Transcript
Page 1: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

LAPORAN PRAKTEK LAPANGAN

MEMPELAJARI ASPEK ERGONOMIKA DAN K3

(KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA)

PADA PROSES PRODUKSI GULA

DI PT PG RAJAWALI II, UNIT PG JATITUJUH,

MAJALENGKA, JAWA BARAT

Oleh :

DADANG ARIEF HIDAYAT

F14053086

DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2009

Page 2: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

MEMPELAJARI ASPEK ERGONOMIKA DAN K3

(KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA)

PADA PROSES PRODUKSI GULA

DI PT PG RAJAWALI II, UNIT PG JATITUJUH,

MAJALENGKA, JAWA BARAT

LAPORAN PRAKTEK LAPANGAN

Oleh:

DADANG ARIEF HIDAYAT

F14053086

Bogor, Januari 2009

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Akademik

Dr.Ir. M. Faiz Syuaib, M.Agr

NIP. 132 084 931

Page 3: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Praktek

Lapangan yang berjudul “Mempelajari Aspek Ergonomika Dan K3

(Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Pada Proses Produksi Gula di PT PG

Rajawali Ii, Unit PG Jatitujuh, Majalengka, Jawa Barat”. Laporan ini

merupakan salah satu syarat untuk memenuhi tugas Praktek Lapangan yang

diselenggarakan Fakultas Teknologi Pertanian.

Laporan ini tersusun atas bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak

selama penulisan usulan penelitian ini. Pada kesempatan ini penulis

menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ir. M. Faiz Syuaib, M. Agr. selaku dosen pembimbing akademik atas

bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis.

2. Pimpinan dan segenap karyawan di PG Jatitujuh yang memberikan izin dan

arahan kepada mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan praktek lapangan serta

memberikan penilaian terhadap pelaksanaan dan hasil praktek lapangan.

3. Keluarga yang telah memberikan doa dan dukungannya.

4. Teman-teman satu lokasi praktek lapang: Insan Pramana, Hadi Sucipto, Mila

Siti Amalia, Siti Khoirunnisa, dan Wina Faradina atas semangat dan

bantuannya selama bersama-sama melaksanakan praktek lapang.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih kurang dari sempurna. Namun

penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bogor, Januari 2009

i

Page 4: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................. i 

DAFTAR ISI ........................................................................................................... ii 

DAFTAR TABEL .................................................................................................. iv 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. iv

DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... vii 

I.  PENDAHULUAN ........................................................................................... 1 

A.  Latar Belakang .......................................................................................... 1 

B.  Tujuan ....................................................................................................... 2 

C.  Waktu dan Tempat Pelaksanaan ............................................................... 3

D.  Aspek Kajian ............................................................................................. 3

E.  Metodologi ................................................................................................ 3 

II.  TINJAUAN PERUSAHAAN .......................................................................... 5 

A.  Sejarah dan Perkembangan Perusahaan .................................................... 5 

B.  Areal dan Sarana Perusahaan .................................................................... 6 

C.  Keadaan Tanah dan Iklim ......................................................................... 7 

D.  Struktur Organisasi Perusahaan ................................................................ 7 

E.  Ketenagakerjaan ........................................................................................ 8 

F.  Kegiatan Perusahaan ................................................................................. 9 

III.  BUDIDAYA TEBU ....................................................................................... 12

IV.  PROSES PRODUKSI GULA ........................................................................ 15

A.  Sistem Tenaga Penggerak dan Pembangkit Listrik ................................ 15 

B.  Persiapan Tebu ........................................................................................ 17

C.  Penggilingan Tebu .................................................................................. 20

D.  Pemurnian Nira ....................................................................................... 23

E.  Penguapan Nira ....................................................................................... 26

F.  Pemasakan dan Sentrifugasi ................................................................... 28

G.  Pengeringan dan Pengemasan Gula ........................................................ 30

H.  Water Treatment ..................................................................................... 33

V. ERGONOMIKA DAN K3 PADA PROSES PRODUKSI GULA ................ 34

A.  Lingkungan Kerja ................................................................................... 35 

ii

Page 5: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

B.  Konstruksi Pabrik .................................................................................... 38 

C.  Sistem Kontrol dan Display .................................................................... 39 

D.  Posisi Kerja ............................................................................................. 44 

E.  Pemindahan Material .............................................................................. 47 

F.  Shift Kerja ............................................................................................... 48 

G.  Bahan Beracun dan Berbahaya ............................................................... 48 

H.  Alat Pelindung Diri ................................................................................. 49 

I.  Himbauan dan Jaminan K3 ..................................................................... 50 

VI.  PENUTUP ...................................................................................................... 53 

A.  Kesimpulan ............................................................................................. 53 

B.  Saran ....................................................................................................... 53 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 54 

LAMPIRAN .......................................................................................................... 55 

iii

Page 6: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Tenaga Kerja PG Jatitujuh Tahun 2007 ........................................... 9

Tabel 2. Lama Mendengar yang Diizinkan pada Tingkat Kebisingan Tertentu ... 36

Tabel 3. Data Laporan Kunjungan pada Poliklinik PG Jatitujuh tahun 2008 ....... 51

iv

Page 7: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Boiler FCB .......................................................................................... 16

Gambar 2. Alternator ............................................................................................ 17

Gambar 3. Penimbangan Bruto dan Tarra ............................................................. 18

Gambar 4. Cap/Stempel Tim MSB ....................................................................... 18

Gambar 5. Cane Lifter .......................................................................................... 19

Gambar 6. Cane Loader ........................................................................................ 20

Gambar 7. Meja Tebu ........................................................................................... 20

Gambar 8. Truck Tipper ........................................................................................ 20

Gambar 9. Pisau Tebu ........................................................................................... 21

Gambar 10. Hammer Mill Unigrator .................................................................... 21

Gambar 11. Stasiun Gilingan ................................................................................ 22

Gambar 12. Skema Penggilingan .......................................................................... 22

Gambar 13. Timbangan Nira................................................................................. 23

Gambar 14. Defekasi ............................................................................................. 23

Gambar 15. Sulfur Tower ...................................................................................... 24

Gambar 16. Pengecekan pH .................................................................................. 25

Gambar 17. Bagian-bagian Clarifier..................................................................... 25

Gambar 18. Rotary Vacuum Filter ........................................................................ 25

Gambar 19. Stasiun Penguapan ............................................................................ 26

Gambar 20. Juice Syroop Purification .................................................................. 27

Gambar 21. Stasiun Masakan ................................................................................ 28

Gambar 22. DHGC ............................................................................................... 30

Gambar 23. CLGC ................................................................................................ 30

Gambar 24. Rotary Sugar Dryer and Cooler ........................................................ 30

Gambar 25. Sketsa Pengeringan, Pengayakan, dan Peleburan ............................. 31

Gambar 26. Pengemasan Gula Dalam Karung ..................................................... 32

Gambar 27. Mesin Pengemas Gula Dalam Plastik ............................................... 32

Gambar 28. Cooling Tower ................................................................................... 33

Gambar 29. Penggunaan Ear Plug ........................................................................ 37

v

Page 8: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

Gambar 30. Penerangan Tambahan ...................................................................... 38

Gambar 31. Berbagai Macam Desain Tangga ...................................................... 39

Gambar 32. Meja Kontrol Penekan Hidrolik Top Roll Gilingan .......................... 40

Gambar 33. Tuas Genggam dan Handel Putar ...................................................... 40

Gambar 34. Panel Kontrol Motor Hidrolik Hägglunds ........................................ 41

Gambar 35. Kontrol Kecepatan Belt Conveyor Tebu Halus ................................. 42

Gambar 36. Meja Kontrol Cane Table .................................................................. 42

Gambar 37. Roda Keran (bawah: dibantu dengan rantai dan motor listrik) ......... 43

Gambar 38. Posisi Kerja Pengontrolan Meja Tebu ............................................... 45

Gambar 39. Posisi Kerja Pengontrolan Rubber Band Conveyor ........................... 45

Gambar 40. Posisi Kerja Pengontrolan Sentral Listrik ......................................... 46

Gambar 41. Posisi Kerja Pengemasan Gula Dalam Karung ................................. 46

Gambar 42. Posisi Kerja Pengontrolan pada Stasiun Boiler ................................. 46

Gambar 43. Movable Conveyor ............................................................................ 47

Gambar 44. Derek Alat Berat................................................................................ 47

Gambar 45. Berbagai Macam Alat Pelindung Diri ............................................... 50

vi

Page 9: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

vii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Areal PG Jatitujuh ..................................................................... 55

Lampiran 2. Denah Pabrik Gula Jatitujuh ............................................................. 56

Lampiran 3. Diagram Proses Pembuatan Gula ..................................................... 57

Lampiran 4. Denah Stasiun Boiler ........................................................................ 58

Lampiran 5. Denah Stasiun Gilingan .................................................................... 59

Lampiran 6. Jurnal Kegiatan Praktek Lapangan ................................................... 60

Page 10: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai bagian dari masyarakat intelektual, mahasiswa dituntut untuk

berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Wawasan

yang luas dan juga pengalaman merupakan hal yang mutlak dibutuhkan dalam

peran tersebut. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan telah banyak

memberikan bekal berupa wawasan kepada mahasiswa. Wawasan tersebut perlu

diterapkan dalam pengalaman nyata di lapangan. Berbagai teori yang dipelajari di

bangku kuliah diharapkan mampu diterapkan untuk memecahkan berbagai

permasalahan yang muncul di lapangan. Hal tersebut mendorong perlunya

dilakukan kegiatan praktek lapangan sebagai salah satu kesempatan melatih

keterampilan profesional mahasiswa di lapangan. Kegiatan praktek lapangan juga

merupakan salah satu wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi yang

mengintegrasikan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Melalui kegiatan praktek lapangan, perguruan tinggi juga dapat memperoleh

umpan balik berupa informasi kelayakan aplikasi ilmu dan kebutuhan masyarakat

terhadap teknologi yang dikembangkan.

