4. pengolahan dan analisa data 4.1. sekilas perusahaan...proses yang bernama dandori (tools change)...
TRANSCRIPT
![Page 1: 4. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 4.1. Sekilas Perusahaan...proses yang bernama dandori (tools change) yang merupakan salah satu bagian utama dari proses produksi di PI GS. Waktu dandori](https://reader036.vdokumen.com/reader036/viewer/2022082913/60706837e84b4449be7b6973/html5/thumbnails/1.jpg)
Universitas Kristen Petra
22
4. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA
4.1. Sekilas Perusahaan
Plant 1 PT AO AWP memiliki sebuah plant baru bernama PI GS. Plant PI
GS memiliki 24 mesin injection dan 4 line printing. Mesin injection terbagi atas 3
jenis tonase, yaitu tonase 160 (14 mesin), tonase 350 (6 mesin), dan tonase 800 (4
mesin). Pada Plant PI-GS terdapat 2 jenis proses produksi, yaitu injection
moulding dan printing. Alur proses produksi dimulai dari planning kemudian
menuju mesin injection, setelah dari mesin injection part SFG menuju line
printing (hanya untuk part container) dan terakhir dari line printing menuju area
delivery. Adapun diantara proses-proses yang telah disebutkan diatas, ada sebuah
proses yang bernama dandori (tools change) yang merupakan salah satu bagian
utama dari proses produksi di PI GS. Waktu dandori atau tool change pada PI GS
masih tinggi yaitu sebesar 19,654 menit untuk M/C tonase 160 dan 22,67 menit
untuk mesin tonase 350. Dandori pada M/C printing pada line 1-3 masih
menggunakan waktu sebesar 15,6 menit dari yang ditargetkan perusahaan yaitu
sebesar 9 menit.
4.2. Data Dandori Time Injection Moulding Januari - Februari 2009
Dandori adalah pergantian alat produksi yang mana waktu akan mulai
dihitung tepat begitu mesin off hingga mesin siap berproduksi kembali. Dandori
sendiri terdiri atas 2 bagian yaitu sotto dan uchi dandori. Sotto dandori merupakan
tahap persiapan dari dandori yang sebenarnya (uchi dandori). Tahap persiapan
pada plant PI GS diberi waktu sebesar 120 menit dengan step yang dilakukan
dapat dilihat pada step sheet dandori pada bab ini. Sedangkan uchi dandori adalah
proses pergantian alat produksi dimulai sejak mesin off hingga mesin siap
berproduksi kembali. Jadi dandori sendiri dapat didefinisikan sebagai uchi
dandori dan sotto dandori adalah tahap persiapan alat-alat bantunya.
Data dandori time ini perlu diambil karena merupakan dasar dari tujuan
penelitian untuk melakukan improvement didalam proses dandori. Dengan
memiliki data waktu dandori aktual yang ada di lapangan, proses improvement
![Page 2: 4. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 4.1. Sekilas Perusahaan...proses yang bernama dandori (tools change) yang merupakan salah satu bagian utama dari proses produksi di PI GS. Waktu dandori](https://reader036.vdokumen.com/reader036/viewer/2022082913/60706837e84b4449be7b6973/html5/thumbnails/2.jpg)
Universitas Kristen Petra
23
dapat menetapkan target dan rencana perbaikan yang akan dilakukan. Data-data
dandori aktual pada injection moulding dapat diperoleh melalui Laporan Harian
Produksi(LHP) PI perusahaan dimana data tersebut telah direkapitulasi dan
dibagi per M/C tonase 160 dan tonase 350 plant PI-GS. Pada gambar 4.1 dapat
dilihat dandori time injection moulding dari bulan Januari hingga Februari 2009.
Gambar 4.1. Grafik Dandori Januari-Februari M/C tonase 160(Kondisi awal)
Sumber: Data Genba Jishuken 2009
Pada gambar 4.1 grafik tersebut menunjukkan adanya kemunculan data
tertinggi pada mesin 708 yaitu 45 menit dengan dandori hanya 1 kali saja pada
bulan Januari. Tingginya waktu dandori pada mesin 708 kemungkinan disebabkan
oleh peralihan dari material warna hitam ke material warna bening. Cuci barrel
membutuhkan waktu yang sangat lama agar dapat memastikan produk yang
dihasilkan oleh mesin 708 tidak memiliki black spot atau warnanya tercampur
kehitam-hitaman. Grafik dandori untuk M/C tonase 160 pada bulan Februari
menunjukkan ketidakstablian waktu dandori yang didapatkan. Waktu tertinggi
yang dicapai mesin tonase 160 pada bulan Februari ada pada mesin 703 dengan
32,5 menit dan jumlah dandori sebesar 2x.
Target Manajemen 9 menit
![Page 3: 4. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 4.1. Sekilas Perusahaan...proses yang bernama dandori (tools change) yang merupakan salah satu bagian utama dari proses produksi di PI GS. Waktu dandori](https://reader036.vdokumen.com/reader036/viewer/2022082913/60706837e84b4449be7b6973/html5/thumbnails/3.jpg)
Universitas Kristen Petra
24
Gambar 4.2. Grafik Dandori Januari - Februari M/C tonase 350 (Kondisi awal)
Sumber: Data Genba Jishuken 2009
Pada gambar 4.2 M/C tonase 350 PI GS bulan januari, waktu dandori
tertinggi ada pada mesin 801 yaitu sebesar 27,5 menit dengan jumlah dandori 23
kali. Sedangkan mesin-mesin lain memiliki variabilitas waktu yang relatif hampir
sama, yakni 21-25 menit. Grafik dandori Februari M/C tonase 350 menunjukkan
waktu tertinggi ada pada mesin 804 dengan rata-rata waktu dandori sebesar 29
menit dan jumlah dandorinya sebesar 6x. Namun secara keseluruhan dandori area
8 menunjukkan rata-rata waktu yang relatif sama. Berdasarkan data pada gambar
4.1 dan 4.2 maka dapat dirangkum rata-rata dandori dari M/C tonase 160 dan M/C
tonase 350 dalam tabel 4.1.
Tabel 4.1. Tabel rata-rata waktu dandori M/C tonase 160-350 pada Jan-Feb 2009
M/C 160 (menit)
M/C 350 (menit)
Januari 21,25 25,02
Februari 18,06 20,32
Rata-rata 19,655 22,670
Sumber: Dokumen Internal PT AOP Divisi Adiwira Plastik 2009
Berdasarkan tabel 4.1 maka dapat disimpulkan waktu rata-rata dandori
pada injection moulding adalah sebesar 19,65 menit untuk M/C tonase 160 dan
sebesar 22,67 menit untuk M/C tonase 350. Berikut adalah grafik dandori printing
untuk bulan Januari hingga Februari 2009.
Target manajemen = 9 menit
![Page 4: 4. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 4.1. Sekilas Perusahaan...proses yang bernama dandori (tools change) yang merupakan salah satu bagian utama dari proses produksi di PI GS. Waktu dandori](https://reader036.vdokumen.com/reader036/viewer/2022082913/60706837e84b4449be7b6973/html5/thumbnails/4.jpg)
Universitas Kristen Petra
25
4.3. Data Step sheet Dandori Injection Moulding Aktual
Dalam menjabarkan permasalahan dibutuhkan data penunjang dari dandori
time berupa step sheet yang menunjukkan langkah-langkah yang dilakukan untuk
menyelesaikan dandori. Langkah-langkah tersebut merupakan langkah-langkah
yang dilakukan oleh kedua operator mould setter saat dandori baik itu pada sotto
(persiapan dandori) maupun pada uchi (proses dandori utama) dandori. Pada
tabel 4.2 dapat dilihat step sheet dari injection moulding dan printing area.
