z., Anggawisastra, R., & Tjakraatmadja, J. H. (1979). Teknik Tata Cara
Kerja. Bandung: ITB.
Wignjosoebroto, S. (1995). Ergonomi Studi Gerak dan Waktu. Surabaya: Guna Widya.
Nasution, A. H. (1999). Perencanaan & Pengendalian Produksi. Jakarta: Guna Widya.
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
LAMPIRAN
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
REKAPITULASI UJI KESERAGAMAN DATA HASIL PENGAMATAN
No OperasiN Seragam Keterangan
1 40 Tidak ada yang dieliminasi2 37 1,2, dan 3 dieliminasi3 39 18 dieliminasi4 39 18 dieliminasi5 39 18 dieliminasi6 39 18 dieliminasi7 39 18 dieliminasi8 39 18 dieliminasi9 40 Tidak ada yang dieliminasi
10 40 Tidak ada yang dieliminasi11 40 Tidak ada yang dieliminasi12 40 Tidak ada yang dieliminasi13 40 Tidak ada yang dieliminasi14 40 Tidak ada yang dieliminasi15 40 Tidak ada yang dieliminasi16 40 Tidak ada yang dieliminasi17 40 Tidak ada yang dieliminasi18 40 Tidak ada yang dieliminasi19 40 Tidak ada yang dieliminasi20 40 Tidak ada yang dieliminasi21 40 Tidak ada yang dieliminasi22 40 Tidak ada yang dieliminasi23 40 Tidak ada yang dieliminasi24 40 Tidak ada yang dieliminasi25 40 Tidak ada yang dieliminasi26 40 Tidak ada yang dieliminasi27 40 Tidak ada yang dieliminasi28 40 Tidak ada yang dieliminasi29 40 Tidak ada yang dieliminasi30 40 Tidak ada yang dieliminasi31 40 Tidak ada yang dieliminasi32 40 Tidak ada yang dieliminasi33 40 Tidak ada yang dieliminasi34 40 Tidak ada yang dieliminasi35 40 Tidak ada yang dieliminasi36 40 Tidak ada yang dieliminasi37 39 32 dieliminasi38 40 Tidak ada yang dieliminasi
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
39 40 Tidak ada yang dieliminasi40 40 Tidak ada yang dieliminasi41 40 Tidak ada yang dieliminasi42 40 Tidak ada yang dieliminasi43 40 Tidak ada yang dieliminasi44 40 Tidak ada yang dieliminasi45 40 Tidak ada yang dieliminasi46 40 Tidak ada yang dieliminasi47 40 Tidak ada yang dieliminasi48 40 Tidak ada yang dieliminasi49 40 Tidak ada yang dieliminasi50 40 Tidak ada yang dieliminasi51 40 Tidak ada yang dieliminasi52 40 Tidak ada yang dieliminasi53 40 Tidak ada yang dieliminasi54 40 Tidak ada yang dieliminasi55 40 Tidak ada yang dieliminasi56 40 Tidak ada yang dieliminasi57 40 Tidak ada yang dieliminasi58 40 Tidak ada yang dieliminasi59 40 Tidak ada yang dieliminasi60 40 Tidak ada yang dieliminasi61 40 Tidak ada yang dieliminasi62 38 3, dan 17 dieliminasi63 40 Tidak ada yang dieliminasi64 39 13 dieliminasi65 39 33 dieliminasi66 40 Tidak ada yang dieliminasi67 39 4 dieliminasi68 40 Tidak ada yang dieliminasi69 40 Tidak ada yang dieliminasi70 40 Tidak ada yang dieliminasi71 38 36 dan 37 dieliminasi72 40 Tidak ada yang dieliminasi73 40 Tidak ada yang dieliminasi
REKAPITULASI UJI KECUKUPAN DATA HASIL PENGAMATAN
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
No Operasi N Seragam N'
1 40 26.972 37 21.793 39 1.314 39 1.315 39 1.316 39 1.317 39 1.318 39 1.319 40 0.00
10 40 0.0011 40 0.0012 40 0.0013 40 0.0014 40 5.1315 40 9.1016 40 2.5617 40 2.5618 40 2.5619 40 2.5620 40 2.5621 40 2.5622 40 0.0023 40 0.0024 40 0.0025 40 10.8926 40 12.9227 40 6.3328 40 6.3329 40 6.3330 40 6.3331 40 6.3332 40 0.0033 40 0.0034 40 0.0035 40 0.0036 40 12.437 39 4.5138 40 0.0039 40 0.0040 40 0.00
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
41 40 0.0042 40 0.0043 40 0.0044 40 0.0045 40 0.0046 40 0.0047 40 5.8448 40 4.5949 40 4.5950 40 4.5951 40 4.5952 40 4.5953 40 4.5954 40 4.5955 40 3.1556 40 5.8957 40 1.4258 40 1.4259 40 1.4260 40 1.4261 40 1.4262 38 4.7363 40 3.1464 39 12.5965 39 9.466 40 5.6167 39 18.2368 40 8.7369 40 5.4770 40 6.9271 38 11.8872 40 18.0873 40 3.95
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
REKAPITULASI PERHITUNGAN WAKTU NORMAL
No. Operasi
Rata-Rata Waktu Pengamatan (detik)
Performance Rating
Waktu Normal (detik)