PT PG Rajawali II, Unit PG Jatitujuh, Majalengka, Jawa Barat merupakan

tempat representatif bagi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan praktek

lapangan. PG Jatitujuh adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri

gula di Indonesia. Sebagai komoditas hasil pertanian, gula telah ditetapkan

menjadi salah satu komoditas khusus. Hal tersebut ditetapkan dalam forum

perundingan WTO (World Trade Organization/Organisasi Perdagangan Dunia).

Di Indonesia, gula merupakan salah satu kebutuhan pokok yang memiliki nilai

strategis. Pertambahan jumlah penduduk di Indonesia secara tidak langsung

menjadikan kebutuhan gula nasional menjadi meningkat. Semakin

berkembangnya perindustrian di Indonesia yang bergerak dalam bidang makanan

dan minuman juga menuntut akan peningkatan kebutuhan gula sebagai salah satu

bahan baku. Meningkatnya kebutuhan gula nasional perlu diimbangi dengan

pertambahan produksi gula di Indonesia. Indonesia yang pernah mengalami

1

Page 11: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

kejayaan gula pada tahun 1930-an, kini merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan

gula nasional. Semakin mundurnya target tahun swasembada gula menunjukan

hasil produksi gula di Indonesia tidak dapat mengimbangi peningkatan kebutuhan

gula nasional. Sebenarnya selama beberapa tahun terakhir, jumlah produksi gula

per tahun di Indonesia terus meningkat. Namun peningkatan kebutuhan gula di

Indonesia per tahun ternyata melebihi jumlah gula yang diproduksi.

Pengembangan perkebunan tebu baik secara ekstensif maupun intensif serta

peningkatan kinerja produksi yaitu meningkatkan kapasitas terpasang di pabrik

gula guna meningkatkan rendemen merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhan

gula nasional.

Kegiatan praktek lapangan ini difokuskan pada proses produksi gula yang

ditinjau dari segi aspek ergonomika dan K3 (keselamatan dan kesehatan kerja)

yang merupakan aspek penting dalam memperhitungkan faktor manusia dalam

lingkungan kerja. Dalam proses produksi gula, pekerja tidak lepas dari melakukan

interaksi dengan berbagai fasilitas produksi juga lingkungan kerja. Kajian aspek

ergonomika dan K3 dapat bermanfaat untuk mengevaluasi kenyamanan dan

tingkat bahaya kerja dari fasilitas produksi dan membuat lingkungan kerja agar

lebih efektif, nyaman, aman, sehat, dan efisien. Keluaran dari kegiatan praktek

lapang ini juga diharapkan dapat menghasilkan usulan yang dapat diterapkan pada

perusahaan guna meningkatkan produktivitas kerja.

B. Tujuan

Tujuan pelaksanaan praktek lapangan mahasiswa Fakultas Teknologi

Pertanian IPB dibagi atas 2 hal yaitu :

1. Instruksional:

a. Meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan mahasiswa melalui

latihan kerja dan aplikasi ilmu yang telah diperoleh sesuai dengan bidang

keahliannya.

b. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi,

merumuskan, dan memecahkan permasalahan sesuai dengan keahliannya

di lapangan secara sistematis dan interdisiplin.

2

Page 12: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

2. Institusional:

Memperkenalkan dan mendekatkan Institut Pertanian Bogor, khususnya

Fakultas Teknologi Pertanian dengan masyarakat dan memperoleh masukan atau

pertimbangan bagi penyusunan kurikulum sebagai upaya peningkatan kualitas

pendidikan yang sesuai dengan kemajuan iptek dan kebutuhan masyarakat sebagai

pengguna.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu untuk praktek lapangan dilaksanakan terhitung sejak tanggal 30 Juni

sampai dengan 30 Agustus 2008 bertempat di PT PG Rajawali II, Unit PG

Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, Propinsi Jawa Barat.

D. Aspek Kajian

Aspek yang dikaji dalam kegiatan praktek lapangan ini antara lain:

1. Aspek Kajian Umum

Pengkajian aspek umum mencakup sejarah dan perkembangan perusahaan,

areal dan sarana perusahaan, keadaan iklim dan tanah, struktur organisasi

perusahaan, ketenagakerjaan, dan kegiatan perusahaan.

2. Aspek Kajian Khusus

Aspek yang dikaji secara khusus adalah aspek ergonomika dan K3

(Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada proses produksi gula.

E. Metodologi

Metodologi pelaksanaan kegiatan praktek lapangan ini adalah sebagai

berikut :

1. Perkenalan dengan pimpinan dan staf perusahaan.

Perkenalan ini dilakukan untuk saling mengenal antara mahasiswa

pelaksana praktek lapangan dengan staf-staf perusahaan sebagai pihak yang

membantu pelaksanaan praktek lapangan.

3

Page 13: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

2. Pengamatan secara langsung.

Langkah ini dilakukan untuk mengetahui kondisi lapangan secara langsung

sehingga dapat diketahui keadaan fisik dari objek yang akan diamati.

3. Wawancara dengan pihak terkait.

Wawancara dilakukan untuk melakukan klarifikasi terhadap berbagai

permasalahan yang dihadapi di lapangan. Wawancara dilakukan dengan pihak-

pihak yang terkait langsung dan berdasarkan bimbingan dari pembimbing

lapangan.

4. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan untuk keperluan akademik mahasiswa

pelaksana praktek lapangan. Data yang diperoleh digunakan sebagai pembanding

dengan teori yang didapat selama kuliah.

5. Peran serta aktif dalam program perusahaan.

Peran serta aktif dalam program yang disusun oleh perusahaan akan

memberikan pengalaman akan dunia kerja yang ada di perusahaan. Peran serta

aktif ini akan dikonsultasikan dan di bawah izin dari pembimbing lapangan.

6. Studi pustaka.

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh pembuktian dan alasan-alasan

ilmiah dalam melakukan analisis terhadap berbagai macam permasalahan yang

dihadapi di lapangan.

4

Page 14: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

II. TINJAUAN PERUSAHAAN

A. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

Dalam rangka mewujudkan swasembada gula, Pemerintah Indonesia pernah

mengadakan kerjasama dengan Bank Dunia membentuk Indonesian Sugar Study

(ISS). Kerjasama tersebut dibentuk pada tahun 1971 dan salah satu programnya

adalah mencari areal baru yang berorientasi pada lahan kering. Hasil survey yang

dilakukan pada tahun 1972-1975 menyatakan empat areal yang berada di dua

kabupaten (Majalengka dan Indramayu) yaitu Jatitujuh, Kerticala, Cibenda, dan

Jatimunggul cocok untuk ditanami tebu. Hasil survey tersebut ditindaklanjuti oleh

dikeluarkannya SK Mentan No. 795/VI/1975 tentang izin pendirian pabrik gula di

Jatitujuh yang dikenal dengan nama “Proyek Gula Jatitujuh”. Sedangkan tentang

pembebasan lahan pada empat areal tersebut diatur dalam SK Mentan No.

654/Kpts/UM/76. Pembangunan pabrik gula kemudian dilakukan pada tahun 1977

–1978 yang ditangani oleh perusahaan kontraktor dari Perancis yaitu Fives Cail

Babcock. Setelah selesai dibangun, PG Jatitujuh diresmikan pada tanggal 5

September 1980 oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu yaitu H.M.

Soeharto.