Tabel 4.2. Step sheet Dandori Injection Moulding M/C Tonase 160
Sumber: Dokumen Hasil Genba Dandori Februari 2009 (Kondisi awal)
Data pada tabel 4.2 menunjukkan pencapaian dandori awal M/C tonase
160 adalah 19,65 menit dengan permasalahan yang serupa dengan M/C tonase
350 yaitu pada sotto dandori, naikkan mould, dan cuci barrel. Pada gambar 4.3
dapat dilihat pie chart diagram gabungan uchi dan sotto dandori untuk M/C
tonase 160.
![Page 5: 4. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 4.1. Sekilas Perusahaan...proses yang bernama dandori (tools change) yang merupakan salah satu bagian utama dari proses produksi di PI GS. Waktu dandori](https://reader036.vdokumen.com/reader036/viewer/2022082913/60706837e84b4449be7b6973/html5/thumbnails/5.jpg)
Universitas Kristen Petra
26
Gambar 4.3. Pie Chart Diagram Sotto+Uchi Dandori PI M/C tonase 160 (Kondisi awal)
Sumber: Data Genba Jishuken 2009
Berdasarkan pie chart diagram pada gambar 4.6, maka dapat disimpulkan
bahwa penyebab tingginya dandori injection moulding adalah: Sotto
dandori(34%), naikkan mould(22%), dan cuci barrel(20%). Gambar 4.4 adalah
pie chart diagram untuk uchi dandori M/C tonase 160
Gambar 4.4. Pie Chart Diagram Uchi Dandori PI M/C tonase 160 (Kondisi awal)
Sumber: Data Genba Jishuken 2009
393 Detik
591 Detik 359 Detik
358 Detik
234 Detik
393 Detik
![Page 6: 4. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 4.1. Sekilas Perusahaan...proses yang bernama dandori (tools change) yang merupakan salah satu bagian utama dari proses produksi di PI GS. Waktu dandori](https://reader036.vdokumen.com/reader036/viewer/2022082913/60706837e84b4449be7b6973/html5/thumbnails/6.jpg)
Universitas Kristen Petra
27
Diagram pie chart pada gambar 4.8 menunjukkan step-step dandori pada
bagian uchi dandori M/C tonase 160. Dari pie chart tersebut dapat dilihat 3 besar
penyebab tingginya waktu dandori yaitu naikkan mould, cuci barrel, dan turunkan
mould. Pada tabel 4.3dapat dilihat step sheet dandori injection moulding M/C
tonase 350.
Tabel 4.3. Step sheet Dandori Injection Moulding M/C Tonase 350
Sumber: Dokumen Hasil Genba Dandori Februari 2009 (Kondisi awal)
Step sheet pada tabel 4.3 menunjukkan kondisi aktual yang terjadi di
lapangan yang mana dapat dilihat angka yang cukup tinggi menunjukkan adanya
kemungkinan muda didalam proses tersebut. Beberapa step yang menunjukkan
waktu yang cukup tinggi adalah step menaikkan mould, sotto dandori, dan cuci
barrel. Namun penelitian akan difokuskan pada uchi dandori yang merupakan
down time mesin yang sebenarnya.
![Page 7: 4. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 4.1. Sekilas Perusahaan...proses yang bernama dandori (tools change) yang merupakan salah satu bagian utama dari proses produksi di PI GS. Waktu dandori](https://reader036.vdokumen.com/reader036/viewer/2022082913/60706837e84b4449be7b6973/html5/thumbnails/7.jpg)
Universitas Kristen Petra
28
Gambar 4.5 adalah diagram pie chart untuk sotto dandori dan uchi
dandori untuk lebih jelasnya dalam melihat step manakah yang menyebabkan
dandori menghabiskan waktu cukup tinggi.
Gambar 4.5. Pie Chart Diagram Sotto dan Uchi Dandori PI M/C tonase 350
(Kondisi awal)
Sumber: Data Genba Jishuken 2009
Berdasarkan gambar 4.5 dapat disimpulkan bahwa penyebab tingginya
dandori injection moulding adalah : sotto dandori (30%), naikkan mould (23%),
dan cuci barrel(20%). Gambar di bawah ini adalah pie chart untuk step sheet uchi
dandori. Namun penelitian kali ini akan difokuskan pada uchi dandori saja yang
merupakan down time sebenarnya dari dandori itu sendiri. Oleh karena itu uchi
dandori akan di dijabarkan lagi secara lebih detail untuk mengetahui step uchi
dandori yang memiliki waktu tertinggi dan kemudian akan diteliti untuk
mendapatkan solusinya. Gambar 4.6 adalah pie chart dari step yang ada pada uchi
dandori.
M/C Tonase 350
592 Detik
447 Detik
295 Detik
![Page 8: 4. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 4.1. Sekilas Perusahaan...proses yang bernama dandori (tools change) yang merupakan salah satu bagian utama dari proses produksi di PI GS. Waktu dandori](https://reader036.vdokumen.com/reader036/viewer/2022082913/60706837e84b4449be7b6973/html5/thumbnails/8.jpg)
Universitas Kristen Petra
29
Gambar 4.6. Pie Chart Diagram Uchi Dandori PI M/C tonase 350
(Kondisi awal)
Sumber: Data Genba Jishuken 2009
Pada gambar 4.6 dapat dilihat beberapa bagian dari step sheet dandori
yang menunjukkan waktu yang tinggi dalam pengerjaannya. Step yang memiliki
waktu tinggi antara lain naikkan mould (447 detik), cuci barrel (295 detik), dan
terakhir turunkan mould (244 detik).
4.4. Reduce Dandori Time PI Injection Moulding
Waktu dandori pada data di atas akan diturunkan melalui improvement
pada step-step yang dilakukan selama dandori agar mencapai waktu minimal
yang terbaik dalam melakukan dandori. Tabel 4.4 adalah tabel yang menunjukkan
waktu dandori awal dari M/C tonase 160 dan 350.
Tabel 4.4. Perbandingan Dandori Aktual Dengan Target Jishuken
Dandori Time Target Jishuken
M/C 160 19,654 menit 9 menit
M/C 350 22,67 menit 9 menit
Sumber: Data Genba Jishuken 2009
M/C Tonase 350
447 Detik
295 Detik
244 Detik
![Page 9: 4. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 4.1. Sekilas Perusahaan...proses yang bernama dandori (tools change) yang merupakan salah satu bagian utama dari proses produksi di PI GS. Waktu dandori](https://reader036.vdokumen.com/reader036/viewer/2022082913/60706837e84b4449be7b6973/html5/thumbnails/9.jpg)
Universitas Kristen Petra
30
Target yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah 9 menit atau single
digit minute. Dalam usaha untuk mencapai target tersebut, maka langkah yang
akan digunakan memasuki langkah dalam QCC step.