1 1.1145 1 1.11452 1.082973 1.01 1.0938033 3.487487 1.01 3.5223624 5.231231 1.01 5.2835435 2.615615 1 2.6156156 2.615615 0.98 2.5633037 1.743744 1.01 1.7611818 1.743744 0.98 1.7088699 17.7132 1 17.7132
10 4.581 1 4.58111 4.581 1 4.58112 1.527 1 1.52713 1.527 1 1.52714 5.395 1 5.39515 1.37175 1 1.3717516 2.411663 1.01 2.43577917 3.21555 1.01 3.24770618 3.21555 1.01 3.24770619 2.411663 1 2.41166320 2.411663 1.01 2.43577921 2.411663 1.01 2.43577922 1.9094 1 1.909423 5.7282 1 5.728224 1.9094 1 1.909425 2.6525 1.01 2.67902526 3.2015 0.96 3.0734427 2.944575 0.96 2.82679228 1.96305 1.01 1.98268129 2.944575 1 2.94457530 0.981525 1 0.98152531 0.981525 0.98 0.96189532 5.082788 1 5.08278833 5.082788 1 5.08278834 7.261125 1 7.26112535 11.6178 1 11.617836 3.044 1 3.04437 2.528385 1.01 2.55366838 3.72567 1.01 3.762927
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
39 1.397126 1.01 1.41109840 1.397126 1 1.39712641 1.397126 0.98 1.36918442 1.397126 1.01 1.41109843 5.86793 1 5.8679344 5.86793 1 5.8679345 5.86793 1 5.8679346 4.129284 1 4.12928447 3.7605 1.01 3.79810548 2.37398 0.96 2.27902149 2.54355 0.96 2.44180850 2.03484 1.01 2.05518851 2.54355 1 2.5435552 2.71312 1 2.7131253 1.6957 1.01 1.71265754 3.05226 1.01 3.08278355 2.7705 1.01 2.79820556 4.24925 1 4.2492557 3.5674 0.98 3.49605258 2.67555 1.01 2.70230659 3.03229 1.01 3.06261360 4.45925 0.96 4.2808861 4.10251 0.96 3.9384162 1.576216 1.01 1.59197863 16.78225 1 16.7822564 1.294359 1 1.29435965 18.37128 0.98 18.0038666 1.70775 1 1.7077567 12.35179 1.01 12.4753168 2.57375 1.01 2.59948869 6.3795 1.01 6.44329570 1.119 1 1.11971 7.929737 0.98 7.77114272 0.875 1.01 0.8837573 4.73825 0.96 4.54872
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
REKAPITULASI PERHITUNGAN WAKTU BAKU
No. Operasi Waktu Normal (detik) Allowance (detik) Waktu Standar (detik)
1 1.1145 0.14 1.295932 1.093803 0.14 1.2718643 3.522362 0.14 4.095774 5.283543 0.14 6.1436555 2.615615 0.14 3.0414136 2.563303 0.14 2.9805857 1.761181 0.14 2.0478858 1.708869 0.14 1.9870579 17.7132 0.14 20.59674
10 4.581 0.14 5.32674411 4.581 0.14 5.32674412 1.527 0.14 1.77558113 1.527 0.14 1.77558114 5.395 0.14 6.27325615 1.37175 0.14 1.59505816 2.435779 0.14 2.83230117 3.247706 0.14 3.77640218 3.247706 0.14 3.77640219 2.411663 0.14 2.80425920 2.435779 0.14 2.83230121 2.435779 0.14 2.83230122 1.9094 0.14 2.22023323 5.7282 0.14 6.66069824 1.9094 0.14 2.22023325 2.679025 0.14 3.11514526 3.07344 0.14 3.57376727 2.826792 0.14 3.28696728 1.982681 0.14 2.30544229 2.944575 0.14 3.42392430 0.981525 0.14 1.14130831 0.961895 0.14 1.11848232 5.082788 0.14 5.91021833 5.082788 0.14 5.91021834 7.261125 0.14 8.44316935 11.6178 0.14 13.5090736 3.044 0.14 3.53953537 2.553668 0.14 2.96938238 3.762927 0.14 4.375496
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011
Laporan Kerja PraktekLine Balancing Line 1 Welding 1A PT. X
Aldo Ghufron H (L2H008089)
39 1.411098 0.14 1.64081140 1.397126 0.14 1.62456541 1.369184 0.14 1.59207442 1.411098 0.14 1.64081143 5.86793 0.14 6.82317544 5.86793 0.14 6.82317545 5.86793 0.14 6.82317546 4.129284 0.14 4.80149347 3.798105 0.14 4.41640148 2.279021 0.14 2.65002449 2.441808 0.14 2.83931250 2.055188 0.14 2.38975451 2.54355 0.14 2.95761652 2.71312 0.14 3.15479153 1.712657 0.14 1.99146254 3.082783 0.14 3.58463155 2.798205 0.14 3.25372756 4.24925 0.14 4.94098857 3.496052 0.14 4.06517758 2.702306 0.14 3.14221659 3.062613 0.14 3.56117860 4.28088 0.14 4.97776761 3.93841 0.14 4.57954662 1.591978 0.14 1.85113863 16.78225 0.14 19.5142464 1.294359 0.14 1.50506965 18.00386 0.14 20.9347266 1.70775 0.14 1.98575667 12.47531 0.14 14.5061868 2.599488 0.14 3.0226669 6.443295 0.14 7.49220370 1.119 0.14 1.30116371 7.771142 0.14 9.03621272 0.88375 0.14 1.02761673 4.54872 0.14 5.289209
Program Studi Teknik IndustriFakultas Teknik Universitas Diponegoro2011