Setelah diresmikan, PG Jatitujuh kemudian berada di bawah manajemen

PNP XIV yang sudah berdiri sejak 1968. PNP XIV kemudian berubah status

menjadi PTP XIV (Persero) berdasarkan PP No. 10 tahun 1981. Namun sangat

disayangkan, hambatan teknis dan manajemen yang dialami selama perjalanan

usaha PTP XIV menimbulkan masalah finansial yang sangat berat. Selanjutnya,

berdasarkan SK Menteri Keuangan No. 1326 tanggal 31 Desember 1988,

pengelolaan PTP XIV diambil alih oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia

(Persero). Pengambilalihan tersebut bertujuan untuk menyehatkan usaha yang

sebelumnya dikelola oleh PTP XIV. Perkembangan selanjutnya adalah perubahan

nama dari PTP XIV menjadi PT PG Rajawali II berdasarkan Akta No. 94 tahun

1996. Dengan demikian PG Jatitujuh dan unit usaha lain yang sebelumnya

dikelola PTP XIV, hingga kini berada di bawah manajemen PT PG Rajawali II

dan merupakan bagian dari RNI Group. Unit usaha selain PG Jatitujuh yang

5

Page 15: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

berada di bawah PT PG Rajawali II adalah PG Subang, PG Tersana Baru, PG

Karangsuwung, PG Sindanglaut, dan PSA (Pabrik Spirtus dan Alkohol)

Palimanan. Sedangkan 3 pabrik gula lain yang sebelumnya dikelola juga oleh PTP

XIV yaitu Gempol, Jatiwangi, dan Kadipaten terpaksa ditutup akibat

permasalahan sulitnya pemasukan areal. Saat ini di antara PG lainnya yang berada

di bawah PT PG Rajawali II, PG Jatitujuh merupakan pabrik gula yang memiliki

kapasitas giling dan produksi gula terbesar.

B. Areal dan Sarana Perusahaan

PG Jatitujuh memiliki letak administratif di Desa Sumber, Kecamatan

Jatitujuh, Kabupaten Majalengka. Sedangkan arealnya berlokasi di dua kabupaten

yaitu Majalengka dan Indramayu. Letak geografis areal tersebut adalah diantara

108°6’3”-108°16’24” Bujur Timur dan 6°31’2”-6°36’40” Lintang Selatan. Areal

berada pada ketinggian 3-50 meter di atas permukaan laut.

Areal yang dimiliki PG Jatitujuh merupakan areal Hak Guna Usaha (HGU)

dengan luas total 11921.56 ha. Areal yang berada di Kabupaten Majalengka

berdasarkan SK HGU No. 1 tahun 2005 memiliki luas 5673.04 ha, sedangkan

areal yang terletak di Kabupaten Indramayu berdasarkan SK HGU No. 2 tahun

2005 memiliki luas 6248.52 ha.

Dari luas total areal, yang dipergunakan untuk lahan tanaman tebu adalah

sekitar 8200 ha. Selain dari areal HGU, PG Jatitujuh juga menerima pasokan tebu

giling dari kebun Tebu Rakyat yang sampai tahun 2007 luasnya mencapai 1263

ha. Lahan tebu HGU dibagi menjadi dua divisi wilayah yaitu Divisi Barat dan

Divisi Timur. Masing-masing divisi memiliki dua rayon wilayah. Rayon yang

berada di divisi sebelah barat adalah Cibenda dan Jatimunggul, sedangkan

Kerticala dan Jatitujuh merupakan rayon yang berada di divisi sebelah timur.

Dari luas areal yang tidak digunakan untuk tanaman tebu, luas yang

terpakai untuk sungai dan daerah genangan penampung hujan (danau buatan)

adalah 1794.76 ha. Sisanya digunakan untuk beberapa kantung air (kolam air di

petak lahan) seluas 479.5 ha, sarana jalan seluas 682.4 ha, kebun hortikultura

seluas 253 ha, daerah pengeboran Pertamina seluas 66.5 ha, dan emplasemen

bangunan seluas 135.4 ha. Bangunan utama yang didirikan selain pabrik gula

6

Page 16: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

adalah perkantoran, gudang, workshop mekanisasi, dan bangunan pengolahan

limbah. Bangunan lainnya yang merupakan sarana penunjang adalah perumahan

karyawan, penginapan tamu, koperasi, gedung pertemuan, rumah ibadah,

poliklinik, sekolah taman kanak-kanak, dan sarana olahraga.

C. Keadaan Tanah dan Iklim

Lahan di PG Jatitujuh memiliki topografi yang tidak seragam. Pada

beberapa daerah terdapat lahan yang datar, sementara beberapa daerah lainnya

memiliki permukaan tanah yang bergelombang. Jenis tanah di lahan terdiri dari

mediteran 47%, kambisol 22%, grumosol 6%, podsolik 2%, aluvial 1%, dan jenis

lain 22%. Iklim di areal PG Jatitujuh jika berdasarkan pembagian menurut

Schmidt dan Fergusson termasuk tipe C dan D. Curah hujan pertahun kurang dari

1500 mm, sementara kelembaban udara relatif (RH) sebesar 78-82%

D. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi di dalam PG Jatitujuh menganut sistem spesialisasi yang

dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan pelaksanaan kerja dan

memudahkan dalam pengawasan. Pimpinan tertinggi dalam struktur organisasi

PG Jatitujuh adalah General Manager yang bertanggung jawab langsung kepada

direksi PT PG Rajawali II. Saat ini yang menduduki jabatan General Manager PG

Jatitujuh adalah Ir. Maman Sudiaman. Kedudukan di bawah General Manager

adalah lima kepala bagian yaitu: Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan

Umum yang dijabat oleh Budiyono, SE; Kepala Bagian Tata Usaha dan

Keuangan (TUK) yang dijabat oleh Imam Daiman A, SE; Kepala Bagian

Pabrikasi yang dijabat oleh H. Edi Saedi, SE; Kepala Bagian Instalasi yang dijabat

oleh Suko Sukamto, BE; dan Kepala Bagian Tanaman yang dijabat oleh Ir. M.

Nurdin.

Setiap bagian dalam perusahaan mempunyai tugas masing-masing. Bagian

SDM dan Umum memiliki tanggung jawab tentang pengaturan personil dan

urusan umum perusahaan seperti hubungan eksternal. Untuk masalah keuangan

perusahaan, penggudangan, pengadaan dan pendataan aset usaha merupakan tugas

Bagian TUK. Bagian Instalasi bertugas mengurus pengelolaan sarana pabrik

7

Page 17: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

seperti boiler, power house, peralatan giling, dan instrumentasi pabrik. Sementara

proses pengolahan mulai dari pemurnian nira hingga pengkristalan merupakan

tanggung jawab Bagian Pabrikasi. Sementara Bagian Tanaman mempunyai

tanggung jawab mengurus kegiatan budidaya tebu di lahan dan melakukan

penelitian untuk mengembangkan tanaman tebu yang lebih baik.

Kepala Bagian Tanaman sendiri membawahi Kepala Tanaman Divisi Barat,

Kepala Tanaman Divisi Timur, Kepala Mekanisasi, Kepala Riset dan

Pengembangan, Kepala Tebang/Angkut, dan seorang kepala sinder yang bertugas

di lahan tebu kemitraan (SKK TRI/Sinder Kebun Kepala Tebu Rakyat Indonesia).

Sedangkan SKK yang bertugas di lahan tebu perusahaan memiliki jabatan di

bawah kepala tanaman divisi wilayah masing-masing. Adapun setiap SKK

membawahi beberapa SKW (Sinder Kebun Wilayah). SKW memiliki tanggung

jawab secara langsung mengatur kegiatan budidaya tebu di wilayahnya. Setiap

SKW dibantu oleh beberapa mandor. Mandor tersebut bertugas mengatur dan

mengawasi langsung tenaga kerja harian/borongan di setiap petak lahan.

E. Ketenagakerjaan

Jumlah total tenaga kerja PG Jatitujuh yang tercatat pada tahun 2007 adalah

sebanyak 21964 orang. Jumlah tersebut terdiri dari tenaga kerja tetap dan tenaga

kerja tidak tetap. Data jumlah tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Data Tenaga Kerja PG Jatitujuh Tahun 2007

Status Tenaga Kerja Jumlah Tenaga Kerja

Tenaga Kerja Tetap

Tenaga Kerja Musiman

Tenaga Kerja Borong:

Kebun

Tebangan

Pabrik

Pengemudi Angkutan Tebu

Pengemudi Angkutan Gula

Pengemudi Angkutan Tetes

621

555

6170

4200

387

450

2107

2235

8

Page 18: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

Pengemudi Angkutan BBM

Pengemudi Angkutan Ampas

Rekanan/Kontraktor

Angkutan Pakan Ternak

Pedagang

92

4710

282

120

35

TOTAL 21964

(Sumber: PG Jatitujuh, 2007)

Tenaga kerja di PG Jatitujuh dan unit usaha lain di bawah PT PG Rajawali

II memiliki serikat pekerja yang tergabung dalam SP-BUN (Serikat Pekerja

Perkebunan) PT PG Rajawali II. Serikat pekerja tersebut terdaftar di Departemen

Tenaga Kerja Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon. Segala hal yang mengatur

ketenagakerjaan untuk tenaga kerja tetap diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama.

Sedangkan untuk tenaga kerja tidak tetap diatur dalam Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu (PKWT).