Langkah pertama dalam QCC step adalah menentukan tema. Berdasarkan
kondisi aktual di lapangan. Berdasarkan data awal pada bab 3, maka ditentukan
target untuk menurunkan waktu dandori adalah untuk M/C tonase 160, M/C
tonase 350, dan line printing. Langkah kedua dalam QCC step adalah menentukan
tujuan. Tujuan dalam penurunan waktu dandori mesin injection moulding ini
diambil dari target manajemen puncak yaitu 9 menit untuk dandori semua jenis
mesin. Langkah ketiga dalam QCC step adalah analisa kondisi yang ada. Analisa
kondisi yang ada disini berdasarkan step sheet yang diperoleh dari hasil genba
lapangan dan disajikan dalam bentuk pareto chart. Pada gambar 4.7 dapat dilihat
pareto chart untuk injection moulding.
Det
ik
Perc
ent
StepCount
18,6 11,6 8,4Cum % 32,6 61,4 80,0 91,6 100,0
447 395 255 159 115Percent 32,6 28,8
Lap mouldTrial produksiTurunkan mouldCuci barrelNaikkan mould
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
100
80
60
40
20
0
Pareto Chart of Step
Gambar 4.7. Pareto Chart Step sheet Dandori Injection Moulding (Kondisi awal)
Sumber: Hasil Genba Dandori Lapangan Februari 2009
Gambar 4.7 menunjukkan pareto chart dari step sheet dandori injection
moulding. Sotto dandori menempati peringkat tertinggi dalam proses dandori
yaitu sebesar 30,3%, proses menaikkan mould sebesar 22,9% dan cuci barrel
sebesar 20,2%. Pada penelitian ini, penurunan waktu dandori difokuskan pada
uchi dandori yang merupakan momen dimana M/C off hingga M/C kembali
berproduksi. Pada tabel 4.5 dapat dilihat beberapa permasalahan yang terjadi pada
dandori injection moulding.
![Page 10: 4. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 4.1. Sekilas Perusahaan...proses yang bernama dandori (tools change) yang merupakan salah satu bagian utama dari proses produksi di PI GS. Waktu dandori](https://reader036.vdokumen.com/reader036/viewer/2022082913/60706837e84b4449be7b6973/html5/thumbnails/10.jpg)
Universitas Kristen Petra
31
Tabel 4.5. Penyebab-penyebab Tingginya Dandori Time Injection Moulding
No. Permasalahan Penyebab secara umum
1 Pasang selang lama - Input selang terlalu banyak pada mould
- Mencari manifold karena manifold kurang
- Selang kurang dan harus mencari-cari
2 Pergerakan Crane
- Abnormality pada ujung lintasan crane
3 Ejector - Ejector banyak dan susah untuk dipasang
4 Lap mould - Lap celah-celah mould susah
5 Adjust Thickness - Setting platten lama karena pergerakan platen lambat.
- Tidak ada standard ukuran untuk lebar mould
6
Pasang baut - Posisi baut untuk mould besar harus digeser
dahulu agar pas dengan posisi baut mould kecil
- Sistem dan alat pengencangan baut konvensional
7 Set Thickness
- Pergerakan platten lambat
Sumber: Data Genba Jishuken 2009
Berdasarkan tabel 4.5, dapat dilihat ada 7 faktor utama penyebab tingginya
waktu dandori pada M/C injection moulding. Seperti pasang selang lama, salah
satu faktor penyebabnya adalah input selang yang terlalu banyak pada mould
untuk cooling mould saat produksi, manifold harus mencari karena kurang, selang
yang kurang sehingga harus mencari-cari lagi dari mould-mould yang sedang off.
Faktor-faktor tersebut akan diolah lebih lanjut dengan menggunakan fish bone
diagram untuk menemukan akar permasalahan yang menyebabkannya (analisa
sebab akibat). Langkah keempat dalam QCC step adalah analisa sebab akibat.
Analisa ini ditujukan untuk menentukan sumber permasalahan serta menentukan
faktor yang dominan dalam masalah dandori injection moulding. Pada gambar 4.8
dapat dilihat diagram fish bone yang ditujukan untuk mencari akar permasalahan
yang terjadi pada dandori injection moulding.
![Page 11: 4. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 4.1. Sekilas Perusahaan...proses yang bernama dandori (tools change) yang merupakan salah satu bagian utama dari proses produksi di PI GS. Waktu dandori](https://reader036.vdokumen.com/reader036/viewer/2022082913/60706837e84b4449be7b6973/html5/thumbnails/11.jpg)
Universitas Kristen Petra
32
Gambar 4.8. Fish bone Diagram Akar Permasalahan Dandori Injection Moulding
Sumber: Data Genba Jishuken 2009
Gambar 4.8 menunjukkan diagram fish bone dari permasalahan dandori
injection moulding. Pada fish bone diagram telah didapatkan akar permasalahan
yang akan digunakan sebagai rencana penanggulangan terhadap masalah-masalah
yang timbul selama dandori mesin injection moulding. Beberapa akar
permasalahan penyebab tingginya waktu dandori M/C PI yang dapat dilihat pada
diagram fish bone adalah belum ada standar pembagian job mould setter
(pekerjaan mould setter masih tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya),
belum ada SOP untuk setting platen (setting platen terkadang tidak menggunakan
panduan data setting), lap mould dilakukan di mesin (lap mould susah untuk
dilakukan di atas M/C), konstruksi mould dari customer mengharuskan
penggunaan ejector dan selang cukup banyak, dandori masih menggunakan alat
konvensional, serta layout mesin terlalu rapat. Langkah kelima dalam QCC step
yaitu rencana penanggulangan. Dalam tahapan ini akan diambil beberapa rencana
penanggulangan untuk masalah-masalah dandori PI yang telah ditemukan pada
fish bone diagram. Pada tabel 4.6 dapat dilihat tabel rencana penanggulangan
berdasarkan permasalahan yang telah tercantum pada fish bone diagram.