F. Kegiatan Perusahaan

1. Budidaya Tebu dan Produksi Gula

Budidaya tebu dan produksi gula/giling tahunan merupakan kegiatan utama

PG Jatitujuh. Kegiatan budidaya tebu bertujuan untuk menghasilkan tebu siap

giling dengan kualitas yang baik, sementara kegiatan produksi gula bertujuan

untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya gula dari tebu yang ada. Kegiatan

budidaya tebu berlangsung sepanjang waktu. Berbeda dengan kegiatan budidaya

tebu, produksi gula/periode giling di PG Jatitujuh dilakukan selama sekitar 5

bulan setiap tahunnya. Proses budidaya tebu dan produksi gula secara spesifik

akan dijelaskan pada bab III dan IV laporan ini.

2. Penanganan Limbah (Konsep Zero Waste)

Dengan konsep Zero Waste, PG Jatitujuh memanfaatkan seoptimal

mungkin sisa/limbah industri yang dihasilkan sehingga tidak terdapat limbah yang

mencemari lingkungan. Pemanfaatan limbah tersebut antara lain: ampas tebu

selain untuk bahan bakar boiler juga digunakan untuk bahan baku pembuatan

kampas rem serta dapat juga digunakan sebagai media jamur dan bahan kertas;

9

Page 19: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

blotong digunakan untuk bahan baku kompos; tetes tebu digunakan untuk bahan

baku alkohol dan MSG; pucuk dan daun tebu digunakan untuk makanan ternak.

Sementara itu, limbah cair yang tidak bisa dimanfaatkan akan diolah terlebih

dahulu di Instalasi Penanganan Limbah Cair (IPLC) sebelum dibuang ke saluran

pembuangan air di lahan. Sehingga air buangan hasil pengolahan limbah sudah

termasuk kategori aman.

3. Diversifikasi Usaha

Selain melakukan budidaya tebu dan produksi gula, PG Jatitujuh juga

mengembangkan usaha tanaman hortikulura dan agromed. Usaha tersebut

dilakukan sebagai pemanfaatan lahan marjinal yang tidak dapat ditanami tebu

serta konservasi lahan dan lingkungan. Komoditas yang dikembangkan berupa

buah-buahan seperti mangga, jeruk, matoa, dan buah naga. Komoditas lainnya

adalah tanaman obat antara lain cabe jamu, kunyit putih, mahkota dewa, pace, dan

kumis kucing. Sedangkan usaha tanaman yang juga dikembangkan untuk

penghijauan adalah jati dan mahoni.

Usaha lain yang juga dikembangkan adalah Unit Pengolahan Minyak Jarak

yang bertujuan menghasilkan alternatif bahan bakar. Penanaman jarak pagar juga

sekaligus berguna untuk penguat daerah pinggiran dari erosi tanah. Selain itu ada

juga usaha Mitra Cane Top yang memproduksi pakan ternak dengan bahan baku

pucuk dan daun tebu yang masih hijau.

4. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Selain melakukan kegiatan internal, PG Jatitujuh juga melakukan kegiatan

eksternal dengan masyarakat di sekitar PG melalui PKBL (Program Kemitraan

dan Bina Lingkungan). Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan tanggung

jawab sosial untuk ikut serta bertanggung jawab dalam pemberdayaan

masyarakat, khususnya di bidang perekonomian, dengan meningkatkan lapangan

pekerjaan, kesempatan usaha dan menanggulangi kemiskinan melalui peningkatan

pendanaan usaha mikro, kecil dan koperasi yang sumber dananya berasal dari

penyisihan laba BUMN setelah pajak sebesar 1-3% setiap tahun. Kegiatan PKBL

PG Jatitujuh antara lain:

a. pemberian pinjaman lunak kepada masyarakat sekitar pabrik

b. pengaspalan jalan desa

10

Page 20: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

c. pengaspalan dan pengecoran jembatan desa

d. pemberian buku wajib untuk Sekolah Dasar

e. perbaikan bangunan sekolah

f. pemberian bantuan perlengkapan sekolah

g. pemberian beasiswa pendidikan

11

Page 21: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

III. BUDIDAYA TEBU

Kegiatan budidaya tebu di PG Jatitujuh berlangsung sepanjang waktu.

Kegiatan budidaya tebu dimulai dari pengolahan tanah hingga penebangan tebu

giling. Tebu yang dibudidayakan berupa tebu untuk digiling dan tebu untuk bibit.

Lahan yang digunakan untuk penanaman tebu giling adalah seluas 7200 ha,

sedangkan untuk tebu bibit adalah 1000 ha. Sistem penanaman tebu bibit

dilakukan berulang kali tanam. Penanaman bibit yang berasal dari tebangan

Kebun Bibit Pokok akan menghasilkan Kebun Bibit Nenek. Kemudian bibit yang

berasal dari tebangan Kebun Bibit Nenek jika ditanam akan menghasilkan Kebun

Bibit Induk, dan selanjutnya akan menghasilkan Kebun Bibit Datar. Tebu yang

tumbuh di Kebun Bibit Pokok sendiri dihasilkan dari tebu kultur jaringan.

Kategori tanaman tebu giling di PG Jatitujuh berupa Plant Cane hingga

Ratoon III. Plant Cane merupakan tebu yang tumbuh dari bibit asal Kebun Bibit

Datar. Tebu bibit yang akan ditanam memiliki umur sekitar 6 bulan ketika

ditebang. Setelah plant cane masak kemudian ditebang maka akan diikuti

pertumbuhan tunas selanjutnya yaitu Ratoon I. Setelah Ratoon I ditebang maka

akan diikuti pertumbuhan Ratoon II, demikian seterusnya hingga Ratoon III.

Pengolahan tanah awal untuk plant cane merupakan

pembajakan/pembongkaran tanah sisa pertumbuhan Ratoon III. Sebelum

dilakukan pengolahan tanah, sisa-sisa tebangan seperti daun kering dibakar

terlebih dahulu kemudian tunggak sisa tebangan diangkat menggunakan ripper

yang ditarik traktor berkekuatan 150 hp. Alat yang digunakan untuk membongkar

tanah adalah moldboard ukuran besar yang ditarik oleh traktor berkekuatan 250

hp. Pembajakan dapat dilakukan sebanyak dua tahap tergantung kondisi lahan.

Setelah tanah dibongkar, untuk memecah bongkahan tanah menjadi lebih halus

maka dilakukan penggaruan. Penggaruan dilakukan dengan menggunakan garu

piring yang ditarik oleh traktor berkekuatan 150-250 hp. Tenggang waktu

dilakukannya penggaruan adalah 2-4 hari setelah tanah selesai dibajak.

Pengolahan tanah selanjutnya adalah pembuatan alur tanam atau

pengkairan. Alat yang digunakan adalah kair mata dua. Kair mata dua ini

12

Page 22: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

dilengkapi dengan fertilizer aplicator yang berfungsi untuk pemberian pupuk

awal. Tenggang waktu pengkairan adalah 1-2 hari setelah penggaruan. Kair yang

dibuat memiliki kedalaman 20-25 cm dengan jarak dari pusat ke pusat sebesar 135

cm. Satu hari sebelum tanam, dilakukan pembuatan got menggunakan kair mata

satu/ditcher. Got yang dibuat adalah got malang dan got mujur. Got mujur

memiliki arah yang sejajar dengan alur tanam/kair yaitu arah melintang dari

kemiringan lahan, sedangkan got malang memiliki arah yang tegak lurus arah kair

atau sejajar arah kemiringan lahan. Got mujur memiliki kedalaman 30-35 cm,

sedangkan kedalaman got malang adalah 20-30 cm. Sementara untuk got di

sekeliling petak lahan dibuat dengan kedalaman 30-40 cm, alat yang digunakan

adalah motor grader.

Bibit tebu yang akan ditanam terlebih dahulu di-klentek (dibuang

daun/pelepahnya) lalu dipotong menjadi 3-4 ruas. Selanjutnya bibit diletakan pada

alur tanam secara overlap/saling ditempah ganda dengan bibit lainnya. Bibit yang

telah diletakkan kemudian ditimbun tanah setebal 5-10 cm. Kegiatan penanaman

bibit dilakukan dengan memperhatikan kondisi penyediaan air sehingga dapat

langsung diikuti dengan penyiraman. Agar hasil siraman merata, cara peyiraman

dilakukan dengan sistem suling. Kebutuhan air untuk penyiraman pada tanaman

plant cane adalah sekitar 2700 m3/ha. Kegiatan penyiraman dapat dilakukan dua

tahap sesuai kondisi kelembaban tanah.

Proses pemeliharaan tanaman yang dilakukan meliputi pengendalian hama

dan penyakit, pembuatan guludan (turun tanah), pengurasan got, dan pemupukan

kedua. Proses pemupukan kedua dilakukan setelah tanaman berumur dua bulan.

Jenis dan dosis pupuk juga herbisida ditentukan sesuai rekomendasi Risbang

(Riset dan Pengembangan). Sampai tanaman siap untuk ditebang perlu dilakukan

klentekan minimal 10 ruas dari bawah. Proses tersebut dilakukan untuk

meningkatkan mutu tebangan.