Waktu dandori PI lama
![Page 12: 4. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 4.1. Sekilas Perusahaan...proses yang bernama dandori (tools change) yang merupakan salah satu bagian utama dari proses produksi di PI GS. Waktu dandori](https://reader036.vdokumen.com/reader036/viewer/2022082913/60706837e84b4449be7b6973/html5/thumbnails/12.jpg)
Universitas Kristen Petra
33
Tabel 4.6. Rencana Penanggulangan Permasalahan Dandori PI
Before After --------------Methods-------------- ---------------Methods---------------
- Pemakaian ejector pada mesin tonase 350 turun dari 5 menjadi 3 (posisi pemasangan menyilang)
1 Konstruksi mould dari customer tentang jumlah ejector yang banyak dan pemasangannya yang susah
- Pembuatan alat bantu pemasangan ejector pada mesin (bentuk seperti kunci ring pass)
2 Selang yang digunakan banyak dan tercampur
- Pembuatan manifold dan addressing pada selang-selang
3 Lap mould lama - Lap mould dilakukan di mould shop sehingga saat tiba di M/C kondisi mould telah bersih
4 Crane tertahan pada M/C 801,804,701,708
- Meminta P.E untuk setting ulang pergerakan crane
5 Tidak ada standar pembagian job antara Operator 1 dan Operator 2 dandori Injection Moulding
- Standarisasi dan WI pembagian job antar operator dandori injection moulding
6 Cuci barrel lama - Cuci barrel bersamaan dengan dandori
7 Setting platten dengan feeling dan memakan waktu lama
- Pergerakan platten bisa dipercepat melalui ijin engineering dan pemberian mistar pada platten untuk membantu setting platten
-----------Tools----------- -----------Tools----------- 1 Alat dandori untuk pengencangan
baut masih menggunakan alat konvensional
- PP order Rachet / Kunci Sock untuk membantu pengencangan baut
Sumber: Data Genba Jishuken 2009
Dalam tabel 4.6, ada 8 permasalahan yang akan menjadi dasar rencana
penanggulangan pada penelitian ini. Permasalahan pertama yaitu jumlah ejector
banyak dan pemasangannya susah, untuk mengatasi masalah ini, penggunaan
ejector akan diturunkan dari 5 batang menjadi 3 batang. Namun pengurangan
jumlah ejector yang digunakan tidak akan menyebabkan penurunan performa
M/C saat injection, kemudian juga dibuat alat bantu pemasangan ejector pada
![Page 13: 4. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 4.1. Sekilas Perusahaan...proses yang bernama dandori (tools change) yang merupakan salah satu bagian utama dari proses produksi di PI GS. Waktu dandori](https://reader036.vdokumen.com/reader036/viewer/2022082913/60706837e84b4449be7b6973/html5/thumbnails/13.jpg)
Universitas Kristen Petra
34
mesin yakni ejector helper yang berbentuk seperti kunci ring pass. Dengan alat
ini, mould setter dapat langsung tepat memasukkan ejector ke dalam lubang ulir
ejector didalam platen. Masalah kedua yaitu selang yang digunakan banyak dan
tercampur, kaizen yang dilakukan adalah dengan membuat manifold baru untuk
routing selang dan kemudian memberi addressing pada selang untuk
membedakan. Masalah ketiga mengenai lap mould, kaizen yang dilakukan adalah
memindahkan proses lap mould dari uchi dandori ke sotto dandori. Proses ini
dibantu mould shop untuk membuka mould dan pengelapan dilakukan oleh
operator mould setter. Masalah keempat mengenai crane tertahan, kaizen yang
dilakukan berupa permintaan perubahan setting crane ke departemen P.E. dengan
perubahan setting untuk maksimal ujung rail crane, pergerakan crane tidak lagi
terhambat pada area M/C 801, 804, 701, dan 708. Masalah standar job untuk
masing-masing operator mould setter, kaizen yang akan dilakukan adalah
memberikan pembagian job yang jelas antar operator sehingga tiap operator dapat
mengerjakan pekerjaan yang distandarkan untuk masing-masing operator.
Masalah setting platen yang lama akibat pergerakan platen lambat dapat diatasi
dengan meminta engineering mempercepat gerakan platen dari 50% menjadi
80%, selain itu pada M/C juga diberi mistar untuk membantu proses setting platen
agar operator mould setter tidak lagi menebak-nebak lebar mould yang dipasang.
Terakhir mengenai cuci barrel, hal ini dapat diatasi dengan memindahkan proses
cuci barrel agar dilakukan bersamaan dengan dandori itu sendiri, namun
dibutuhkan alat bantu karena cuci barrel dapat melukai operator dandori.
Langkah keenam dalam QCC step adalah implementasi penanggulangan.
Dalam langkah ini telah dilakukan berbagai penanggulangan berdasarkan rencana
yang telah disebutkan di atas. Dari setiap rencana penanggulangan akan diberi
check sheet dan WI untuk mempertahankan kondisi yang akan tercapai setelah
kaizen. Pada tabel 4.7 dapat dilihat hasil implementasi penanggulangan masalah
terhadap langkah-langkah dandori injection moulding hingga Mei 2009.
![Page 14: 4. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 4.1. Sekilas Perusahaan...proses yang bernama dandori (tools change) yang merupakan salah satu bagian utama dari proses produksi di PI GS. Waktu dandori](https://reader036.vdokumen.com/reader036/viewer/2022082913/60706837e84b4449be7b6973/html5/thumbnails/14.jpg)
Universitas Kristen Petra
35
Tabel 4.7. Achievement Penanggulangan Jishuken 2009
Sumber: Data Improvement Jishuken 2009
34
Universitas K
risten Petra
![Page 15: 4. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 4.1. Sekilas Perusahaan...proses yang bernama dandori (tools change) yang merupakan salah satu bagian utama dari proses produksi di PI GS. Waktu dandori](https://reader036.vdokumen.com/reader036/viewer/2022082913/60706837e84b4449be7b6973/html5/thumbnails/15.jpg)
Universitas Kristen Petra
36
Pada tabel 4.7. telah disebutkan 9 improvement yang telah dilakukan
jishuken dalam penurunan waktu dandori di M/C PI. Pada masalah banyaknya
penggunaan ejector telah diimplementasikan penggunaan ejector hanya 3 buah
dan telah dibuat alat bantu untuk memasang ejector yaitu ejector helper.
Improvement untuk manifold dan addressing selang telah diimplementasikan
namun pembuatan manifold masih terhambat akibat ada permasalahan saat
pembuatan manifold dan belum dapat diselesaikan. Improvement untuk lap mould
yang sulit dilakukan adalah dengan memindahkannya untuk dikerjakan di sotto
dandori sehingga saat dandori tidak ada lagi step untuk lap mould. Improvement
untuk crane adalah dengan perbaikan sistem pergerakan crane dengan bantuan
departemen P.E. Improvement untuk pembagian job telah diimplementasikan dan
disosialisasikan dengan jelas job untuk setiap operator yang akan didukung
dengan WI. Improvement dalam hal platen telah diimplementasikan untuk
pergerakan platen ditingkatkan dari 50% menjadi 80% dan mistar telah terpasang
pada M/C PI. Improvement pada penggunaan alat bantu untuk mengencangkan
atau melepas baut yaitu dengan pembelian kunci sock untuk mempermudah proses
mengencangkan atau melepas baut. Improvement terakhir dalam hal cuci barrel
telah diimplementasikan berupa sosialisasi untuk cuci barrel dilakukan bersamaan
dengan dandori dan pembuatan alat bantu cuci barrel yaitu nozzle hole shutter
yang berfungsi menutup lubang nozzle.
Langkah ketujuh dalam QCC step adalah evaluasi hasil. Setelah
implementasi penanggulangan, maka diadakan evaluasi terhadap hasil yang
didapatkan baik itu hasil temporary maupun permanen. Hasil improvement
terhadap dandori injection moulding hingga Mei 2009 dapat dilihat dalam tabel
4.8.
![Page 16: 4. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 4.1. Sekilas Perusahaan...proses yang bernama dandori (tools change) yang merupakan salah satu bagian utama dari proses produksi di PI GS. Waktu dandori](https://reader036.vdokumen.com/reader036/viewer/2022082913/60706837e84b4449be7b6973/html5/thumbnails/16.jpg)
Universitas Kristen Petra
37
Tabel 4.8. Pencapaian Jishuken Dandori PI Mei 2009 M/C tonase 160
Sumber: Data Jishuken 2009
Det
ik
Perc
ent
Step
Count19,6 17,9 0,0
Cum % 33,8 62,5 82,1 100,0 100,0
181 154 105 96 0Percent 33,8 28,7
Other
Trial
prod
uksi
Cuci
barre
l
Turunk
an m
ould
Naikk
an m
ould
600
500
400
300
200
100
0
100
80
60
40
20
0
Pareto Chart of Dandori PI After Kaizen M/C tonase 160
Gambar 4.9. Pareto Chart Dandori Juni 2009 M/C Tonase 160
Pada tabel 4.8 dapat dilihat penurunan waktu dandori pada M/C tonase
160 dari 19,65 menit menjadi 8,933 menit. Penurunan waktu dandori M/C Tonase
160 merupakan hasil dari improvement pada setiap step dalam dandori seperti
yang dapat dilihat pada pareto chart pada gambar 4.9.
![Page 17: 4. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 4.1. Sekilas Perusahaan...proses yang bernama dandori (tools change) yang merupakan salah satu bagian utama dari proses produksi di PI GS. Waktu dandori](https://reader036.vdokumen.com/reader036/viewer/2022082913/60706837e84b4449be7b6973/html5/thumbnails/17.jpg)
Universitas Kristen Petra
38
Tabel 4.9. Pencapaian Jishuken Dandori PI Mei 2009 M/C tonase 350
Sumber: Data Jishuken 2009
Det
ik
Perc
ent
Step
Count21,0 15,5 0,0
Cum % 33,6 63,5 84,5 100,0 100,0
189 168 118 87 0Percent 33,6 29,9
Other
Cuci
barre
l
Trial
prod
uksi
Turunk
an m
ould
Naikk
an m
ould
600
500
400
300
200
100
0
100
80
60
40
20
0
Pareto Chart of Dandori PI After Kaizen M/C Tonase 350
Gambar 4.10. Pareto Chart Dandori Juni 2009 M/C Tonase 350
Pada tabel 4.9 dapat dilihat penurunan waktu dandori pada M/C tonase
350 dari 22,67 menit menjadi 9,52 menit. Penurunan waktu dandori M/C tonase
350 merupakan hasil dari improvement pada setiap step dalam dandori seperti
yang dapat dilihat di pareto chart pada gambar 4.10.
Data-data yang berasal dari tabel di atas, dapat disimpulkan dalam sebuah
grafik pada gambar 4.11.
![Page 18: 4. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 4.1. Sekilas Perusahaan...proses yang bernama dandori (tools change) yang merupakan salah satu bagian utama dari proses produksi di PI GS. Waktu dandori](https://reader036.vdokumen.com/reader036/viewer/2022082913/60706837e84b4449be7b6973/html5/thumbnails/18.jpg)
Universitas Kristen Petra
39
Gambar 4.11. Grafik Achievement Reducing Dandori Time Jishuken 2009
4.5. Data Dandori Time Printing Januari - Februari 2009
Line printing adalah salah satu dari proses produksi pada plant PI GS.
Terdapat 3 line utama dengan masing-masing line memiliki 3 orang operator dan
semuanya dipimpin oleh seorang leader yang bertugas untuk melakukan dandori.
Gambar 4.12 adalah grafik dandori untuk line printing periode Januari sampai
Februari 2009.
Gambar 4.12. Grafik rata-rata waktu dandori line printing pada Jan-Feb 2009
(Kondisi awal)
![Page 19: 4. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 4.1. Sekilas Perusahaan...proses yang bernama dandori (tools change) yang merupakan salah satu bagian utama dari proses produksi di PI GS. Waktu dandori](https://reader036.vdokumen.com/reader036/viewer/2022082913/60706837e84b4449be7b6973/html5/thumbnails/19.jpg)
Universitas Kristen Petra
40
Dari gambar 4.12 dapat dilihat bahwa dandori printing menunjukkan tren
pada angka 15 menit yang berujung pada rata-rata waktunya adalah 15,55 menit
pada bulan Januari dan 15,66 menit pada bulan Februari.
4.6. Data Step Sheet Dandori Printing Aktual
Step sheet adalah tabel yang menunjukkan step dari sebuah proses yang
dilengkapi dengan detail waktu untuk menunjukkan waktu total dari proses itu
sendiri. Tabel 4.10 adalah step sheet dandori printing berdasarkan hasil genba
jishuken pada bulan Februari 2009
Tabel 4.10. Step Sheet Dandori Printing
Sumber: Hasil Genba Dandori Februari 2009 (Kondisi awal)
Berdasarkan tabel 4.10, dapat dilihat beberapa bagian dari langkah-
langkah dandori yang menyebabkan tingginya waktu dandori dan langkah-
langkah tersebut akan dijadikan target improvement. Pada gambar 4.13 dapat
dilihat diagram pie chart untuk step sheet dandori printing dalam kondisi awal
sebelum improvement.
![Page 20: 4. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 4.1. Sekilas Perusahaan...proses yang bernama dandori (tools change) yang merupakan salah satu bagian utama dari proses produksi di PI GS. Waktu dandori](https://reader036.vdokumen.com/reader036/viewer/2022082913/60706837e84b4449be7b6973/html5/thumbnails/20.jpg)
Universitas Kristen Petra
41
Gambar 4.13. Pie Chart Diagram Sotto dan Uchi Dandori Printing (Kondisi awal)
Sumber: Data Jishuken 2009
Dari pie chart diagram pada gambar 4.12. maka dapat disimpulkan bahwa
3 besar penyebab tingginya dandori printing adalah ambil kunci dan alat-alat
dandori (21%), ambil cat dan aduk cat (16%), serta panggil QC dan mengambil
master part(16%). Gambar 4.14 adalah break down uchi dandori printing.
Gambar 4.14. Pie Chart Diagram Uchi Dandori Printing (Kondisi awal)
Sumber: Data Jishuken 2009
211 Detik
160 Detik
157 Detik
150 Detik
211 Detik 160 Detik
157 Detik
150 Detik
![Page 21: 4. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 4.1. Sekilas Perusahaan...proses yang bernama dandori (tools change) yang merupakan salah satu bagian utama dari proses produksi di PI GS. Waktu dandori](https://reader036.vdokumen.com/reader036/viewer/2022082913/60706837e84b4449be7b6973/html5/thumbnails/21.jpg)
Universitas Kristen Petra
42
4.7. Reduce Dandori Time Printing Area
Langkah berikutnya adalah menurunkan waktu dandori printing. Printing
merupakan bagian akhir dari proses produksi dari PI GS yang mana hasil produksi
printing akan diteruskan menuju delivery area. Oleh karena itu, waktu kerja
printing sangatlah vital dalam produksi PI GS. Tabel 4.11 adalah tabel
perbandingan dandori printing aktual dengan target jishuken 2009.
Tabel 4.11. Perbandingan Aktual Dandori Printing dengan Target Jishuken
Dandori Time(menit) Line Januari Februari Target
1 15,62 15,77 2 15,23 16,11 3 15,8 15,1 4 15,5 15,9
Rata-rata 15,5375 15,72 Grand Average 15,62875
9 menit
Sumber : Data Jishuken 2009
Langkah pertama dalam QCC step adalah menentukan tema. Berdasarkan
data pada bab 3, maka tema yang ditentukan (berdasarkan QCC step) adalah
menurunkan waktu dandori printing di semua line printing menjadi 9 menit.
Langkah kedua dalam QCC step adalah menentukan tujuan. Tujuan dalam
penurunan waktu dandori printing ini diambil berdasarkan target manajemen
yaitu 9 menit untuk semua line printing. Langkah ketiga dalam QCC step adalah
analisa kondisi yang ada. Setelah ditentukan tujuannya, berikut adalah langkah
analisa kondisi yang ada di line printing. Proses analisa menggunakan pareto
chart untuk mendapatkan 3 terbesar penyebab tingginya waktu dandori printing.