Setelah plant cane ditebang dan sisa tebangan pada lahan dibersihkan

(keprasan), pengolahan tanah untuk pertumbuhan ratoon dimulai dengan

pembalikan tanah di antara barisan tempat tebu tumbuh. Alat yang digunakan

untuk membalik tanah adalah chisel. Fungsi dari pembalikan tanah ini adalah

untuk mengembalikan kadar udara (aerasi) di dalam tanah. Hasil dari pembalikan

13

Page 23: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

tanah kemudian dirapikan dengan kair mata satu agar juring dapat terbentuk

kembali. Disamping itu, kair mata satu juga dilengkapi aplikator pupuk.

Selanjutnya, kegiatan pemeliharaan pada tanaman ratoon hampir sama dengan

pemeliharaan plant cane. Hanya saja kebutuhan air penyiraman untuk ratoon

lebih sedikit yaitu sekitar 1300 m3/ha.

Setelah tanaman tebu mencapai umur masak yaitu sekitar 11-13 bulan,

maka dilakukan penebangan. Jadwal tebang untuk tiap petak lahan disusun

berdasarkan analisa kemasakan yang disebut T-Score. Pengadaan tenaga penebang

dan mandor tebang dilakukan dengan sistem kontrak dengan upah berdasarkan

tonase tebu. Sistem tebang dapat dilakukan secara manual yaitu tebu ditebang dan

diikat lalu dimuat dengan menggunakan tenaga manusia, ataupun dilakukan

secara mekanis dengan menggunakan cane harvester. Selain itu dapat juga

dilakukan secara semi-mekanis yaitu tebu yang ditebang dengan menggunakan

tenaga manusia, dibiarkan terhampar (tidak diikat), kemudian dimuat oleh alat

mekanis/loader. Sejak terganjal kenaikan harga bahan bakar, sistem tebang yang

dilakukan PG Jatitujuh sebagian besar adalah secara manual, sistem tebang semi-

mekanis hanya dilakukan dibeberapa petak lahan saja. Sementara itu alat angkut

yang digunakan untuk membawa tebu dari lahan ke cane yard adalah truk. Tiap

truk dapat mengangkut 6-7 ton tebu. Upah pengangkutan dibayar berdasarkan

pengelompokan jarak angkut dari lahan ke pabrik.

14

Page 24: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

IV. PROSES PRODUKSI GULA

Proses produksi gula berlangsung di enam stasiun utama yaitu stasiun:

gilingan, pemurnian, penguapan, masakan, puteran, dan pengeringan-

pengemasan. Untuk mensuplai jalannya kegiatan produksi maka diperlukan uap

yang dihasilkan di stasiun boiler/ketelan, listrik yang dihasilkan di stasiun sentral

listrik, dan air yang dipasok dari stasiun water treatment. Periode giling

berlangsung sejak dimulainya kegiatan tebang/angkut sampai tanaman tebu giling

di lahan tertebang semua. Proses produksi gula dimulai dari penggilingan tebu

untuk menghasilkan nira, pemurnian nira, penguapan nira, pemasakan dan

sentrifugasi hingga terbentuk kristal gula, pengeringan gula, sampai tahap

pengemasan. Selama periode giling, seluruh fasilitas pabrik beroperasi secara non-

stop. Adapun jika pasokan tebu hasil tebangan terhenti atau terjadi perbaikan

pada gilingan, suplai uap dari boiler dan listrik dari power house serta air tetap

terus berjalan. Demikian juga jika terjadi perbaikan pada bagian pabrikasi yaitu

pada stasiun pemurnian, penguapan, dan pemasakan. Yang dihentikan hanya

pasokan tebu saja sampai perbaikan selesai. Namun jika terjadi kerusakan pada

boiler, power house, dan water tratment, maka seluruh kegiatan produksi akan

berhenti.

A. Sistem Tenaga Penggerak dan Pembangkit Listrik

Sumber tenaga utama sebagai penggerak pada poses produksi di pabrik

adalah uap. Tenaga uap yang dihasilkan di PG Jatitujuh berasal dari tiga boiler.

Bahan bakar yang digunakan untuk memanaskan air yang berada dalam pipa-pipa

pada drum boiler adalah ampas tebu sisa gilingan. Setiap boiler membutuhkan

bahan bakar ampas tebu sekitar 24 ton per jam. Ampas tebu yang digunakan

sebagai bahan bakar memiliki nilai pembakaran 1850 kkal/kg dengan efisiensi

pembakaran 80%.

Dua di antara tiga boiler yang digunakan merupakan boiler lama yang telah

beroperasi sejak pabrik diresmikan. Kedua boiler tersebut dibangun oleh

perusahaan Fives Cail Babcock. Kedua boiler ini menggunakan bantuan Induced

15

Page 25: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

Draft Fan (IDF) untuk menarik udara panas secara paksa dari cerobong ke ruang

bakar. Sementara boiler ketiga baru dipasang pada tahun 1985, boiler ini dibuat

oleh perusahaan Hitachi Babcock. Berbeda dengan boiler lama yang

menggunakan IDF, boiler ketiga ini menggunakan Over Fired Air Fan (OFAF)

yang memanfaatkan udara panas yang keluar dari ruang bakar untuk dimasukan

kembali.

Boiler-boiler tersebut dapat menghasilkan uap dengan temperatur 350 °C.

Tekanan operasi normal yang dihasilkan masing-masing boiler adalah 26 bar. Uap

yang dihasilkan masing-masing boiler selama tiap jam adalah sekitar 55 ton. Uap

yang dihasilkan dari seluruh boiler digunakan untuk menggerakan turbin gilingan,

turbin unigrator, dan turbin alternator. Pada turbin gilingan dan turbin unigrator,

tenaga uap dimanfaatkan untuk menghasilkan putaran pada alat. Uap bekas dari

turbin gilingan juga dimanfaatkan untuk proses evaporasi, pemasakan nira dan

kondensasi.

Gambar 1. Boiler FCB

Sedangkan uap yang menggerakan turbin alternator dipakai untuk

menghasilkan pasokan listrik. Turbin tersebut memiliki kecepatan putar 9000

rpm. Setelah melewati reducer, kecepatan untuk memutar alternator menjadi 1500

rpm. PG Jatitujuh menggunakan dua alternator yang masing-masing dapat

menghasilkan listrik 4375 kW. Alternator tersebut hanya beroperasi ketika

periode giling. Sebagian besar kebutuhan listrik ketika periode giling dapat

terpenuhi oleh alternator, hanya sebagian kecil yang dibantu oleh pasokan listrik

dari PLN. Kebutuhan listrik ketika periode giling adalah sebesar 9 MW. Ketika

periode giling usai, yang berfungsi sebagai pemasok listrik untuk kegiatan

16

Page 26: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

perawatan di pabrik adalah generator diesel. PG Jatitujuh memiliki empat

generator diesel dengan daya 1000 hp satu unit, 500 hp satu unit, dan 250 hp dua

unit. Setelah periode giling tahun ini selesai, PG Jatitujuh berencana hanya

menggunakan pasokan listrik dari PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik ketika

perawatan pabrik. Generator diesel hanya akan digunakan dalam keadaan darurat.

Hal tersebut disebabkan oleh kendala dari kenaikan harga bahan bakar untuk

diesel.

Gambar 2. Alternator

B. Persiapan Tebu

Yang dimaksud dengan tahap persiapan tebu adalah proses pendahuluan

sejak tebu mulai diangkut masuk lingkungan pabrik hingga diletakkan pada meja

tebu, Tahap tersebut dimulai dari penimbangan tebu hasil tebangan, pengendalian

mutu tebu, pembongkaran tebu di cane yard, hingga pemasukan tebu ke cane

carrier melalui meja tebu.

Tebu yang diangkut dengan truk terlebih dahulu ditimbang di jembatan

timbang utara. Penimbangan dilakukan secara bruto yaitu berat tebu sekaligus truk

pengangkutnya. Sedangkan penimbangan tarra akan dilakukan setelah tebu

dibongkar dari truk. Hasil penimbangan bruto kemudian dicetak pada lembaran

bukti tebang/angkut yang dipegang oleh pengemudi truk mewakili buruh

tebangan. Sebelum memasuki cane yard, kualitas tebu dalam truk diperiksa

terlebih dahulu oleh Tim MSB (Manis-Segar-Bersih). Lembaran bukti yang

dipegang pengemudi truk selanjutnya akan diberi cap sesuai mutu tebu yang

diangkut. Jika cap yang didapat menunjukan mutu tebu tidak baik maka akan

dikenakan potongan upah untuk buruh tebangan.