Gambar 4.15 merupakan pareto chart yang dibuat berdasarkan step sheet dari
dandori printing.
![Page 22: 4. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 4.1. Sekilas Perusahaan...proses yang bernama dandori (tools change) yang merupakan salah satu bagian utama dari proses produksi di PI GS. Waktu dandori](https://reader036.vdokumen.com/reader036/viewer/2022082913/60706837e84b4449be7b6973/html5/thumbnails/22.jpg)
Universitas Kristen Petra
43
Gambar 4.15. Pareto Chart Stepsheet Dandori Printing
Sumber: Hasil Genba Dandori Lapangan Februari 2009
Gambar 4.15 menunjukkan pareto chart dari step sheet dandori line
printing yang mana proses ambil kunci dan alat-alat dandori menempati peringkat
tertinggi dalam proses dandori yaitu sebesar 21% dari keseluruhan kegiatan dalam
dandori. Lalu proses mengambil dan aduk cat sebesar 16%, dan yang ketiga
adalah memanggil PIC QC dan mengambil master part sebesar 15,7% dari waktu
total dandori.
Tabel 4.12. Penyebab Tingginya Waktu Dandori Printing Line
No. Permasalahan Penyebab secara umum
1 Mencari-cari kunci
dan alat dandori
Kunci dan alat-alat untuk dandori terpencar-
pencar dan tidak disiapkan sejak sotto dandori.
Penyebab terpencar-pencar adalah karena tools
hanya ada 1 set saja (kunci L)
2 Menunggu ambil dan
aduk cat
Cat kadang belum diaduk dan tidak disiapkan
sejak sotto dandori. Penyebab cat belum diaduk
dan tidak disiapkan adalah karena tidak ada
standar persiapan bahan produksi (berupa cat)
sebelum dandori
![Page 23: 4. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 4.1. Sekilas Perusahaan...proses yang bernama dandori (tools change) yang merupakan salah satu bagian utama dari proses produksi di PI GS. Waktu dandori](https://reader036.vdokumen.com/reader036/viewer/2022082913/60706837e84b4449be7b6973/html5/thumbnails/23.jpg)
Universitas Kristen Petra
44
Tabel 4.12. Tabel Penyebab Tingginya Waktu Dandori Printing Line (sambungan)
No. Permasalahan Penyebab secara umum
3 Menunggu
QC&master part
QC tidak siap sejak awal dandori dan harus dicari-
cari lagi. Penyebab QC tidak standby adalah
karena QC tidak memiliki waktu standar kapan
harus ready di area dandori printing
4 Set posisi jig (jika
menukar GTZ-
>GM5 atau
sebaliknya)
Perbedaan ukuran jig sehingga posisi rakhel
menjadi terbatas dan harus digeser menjauhi posisi
dinding rakhel
Sumber : Data Genba Jishuken 2009
Tabel 4.12 menunjukkan 3 hal penyebab tingginya waktu dandori yang
mana ketiganya adalah muda menunggu. Langkah keempat dalam QCC step
adalah analisa sebab akibat. Analisa sebab akibat menggunakan salah satu dari 7
tools QC yaitu fish bone diagram. Gambar 4.16 adalah fish bone diagram yang
dibuat berdasarkan pada pareto chart di atas.
Gambar 4.16. Fish bone Diagram Permasalahan pada Dandori Printing
Sumber: Data Genba Jishuken 2009
Dandori print lama
![Page 24: 4. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 4.1. Sekilas Perusahaan...proses yang bernama dandori (tools change) yang merupakan salah satu bagian utama dari proses produksi di PI GS. Waktu dandori](https://reader036.vdokumen.com/reader036/viewer/2022082913/60706837e84b4449be7b6973/html5/thumbnails/24.jpg)
Universitas Kristen Petra
45
Pada gambar 4.16 dapat dilihat beberapa faktor utama penyebab tingginya
waktu dandori printing yaitu : Belum ada standar waktu persiapan bahan
produksi, belum ada standar waktu kapan QC harus siap saat dandori, belum ada
ukuran standar untuk jig GTZ ke GM5 atau sebaliknya, serta tools tidak dicari
sebelum dandori dan tidak memiliki tempat penyimpanan khusus
Langkah kelima dalam QCC step adalah rencana penanggulangan. Setelah
mendapatkan akar permasalahan dari dandori printing, maka langkah QCC
berikutnya adalah rencana penanggulangan. Rencana penanggulangan ditujukan
untuk menangani akar masalah yang ditemukan pada fish bone diagram. Tabel
4.13 adalah tabel rencana penanggulangan berdasarkan step QCC.
Tabel 4.13. Rencana Penanggulangan Penurunan Waktu Dandori Printing
Sumber: Data Genba Jishuken 2009
![Page 25: 4. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 4.1. Sekilas Perusahaan...proses yang bernama dandori (tools change) yang merupakan salah satu bagian utama dari proses produksi di PI GS. Waktu dandori](https://reader036.vdokumen.com/reader036/viewer/2022082913/60706837e84b4449be7b6973/html5/thumbnails/25.jpg)
Universitas Kristen Petra
46
Berdasarkan tabel 4.13, rencana penanggulangan dalam dandori printing
lebih difokuskan pada memindahkan beberapa kegiatan pada uchi dandori ke
sotto dandori printing seperti: mencari dan mengambil alat bantu dandori,
mencari dan mengaduk cat, serta memanggil QC 15 menit sebelum dandori dan
mempersiapkan master part untuk contoh part dandori. Sedangkan
Langkah keenam dalam QCC step adalah penanggulangan. Langkah
selanjutnya menurut QCC step adalah penanggulangan. Dalam langkah ini,
rencana penanggulangan yang telah ditetapkan diimplementasikan di lapangan.
Tabel 4.14 adalah tabel implementasi penanggulangan masalah.
Tabel 4.14. Implementasi Penanggulangan di Lapangan
Sumber: Data Genba Jishuken 2009
Improvement pada masalah PIC QC yang tidak siap sewaktu dandori telah
diatasi dengan memindahkan proses pemanggilan PIC QC dari uchi dandori ke
sotto dandori. Improvement mengenai masalah cat yang tidak siap dan dilakukan
pada saat dandori adalah dengan memindahkan proses mempersiapkan cat dari
uchi dandori ke sotto dandori. Improvement pada tools yang harus mencari lagi
saat dandori yaitu dengan mempersiapkan tools sebelum uchi dandori dimulai.
Improvement terakhir yaitu mengenai masalah proses menggeser jig lama adalah
dengan memberi addressing pada jig agar dapat langsung menempati posisi yang
diinginkan. Pada achievement di atas dapat dilihat keempat improvement yang
akan dilakukan telah terimplementasikan dengan baik di lapangan. Setelah
improvement dilakukan, maka akan dibuatkan WI dan check sheet untuk
mempertahankan kondisi yang telah dicapai.
![Page 26: 4. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 4.1. Sekilas Perusahaan...proses yang bernama dandori (tools change) yang merupakan salah satu bagian utama dari proses produksi di PI GS. Waktu dandori](https://reader036.vdokumen.com/reader036/viewer/2022082913/60706837e84b4449be7b6973/html5/thumbnails/26.jpg)
Universitas Kristen Petra
47
Langkah ketujuh dalam QCC step adalah evaluasi hasil. Setelah step
penanggulangan terlaksanakan, langkah berikutnya sesuai QCC step adalah
evaluasi hasil. Tabel 4.15 adalah perbandingan antara step sheet before kaizen
dengan after kaizen.
Tabel 4.15. Perbandingan Step sheet Before & After Kaizen Dandori Printing
Sumber: Data Genba Jishuken 2009
Data-data pada tabel 4.15 menunjukkan penurunan sebanyak 6,88 menit
dari 15,6 menit (before kaizen) menjadi 8,12 menit (after kaizen). Berikut adalah
grafik perbandingan before dan after condition after kaizen.
Gambar 4.17. Grafik Penurunan Waktu Dandori Printing After Kaizen per 1 Mei 2009
8,12 menit
15,6 menit
8,44 menit
![Page 27: 4. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 4.1. Sekilas Perusahaan...proses yang bernama dandori (tools change) yang merupakan salah satu bagian utama dari proses produksi di PI GS. Waktu dandori](https://reader036.vdokumen.com/reader036/viewer/2022082913/60706837e84b4449be7b6973/html5/thumbnails/27.jpg)
Universitas Kristen Petra
48
4.8. Standard Work Aktual
Beberapa permasalahan lain mengenai standar kerja di PI-GS area 7-8 ini
dapat dilihat pada tabel 4.16.
Tabel 4.16. Availability Standar Kerja dan Safety Rule di Plant PI-GS Area 7-8
Standar Kerja No. Standar Kerja Ada/Tidak
1 WI untuk maintain hasil kaizen dandori PI
Tidak
2 WI untuk maintain hasil kaizen dandori Printing
Tidak
3 Penekanan saat menghapus screen
Tidak
4 Penyimpanan screen Tidak 5 Check Sheet Maintenance Tidak 6 Standar kebersihan screen
setelah produksi Tidak
7 Monitoring NG printing Tidak 8 Safety Rule Area PI GS Tidak
Sumber: Data Genba Jishuken 2009
4.9. Sarana dan Prasarana Aktual
Dalam melakukan produksi tentu saja sarana untuk menunjang
kelangsungan produksi diperlukan kelengkapannya. Sarana yang kurang justru
akan menyebabkan tingginya waktu dandori pada plant PI-GS itu sendiri.
Masalah sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat pada tabel 4.17.
Tabel 4.17. Masalah Sarana dan Prasarana PI-GS
No. Masalah Lokasi
1. Tei-tei box M/C injection moulding
kurang komunikatif dan tidak
memiliki tempat meletakkan kartu
dandori
M/C PI
2. Tei-tei box line printing kurang
komunikatif Line Printing
![Page 28: 4. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 4.1. Sekilas Perusahaan...proses yang bernama dandori (tools change) yang merupakan salah satu bagian utama dari proses produksi di PI GS. Waktu dandori](https://reader036.vdokumen.com/reader036/viewer/2022082913/60706837e84b4449be7b6973/html5/thumbnails/28.jpg)
Universitas Kristen Petra
49
Tabel 4.17. Masalah Sarana dan Prasarana PI-GS (sambungan)
No. Masalah Lokasi
3. Alat penunjuk visual dandori tidak
standard di M/C injection moulding M/C PI
4. NG printing tidak ada checksheet
untuk kendali visual Line Printing
5. Jig printing menunjukkan
keterbatasan kemampuan
mengendalikan defect printing
miring
Line Printing
Sumber: Data Genba Jishuken 2009
Pada gambar 4.18 adalah beberapa foto-foto yang menunjukkan kondisi
aktual mengenai sarana dan prasarana di plant PI-GS.
Gambar 4.18. Tei-tei Box Printing Tidak Komunikatif
Sumber: Arsip Data Genba Jishuken 2009
Tei-tei box printing yang menggunakan sistem hari H menyebabkan
leader printing tidak dapat mempersiapkan screen, bahan, dan alat-alat lain
pendukung produksi pada hari berikutnya. Padahal screen, bahan produksi (cat,
solvent, rhemoplast, dan thinner) membutuhkan waktu sebelum dapat diperoleh
lagi jika habis.
![Page 29: 4. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 4.1. Sekilas Perusahaan...proses yang bernama dandori (tools change) yang merupakan salah satu bagian utama dari proses produksi di PI GS. Waktu dandori](https://reader036.vdokumen.com/reader036/viewer/2022082913/60706837e84b4449be7b6973/html5/thumbnails/29.jpg)
Universitas Kristen Petra
50
Gambar 4.19. Tei-Tei Box M/C Injection Tidak Komunikatif dan Tidak Memiliki
Tempat Meletakkan Kartu Dandori
Pada gambar 4.19 kondisi awal tei-tei box pada M/C PI menggunakan
standar waktu per 1 jam. Kondisi tersebut mempersulit operator mould setter
untuk menentukan mana yang akan didahulukan jika ada 2 M/C atau lebih yang
dandori pada jam yang sama.
4.9.1. Layout Aktual
Selain melengkapi sarana dan prasarana untuk produksi, juga dilakukan
relayout untuk memposisikan ulang layout yang sudah ada agar semakin
mempermudah kinerja operator dan meningkatkan produktivitas. Gambar 4.20
adalah foto layout awal line 3 printing.
Gambar 4.20. Kondisi Awal Layout Line 3 Printing
Sumber: Data Genba Jishuken 2009
A
B
C
![Page 30: 4. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 4.1. Sekilas Perusahaan...proses yang bernama dandori (tools change) yang merupakan salah satu bagian utama dari proses produksi di PI GS. Waktu dandori](https://reader036.vdokumen.com/reader036/viewer/2022082913/60706837e84b4449be7b6973/html5/thumbnails/30.jpg)
Universitas Kristen Petra
51
Beberapa permasalahan pada layout line 3 printing adalah adanya tiang
untuk stop kontak yang mengganggu jalan (A), penggunaan trafo untuk conveyor
yang diletakkan di belakang conveyor (B), dan layout printing line yang tidak
merapat ke tembok (C).
4.10. Kaizen Standard Work, Sarana, Prasarana, dan Layout
Dalam mempertahankan pencapaian improvement pada dandori PI dan
printing maka diperlukan alat standarisasi yaitu WI dan check sheet. Selain
standar kerja dilengkapi, perlu diperhatikan juga mengenai sarana, prasarana, dan
layout untuk mempertahankan produksi juga tetap berjalan dengan lancar.
4.10.1. Sarana dan Prasarana
Tabel 4.18 adalah improvement terhadap sarana dan prasarana yang telah
dilakukan dan disajikan dalam one sheet report improvement.
Tabel 4.18. One Sheet Report Improvement Kartu Dandori
Sumber: Data Jishuken 2009
Kartu Dandori bertujuan agar memudahkan mould setter untuk
mendapatkan informasi kapan akan dilaksanakan dandori sehingga dapat dengan
cepat mempersiapkan alat-alat untuk dandori. Dengan adanya kartu dandori
diharapkan dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk mencari informasi
dari tei-tei dan mould setter dapat segera bersiap untuk dandori.