17

Page 27: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

Gambar 3. Penimbangan Bruto dan Tarra

Gambar 4. Cap/Stempel Tim MSB

Keterangan Gambar 4:

B : Bersih

T : Trash/Kotoran selain bagian tanaman tebu

P : Pucuk tebu

S : Sogolan/Mata Tunas

K : Klentekan/ Daun tebu

BKR : Tebu bakar

AMPARAN : Tebu telat angkut (tertunda lama di lahan setelah ditebang)

Tebu yang bersih memiliki kadar trash maksimum 5%. Berdasarkan

keterangan Laboratorium Analisa PG Jatitujuh, setiap kenaikan trash sebesar 1%

akan menurunkan rendemen sekitar 0.194%. Tebu hasil tebangan juga harus

bersih dari pucuk tebu karena kadar gulanya yang sangat sedikit sehingga hanya

akan menambah ampas. Begitu pula dengan adanya sogolan atau mata tunas,

sukrosa yang ada pada tebu akan terpecah untuk digunakan sebagai tenaga

pertumbuhan kembali. Tebu yang termasuk kategori segar adalah tebu dengan

waktu tunda giling sejak tebang kurang dari dua hari. Hasil pengujian

18

Page 28: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

laboratorium analisa juga menunjukan pengurangan rendemen sebesar 0.4-0.5%

untuk setiap penundaan giling selama sehari. Sedangkan untuk tebu bakar,

penundaan satu hari giling akan menurunkan rendemen 0.6-0.7%.

Setelah melewati Tim MSB, tebu akan dibongkar dari truk menuju cane

yard dengan menggunakan cane lifter. Cane lifter yang digunakan dapat berupa

menara, truk, ataupun rel. Truk yang telah kosong kemudian menuju jembatan

penimbangan tarra di sebelah selatan untuk ditimbang berat truk saja sehingga

berat bersih tebu dapat diketahui dari selisih hasil penimbangan bruto dengan

penimbangan tarra. PG Jatitujuh memiliki dua cane yard yaitu di sebelah utara

dan selatan yang dipisahkan oleh cane carrier. Kapasitas maksimal kedua cane

yard dapat menampung setengah dari kapasitas giling per hari. Untuk musim

giling tahun ini, PG Jatitujuh meningkatkan kapasitas giling menjadi 5000 TCD

(ton cane per day).

Gambar 5. Cane Lifter

Pada tiap cane yard ditempatkan satu cane loader/stacker yang digunakan

untuk menggiring tebu menuju meja tebu utama di masing-masing cane yard.

Meja tebu utama memiliki panjang 12 meter dan lebar 8 meter. Tebu yang sudah

diletakkan pada meja tebu utama akan digerakkan oleh 10 jalur roda rantai yang

terpasang pada meja tebu menuju cane carrier. Tiap roda memiliki 16 gerigi

dengan ketebalan gigi 97 mm. Di masing-masing meja tebu utama terdapat cane

19

Page 29: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

kicker/perata tebu yang berfungsi untuk mencegah tumpukan tebu terlalu tinggi.

Perata tebu tersebut memiliki 15 pasang bilah lengkung dan porosnya digerakkan

oleh motor listrik. Selain dua meja tebu utama, terdapat juga satu meja tebu

pembantu/side carrier yang ukurannya lebih kecil. Berbeda dengan meja tebu

utama, tebu yang diletakkan pada side carrier akan digerakkan oleh sistem roda

crawler. Selain oleh loader, tebu dapat diletakkan pada side carrier dengan

menggunakan truck tipper sehingga tebu tidak perlu dibongkar dari truk

menggunakan cane lifter.

Gambar 6. Cane Loader Gambar 7. Meja Tebu

Gambar 8. Truck Tipper

C. Penggilingan Tebu

Sebelum tebu memasuki tahap penggilingan utama, terlebih dahulu tebu

melalui tahap pra-giling. Tahap pra-giling merupakan proses pemotongan dan

penghalusan tebu yang bertujuan untuk memudahkan proses penggilingan. Tebu

yang telah diletakkan pada meja tebu akan diarahkan menuju cane carrier. Cane

carrier ini membawa tebu dari luar bangunan pabrik menuju ke dalam. Total

panjang jalur cane carrier adalah sekitar 45 meter. Pada jalur cane carrier

terdapat dua unit pisau tebu rotari yang berfungsi memotong tebu menjadi bagian-

bagian kecil. Masing-masing unit memiliki jumlah mata pisau sebanyak 36 buah.

Selanjutnya, tebu yang telah terpotong menjadi bagian-bagian kecil akan

diarahkan menuju unigrator. Jenis unigrator yang digunakan adalah hammer mill

20

Page 30: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

yang berfungsi untuk menghancurkan tebu menjadi halus dengan menggunakan

mata palu berjumlah 70 buah dan sebuah plat penyerut (anvil plate). Tebu yang

telah halus kemudian diarahkan menuju gilingan dengan menggunakan belt

(rubber band) conveyor. Belt conveyor yang digunakan memiliki panjang jalur

19.25 m, lebar 2.2 m, dan sudut kemiringan terhadap garis horisontal sebesar 10°.

Pada jalur belt conveyor terdapat perata untuk tebu halus yang berfungsi

mencegah terlalu tingginya tumpukan tebu halus.

Gambar 9. Pisau Tebu Gambar 10. Hammer Mill Unigrator

Tujuan utama dari proses penggilingan tebu adalah untuk menghasilkan nira

sebanyak mungkin dengan menggunakan sedikit mungkin tenaga dari peralatan

giling. Dengan pertimbangan tersebut, PG Jatitujuh menggunakan empat unit

gilingan. Tiap unit gilingan memiliki 3 buah roll. Roll atas dan depan memiliki

diameter 98 cm, sedangkan roll belakang berdiameter 102 cm. Panjang roll

adalah sebesar 2.14 meter. Bahan yang digunakan sebagai selimut roll adalah besi

tuang, sementara porosnya terbuat dari baja.

Putaran gilingan berasal dari turbin uap berkecepatan putar 6000 rpm yang

terlebih dahulu melewati reducer dan gear box untuk mengurangi kecepatan

hingga menjadi 5 rpm. Pemerasan nira oleh roll gilingan dibantu dengan sistem

tekanan hidrolik. Tekanan yang diberikan pada roll atas dapat mencapai 200 bar.

Untuk membantu pemberian tekanan, sejak tahun 2006 PG Jatitujuh memasang

motor hidrolik bermerk Hägglunds pada masing-masing roll depan di unit

gilingan I dan IV. Alat tersebut dapat meningkatkan tekanan hingga mencapai 350

bar. Oleh karena kinerjanya yang baik, maka pada tahun 2007 kembali dipasang

motor hidrolik tersebut untuk gilingan II dan III.

21

Page 31: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

Gambar 11. Stasiun Gilingan

Ampas tebu yang keluar dari gilingan pertama akan diteruskan oleh

intermediate conveyor menuju gilingan kedua. Begitu pula selanjutnya sampai

gilingan keempat. Nira yang telah diperas akan keluar melalui samping gilingan.

Nira tersebut masih mengandung sedikit ampas, sehingga sebelum masuk tangki

penampungan perlu disaring terlebih dahulu dan ampas hasil saringan dibawa oleh

cush-cush elevator menuju gilingan II. Nira yang akan digunakan untuk diolah di

stasiun pemurnian adalah nira yang dihasilkan dari gilingan I dan II. Sedangkan

nira yang diperoleh dari gilingan III akan digunakan sebagai imbibisi/pengencer

ampas yang keluar dari gilingan I untuk digiling di gilingan II. Begitupula nira

yang dihasilkan gilingan IV akan digunakan sebagai imbibisi ampas yang akan

digiling pada gilingan III. Sedangkan ampas yang akan digiling pada gilingan IV

akan diberi imbibisi berupa air dengan temperatur 50-70°C. Pemberian imbibisi

bertujuan untuk memaksimalkan pemerasan sehingga ampas yang dihasilkan dari

gilingan IV memiliki kandungan gula yang rendah dan dapat mempermudah

pembakaran ketika digunakan sebagai bahan bakar pada boiler.

Gambar 12. Skema Penggilingan

22

Page 32: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

D. Pemurnian Nira

Tujuan dari proses pemurnian adalah untuk menghilangkan kotoran dari

nira mentah tanpa merusak kandungan gula di dalamnya. Nira yang dihasilkan

oleh stasiun gilingan masih mengandung kotoran dan bersifat asam (pH 6.0-6.4).

Nira mentah yang telah tertampung dari gilingan I dan II dipompakan terlebih

dahulu menuju timbangan nira otomatis. Timbangan nira ini memiliki kapasitas

300 ton/jam. Hasil dari penimbangan tersebut digunakan sebagai dasar

perhitungan dalam pengawasan proses. Pada periode giling tahun ini, nira mentah

yang dihasilkan tiap jam mencapai 1800-2400 kuintal jika proses giling berjalan

lancar. Nira yang telah ditimbang kemudian ditampung dan selanjutnya dipompa

menuju heater I. Heater yang digunakan memiliki tabung-tabung pemanas nira

sebanyak 464 batang. Di dalam heater I nira akan dipanaskan hingga mencapai

temperatur 70-75°C. Pemanasan tersebut bertujuan untuk mematikan bakteri dan

memudahkan reaksi. Setelah melalui proses pemanasan, nira dialirkan menuju

defekator I untuk dicampur dengan larutan kapur sehingga pH naik menjadi 7.0-

7.2. Selanjutnya pH nira kembali dinaikkan menjadi 8.5-9.0 pada defekator II.

Gambar 13. Timbangan Nira Gambar 14. Defekasi

Untuk menetralkan kembali pH nira, maka nira dialirkan menuju sulfur

tower. Pada sulfur tower, nira dijatuhkan dari bagian atas tower sementara gas

SO2 yang masuk dari bagian bawah tower akan dihisap oleh blower yang berada

di atas. Di dalam sulfur tower terdapat beberapa plat berlubang yang tersusun

bertingkat untuk memperlambat proses jatuhnya nira. Nira yang telah mengalir

turun dari sulfur tower akan memiliki pH 7.2. Nira yang telah memiliki pH netral

kemudian dialirkan menuju heater II untuk dipanaskan hingga mencapai

temperatur 90-105°C. Pemanasan tersebut dilakukan agar proses pengikatan

kotoran dapat berlangsung.

23

Page 33: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

Nira kemudian dialirkan menuju prefloc tower untuk dicampur dengan

flokulan yang berfungsi untuk mengikat kotoran. Nira kotor akan membentuk

gumpalan yang kemudian akan mengendap ketika nira dialirkan menuju dua unit

tangki clarifier yang memiliki kapasitas masing-masing 250 m3. Di dalam

clarifier terdapat beberapa kompartemen berputar sebagai lantai pengendap yang

tersusun bertingkat. Endapan akan terdorong hingga jatuh oleh scrapper yang

terpasang di tiap kompartemen. Endapan nira kotor yang jatuh kemudian akan

dipompa menggunakan pompa membran menuju mixer feeder untuk dicampur

dengan ampas halus yang berfungsi membantu penyerapan kembali nira tipis yang

masih terdapat dalam nira kotor. Penyerapan kembali tersebut dilakukan dengan

menggunakan dua unit Rotary Vacuum Filter (RVF). RVF berbentuk silinder

horisontal yang dindingnya dilapisi saringan dari stainless steel. Prinsip kerja dari

RVF adalah dengan menggunakan vakum tekanan rendah dan tekanan tinggi.

Vakum tekanan rendah (10-15 cmHg) digunakan untuk membuat kotoran yang

terikat ampas halus menjadi terpisah dan menempel pada dinding silinder.

Sementara vakum tekanan tinggi (40-45 cmHg) digunakan untuk menyerap nira

yang masih tersisa. Nira tipis hasil penyerapan dialirkan menuju tampungan nira

mentah di bawah timbangan nira otomatis. Sedangkan kotoran (blotong) yang

menempel pada dinding RVF akan dilepaskan oleh scrapper dan kemudian

dibawa oleh belt conveyor menuju truk untuk diangkut ke pengolahan kompos.

Sementara itu, nira jernih yang keluar dari clarifier kemudian disaring

kembali lalu dialirkan menuju heater III untuk dipanaskan hingga mencapai

temperatur 110-115°C. Berbeda dengan heater I dan II, heater III menggunakan

sirip-sirip pemanas untuk memanaskan nira. Setelah dipanaskan, nira kemudian

dipompa menuju stasiun penguapan.

Gambar 15. Sulfur Tower

24

Page 34: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

Gambar 16. Pengecekan pH

Keterangan:

1. Flocution Chamber

2. Central Tube

3. Nira Sulfitasi Masuk

4. Kaca Penglihat

5. Nira Kotor Keluar

6. Pompa Nira Kotor

7. Scrapper

8. Overflow Box

9. Nira Jernih Keluar

10. Saluran Pipa Keluar

11. Saluran Pipa Nira Jernih

12. Kran Pengosongan Nira

Kotor

Gambar 17. Bagian-Bagian Clarifier

Gambar 18. Rotary Vacuum Filter

25

Page 35: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

E. Penguapan Nira

Tujuan dari proses penguapan adalah untuk menghasilkan nira kental

dengan cara menguapkan sebagian besar air yang terkandung di dalam nira.

Proses penguapan berlangsung di dalam tangki evaporator. PG Jatitujuh memiliki

6 unit tangki evaporator. Salah satu dari tangki harus dibersihkan secara bergiliran

tiap harinya sehingga hanya 5 unit yang bekerja untuk proses penguapan. Prinsip

kerja dari tangki evaporator II sampai VI adalah dengan menggunakan pipa-pipa

pemanas yang terdapat di bagian bawah tangki. Pipa-pipa tersebut memiliki

diameter 35 mm / 38 mm. Untuk evaporator II, III, dan IV, jumlah pipa yang

terdapat di dalam masing-masing tangki adalah sebanyak 4647 batang dengan

panjang tiap batang adalah 3.08 m. Sedangkan evaporator V dan VI memiliki

jumlah pipa masing-masing sebanyak 3854 batang dengan panjang tiap batang

adalah 2.32 m. Berbeda dengan tangki lainnya, evaporator I menggunakan

pemanas berupa kisi-kisi plat datar yang berongga. Luas bidang pemanasan untuk

evaporator I adalah 1950 m2, sementara evaporator II, III, dan IV memiliki luas

pemanasan 1600 m2. Sedangkan luas pemanasan pada evaporator V dan VI adalah

1000 m2.

Gambar 19. Stasiun Penguapan

Proses penguapan di tangki evaporator I dan II memanfaatkan uap bekas

dari stasiun gilingan. Laju uap bekas dari stasiun gilingan adalah sekitar 470

m3/jam Selain memanfaatkan uap bekas dari stasiun gilingan, evaporator II juga

memanfaatkan uap hasil penguapan nira yang berasal dari evaporator I.

Begitupula dengan evaporator selanjutnya yang memanfaatkan uap hasil

penguapan di evaporator sebelumnya. Jika uap bekas dari stasiun gilingan tidak

mencukupi kebutuhan beban uap, maka uap baru dari boiler akan digunakan

26

Page 36: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

sebagai suplesi pada evaporator I dan II. Uap yang dihasilkan dari evaporator I

dan II juga digunakan untuk membantu proses pemanasan pada heater juga untuk

proses pemasakan.

Nira murni yang akan diuapkan di evaporator I akan dipompa masuk ke

dalam tangki melalui pipa input bagian bawah untuk disaring kemudian dialirkan

menuju bagian atas tangki lalu dijatuhkan ke kisi-kisi pemanas. Sementara uap

pemanas masuk melalui pipa input bagian samping atas dan melewati rongga

antar kisi-kisi. Pada evaporator II sampai VI, nira yang masuk melewati pipa

bagian bawah tangki akan mengisi pipa-pipa pemanas sampai tingginya mencapai

1/3 tinggi pipa. Tekanan vakum yang diberikan di dalam tangki akan membuat

nira menyembur ke atas pipa pemanas sehingga penguapan dapat terjadi. Nira

yang telah diuapkan kemudian dialirkan melalui pipa bagian samping bawah

tangki menuju evaporator berikutnya. Uap yang berlebih akan terdorong oleh uap

baru yang masuk sehingga keluar menuju kondensor untuk diembunkan kembali

menjadi air.

Hasil akhir dari keseluruhan proses penguapan adalah nira kental yang

memiliki warna coklat gelap. Nira tersebut kemudian dipompakan menuju sulfur

tower nira kental di stasiun pemurnian untuk menghilangkan warna gelap.

Kemudian nira dipompa menuju tangki Juice Syroop Purification (JSP) untuk

menghilangkan kotoran akibat sulfitasi. Prinsip kerja dari JSP adalah dengan cara

menambahkan udara agar kotoran mengapung bersama buih sehingga dapat

disapu keluar oleh scrapper. Hasil nira dari JSP kemudian ditampung dalam

bejana nira kental untuk kemudian diproses di stasiun masakan.

Gambar 20. Juice Syroop Purification

27

Page 37: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

F. Pemasakan dan Sentrifugasi

Proses pemasakan nira bertujuan untuk menghasilkan kristal sukrosa

sebanyak mungkin dari nira. Kristal sukrosa kemudian dipisahkan melalui proses

sentrifugasi. Nira dimasak di dalam tangki-tangki bervolume 55 m3 yang prinsip

kerjanya mirip dengan evaporator yaitu menggunakan pipa-pipa pemanas

sebanyak 1300 batang di tiap tangki. Hanya saja uap hasil pemasakan dari suatu

tangki tidak digunakan kembali untuk tangki lainnya, melainkan langsung

dikondensasikan. Di dalam tangki juga terdapat pengaduk untuk menghasilkan

sirkulasi masakan. Luas bidang pemanasan di tiap tangki adalah sebesar 330 m2.