![Page 31: 4. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 4.1. Sekilas Perusahaan...proses yang bernama dandori (tools change) yang merupakan salah satu bagian utama dari proses produksi di PI GS. Waktu dandori](https://reader036.vdokumen.com/reader036/viewer/2022082913/60706837e84b4449be7b6973/html5/thumbnails/31.jpg)
Universitas Kristen Petra
52
Tabel 4.19. One Sheet Report Improvement Tei-tei Printing Line
Sumber: Data Jishuken 2009
Improvement dengan mengubah tei-tei line printing yang pada awalnya
hanya untuk hari H printing menjadi hari H dan H-1, leader line printing dapat
mempersiapkan screen untuk produksi hari ini dan keesokan harinya, alat-alat
untuk dandori, memeriksa ketersediaan bahan untuk produksi sesuai dengan
kanban yang diletakkan ke dalam tei-tei box, dan lain sebagainya.
Tabel 4.20. One Sheet Report Improvement Tei-tei PI Line
Sumber: Data Jishuken 2009
![Page 32: 4. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 4.1. Sekilas Perusahaan...proses yang bernama dandori (tools change) yang merupakan salah satu bagian utama dari proses produksi di PI GS. Waktu dandori](https://reader036.vdokumen.com/reader036/viewer/2022082913/60706837e84b4449be7b6973/html5/thumbnails/32.jpg)
Universitas Kristen Petra
53
Kaizen pada tei-tei box M/C PI adalah mengubah dari sistem per 1 jam
menjadi per 30 menit. Improvement dilakukan dengan mengubah timing pada tei-
tei box menjadi 30 menit diharapkan dapat membantu mould setter untuk lebih
akurat dalam menentukan persiapan dandori yang akan dilakukan pada hari itu.
4.10.2. WI dan Check Sheet Kaizen Dandori
Setelah dilakukan kaizen untuk menurunkan waktu dandori, maka WI dan
check sheet menjadi bagian penting dalam mempertahankan kondisi yang telah
dicapai selama kaizen. Dengan WI dan check sheet, secara tidak langsung sistem
dapat mempertahankan kondisi yang telah tercapai dengan pantauan dari leader
dan foreman PI GS. Tabel 4.21 adalah contoh Work Instruction untuk standar
kerja dari mould setter dandori M/C PI.
Tabel 4.21. Work Instruction Job Mould Setter
Sumber: Data Jishuken 2009
![Page 33: 4. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 4.1. Sekilas Perusahaan...proses yang bernama dandori (tools change) yang merupakan salah satu bagian utama dari proses produksi di PI GS. Waktu dandori](https://reader036.vdokumen.com/reader036/viewer/2022082913/60706837e84b4449be7b6973/html5/thumbnails/33.jpg)
Universitas Kristen Petra
54
Work Instruction pada tabel 4.20 ditujukan untuk balancing pekerjaan
yang dilakukan oleh kedua mould setter saat dandori berlangsung (uchi dandori).
Melalui WI ini, kedua mould setter dapat memahami masing-masing
pekerjaannya dan dapat mengerjakan sesuai dengan job masing-masing sekaligus
mencegah penumpukan kerja dan muda menunggu yang akan berimbas pada
penurunan waktu dandori. Tabel 4.22 adalah contoh check sheet untuk
maintenance kunci sock (tools dandori untuk pengencangan baut).
Tabel 4.22. Check Sheet Maintenance Kunci Sock Dandori
Sumber: Data Jishuken 2009
Tabel 4.23 adalah tabel work instruction yang dibuat untuk
mempertahankan kaizen yang telah diimplementasikan pada dandori PI dan line
printing (WI dan check sheet secara lengkap dapat dilihat pada lampiran).
Tabel 4.23. Work Instruction untuk area 7-8 PI GS
No. Nama WI Status
1 WI Balancing Job OP Mould Setter OK
2 WI Penggunaan Kunci Sock OK
3 WI Penggunaan Ejector Helper OK
4 WI Penggunaan Nozzle Hole Shutter OK
![Page 34: 4. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 4.1. Sekilas Perusahaan...proses yang bernama dandori (tools change) yang merupakan salah satu bagian utama dari proses produksi di PI GS. Waktu dandori](https://reader036.vdokumen.com/reader036/viewer/2022082913/60706837e84b4449be7b6973/html5/thumbnails/34.jpg)
Universitas Kristen Petra
55
abel 4.23. Work Instruction untuk area 7-8 PI GS (sambungan)
No. Nama WI Status
5 WI Penggunaan Data Setting OK
6 WI Lap Mould di Mould Shop OK
7 WI Dandori Printing OK
8 WI Penekanan Screen Saat Menghapus OK
9 WI Kebersihan Screen Setelah Produksi OK
10 WI Jig Printing Robot OK
11 WI Penulisan Monitoring NG Printing OK
Sumber: Data Jishuken 2009
Tabel 4.24 adalah tabel check sheet yang dibuat untuk mempertahankan
kaizen yang telah diimplementasikan pada dandori PI dan line printing (WI dan
check sheet secara lengkap dapat dilihat pada lampiran).
Tabel 4.24. Check Sheet untuk area 7-8 PI GS
No. Nama Check sheet Status 1 Check Sheet Maintenance Kunci Sock OK 2 Check Sheet Maintenance Ejector Helper OK
3 Check Sheet Maintenance Nozzle Hole Shutter OK
4 Check Sheet Lap Mould di Mould Shop OK 5 Check Sheet Monitoring NG Printing OK 6 Check Sheet Kebersihan Screen OK
Sumber: Data Jishuken 2009
Gambar 4.21 standar penyimpanan screen setelah selesai produksi.
Pekerjaan ini dilakukan oleh operator printing 1
![Page 35: 4. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 4.1. Sekilas Perusahaan...proses yang bernama dandori (tools change) yang merupakan salah satu bagian utama dari proses produksi di PI GS. Waktu dandori](https://reader036.vdokumen.com/reader036/viewer/2022082913/60706837e84b4449be7b6973/html5/thumbnails/35.jpg)
Universitas Kristen Petra
56
Gambar 4.21. Papan Peringatan Penyimpanan Screen Setelah selesai Produksi
Sumber: Data Jishuken 2009
4.10.3. Relayout
Gambar 4.22 adalah hasil relayout line 3 printing area setelah
improvement dimana yang dilakukan terhadap line adalah traffo pendukung
conveyor dipindahkan, conveyor didekatkan ke tembok, dan menukar conveyor
dalam dengan conveyor luar dari line 3 printing. Berikut adalah foto layout yang
baru.
Gambar 4.22. Layout baru line 3 Printing
Sumber: Data Jishuken 2009
A
B
C
![Page 36: 4. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 4.1. Sekilas Perusahaan...proses yang bernama dandori (tools change) yang merupakan salah satu bagian utama dari proses produksi di PI GS. Waktu dandori](https://reader036.vdokumen.com/reader036/viewer/2022082913/60706837e84b4449be7b6973/html5/thumbnails/36.jpg)
Universitas Kristen Petra
57
Pada layout yang baru ini, operator packing saat melakukan packing untuk
part 1 warna tidak lagi mengalami kesulitan karena terhalang tiang sehingga
memudahkan pekerjaannya. Posisi conveyor yang lebih dirapatkan ke tembok
dapat membantu untuk mengurangi adanya tumpukan FG yang keluar dari layout
line printing. Sedangkan pertukaran antara conveyor kecil dengan yang besar
ditujukan untuk mempermudah gerakan ergonomis operator printing 2 dalam
mengambil SFG dari conveyor SFG (poin C) dan meletakkannya di conveyor FG
(poin B).