PG Jatitujuh memiliki 6 unit tangki pemasakan yaitu untuk masakan A sebanyak 3

unit, masakan C dan D masing-masing 1 unit, dan masakan C/D 1 unit.

Gambar 21. Stasiun Masakan

Bahan dasar dari masakan A adalah nira kental, klare SHS, dan leburan gula

krikilan. Bahan-bahan tersebut ditarik masuk ke dalam tangki vakum bertekanan

60 cmHg dan kemudian diberikan uap dengan suhu 60-70ºC. Ketika masakan

telah mencapai brik 70-80, maka magma C hasil puteran C dimasukan sebagai

bibit untuk memperbesar ukuran kristal menjadi 0.8-1.1 mm. Ketika telah masak,

katup input uap ditutup sementara katup output masakan dibuka untuk

mengalirkan hasil masakan A menuju palung pendingin yang memiliki pengaduk

tipe ulir. Ketika masakan dikeluarkan, kristal gula yang tertinggal pada dinding

tangki dibersihkan dengan air panas. Setelah didinginkan, masakan A kemudian

dialrkan menuju puteran (sentrifuse) A untuk memisahkan antara gula A dan

stroop A. Selanjutnya gula A kembali mengalami proses sentrifugasi di puteran

SHS untuk memisahkan klare SHS dan gula SHS basah. Klare SHS inilah yang

digunakan sebagai bahan dasar masakan A, sedangkan gula SHS basah akan

28

Page 38: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

dikeringkan di stasiun selanjutnya dan diayak untuk mendapatkan ukuran kristal

gula yang sesuai standar pengemasan.

Stroop A yang dihasilkan puteran A digunakan sebagai bahan dasar

masakan C. Proses pemasakan di dalam tangki untuk tiap masakan adalah sama,

hanya saja bibit yang digunakan untuk memperbesar ukuran kristal masakan C

adalah gula D2. Hasil masakan C kemudian dialirkan menuju puteran C untuk

memisahkan stroop C dan gula C. Gula C kemudian ditambahkan air menjadi

magma C yang kemudian dijadikan bibit untuk masakan A. Stroop C yang

dihasilkan puteran C kemudian digunakan sebagai bahan dasar masakan D

ditambah dengan klare D. Hasil masakan D kemudian dialirkan menuju puteran

D1 untuk memisahkan limbah tetes dan gula D1. Gula D1 kemudian ditambahkan

air dan dialirkan menuju puteran D2 untuk memisahkan klare D dan Gula D2.

Klare D inilah yang digunakan sebagai salah satu bahan dasar masakan D.

Sedangkan gula D2 digunakan sebagai bibit untuk memperbesar ukuran kristal

masakan C.

Alat yang digunakan sebagai puteran A dan SHS adalah Discontinue High

Grade Centrifugal (DHGC). Disebut diskontinyu karena pengumpanan bahan

tidak berlangsung setiap saat, tetapi diselingi waktu penyiraman dan pengeluaran

hasil sentrifugasi. PG Jatitujuh memiliki 2 unit alat untuk puteran A. Sedangkan

jumlah puteran SHS adalah 4 unit. Sementara alat yang digunakan sebagai

puteran C, D1 dan D2 adalah Continue Low Grade Centrifugal (CLGC) yang

berjumlah 2 unit untuk C, 5 unit untuk D1, dan 2 unit untuk D2. Kapasitas tiap unit

DHGC adalah 22 ton/jam sedangkan tiap unit CLGC memiliki kapasitas 4-8

ton/jam, kecuali puteran C yang baru dipasang tahun ini memiliki kapasitas 22

ton/jam. Prinsip kerja dari puteran adalah dengan memanfaatkan gaya sentrifugal

sehingga bahan terlempar ke dinding saringan. Kristal dengan ukuran tertentu

sesuai mesh saringan akan tertahan sementara larutan akan menembus saringan.

Gula yang akan diproses di stasiun selanjutnya adalah SHS basah hasil

puteran SHS yang jatuh ke talang getar kemudian dibawa oleh belt conveyor.

Jalur belt conveyor tersebut menghubungkan antara bangunan pabrik dengan

stasiun pengeringan di bangunan pengepakan. Panjang jalur yang dilalui adalah 98

29

Page 39: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

m dengan lebar 0.4 m. di atas belt conveyor terdapat kanopi dari seng untuk

melindungi gula.

Gambar 22. DHGC Gambar 23. CLGC

G. Pengeringan dan Pengemasan Gula

SHS (Superior Head Sugar) basah yang dihasilkan oleh puteran SHS akan

tertampung pada talang goyang untuk digetarkan dan kemudian dibawa

menggunakan belt conveyor menuju stasiun pengeringan. SHS perlu dikeringkan

agar dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Proses pengeringan

dilakukan dengan menggunakan alat bernama Rotary Sugar Dryer and Cooler

(RSDC). Alat tersebut memiliki 6 silinder pengering yang dikelilingi 6 silinder

pendingin. Silinder-silinder tersebut tersusun secara horisontal. Kapasitas yang

dimiliki oleh RSDC adalah 20 ton/jam.

Gambar 24. Rotary Sugar Dryer and Cooler

Udara panas dengan temperatur 80-90ºC dihembuskan oleh blower ke

silinder pengering. Gula yang telah kering akan didinginkan di silinder pendingin.

Silinder pendingin memperoleh udara lingkungan yang dihisap dari luar oleh

blower lainnya. Gerakan putar dari poros horisontal mengakibatkan gula terjatuh

dari silinder pengering ke silinder pendingin dan selanjutnya menuju ayakan getar.

30

Page 40: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

Ayakan ini berfungsi untuk memisahkan gula produk dari gula halus dan gula

kasar/krikilan dengan menggunakan dua tingkatan saringan.

Gula produk adalah gula yang lolos dari saringan pertama/saringan gula

kasar, namun tertahan pada saringan gula halus. Gula kasar akan tertahan pada

saringan pertama, sedangkan gula halus dapat melewati semua saringan. Gula

kasar dari ayakan getar akan dibawa menggunakan screw elevator menuju tangki

peleburan, sedangkan gula halus akan dihisap oleh blower menuju Cyclon

separator berbentuk U untuk disemprot dengan air agar kotoran terpisah.

Selanjutnya gula halus dialirkan menuju tangki peleburan. Gula kasar dan halus

yang telah dilebur kemudian dijadikan sebagai salah satu bahan masakan A pada

stasiun pemasakan.

Gambar 25. Sketsa Pengeringan, Pengayakan, dan Peleburan

Gula produk kemudian dibawa oleh belt conveyor menuju bucket elevator

setinggi 14 m yang kemudian membawa gula ke atas menuju hopper. Pada jalur

belt conveyor terdapat silinder magnet yang berfungsi untuk menarik logam yang

tidak sengaja terdapat pada gula. Gula yang tertampung di dalam hopper adalah

gula yang siap untuk dikemas. Hopper memiliki kapasitas total 180 ton. Di bawah

hopper terdapat 3 unit mesin pengemas semi-otomatis. Operator hanya perlu

menekan tombol untuk menjatuhkan gula sebanyak 50 kg ke dalam karung yang

telah disiapkan secara manual. Karung yang telah terisi gula kemudian dibawa

31

Page 41: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

oleh conveyor berbahan kayu menuju operator berikutnya yang bertugas melipat

bagian atas karung dan menjahitnya menggunakan mesin. Karung yang telah

terjahit akan dijatuhkan alat pendorong pneumatik ke belt conveyor menuju

gudang. Karung-karung tersebut kemudian disusun di gudang menggunakan

movable conveyor.

Gambar 26. Pengemasan Gula Dalam Karung

Selain dalam kemasan karung 50 kg, gula juga dikemas dalam kemasan

plastik 1 kg. Berbeda dengan pengemasan karung, pengemasan plastik dilakukan

dengan menggunakan mesin otomatis. Hanya saja pengumpanan gula masih

secara manual yaitu dengan menumpahkan gula dari kemasan karung ke belt

conveyor yang akan membawa gula ke dalam hopper mesin pengemas.

Selanjutnya kemasan-kemasan plastik dimasukkan ke dalam kardus dan dibawa

menuju gudang. Tiap kardus diisi oleh 24 kemasan plastik. Untuk menghindari

terjadinya kerusakan gula akibat penumpukan di dalam gudang, maka sistem

penggudangan menggunakan manajemen FIFO (First In First Out). Gula yang

masuk lebih dulu akan dikeluarkan lebih dulu.

Gambar 27. Mesin Pengemas Gula Dalam Plastik

32

Page 42: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

H. Water Treatment

Air yang digunakan untuk mensuplai kegiatan produksi berasal dari sungai

Cimanuk. Air dipompa untuk ditampung ke dalam water basin. Setelah

ditampung air akan disalurkan menuju bagian bawah kolam pengendapan

(clarifier). Kotoran yang terdapat pada air akan mengendap di dasar clarifier,

sementara air yang bersih akan naik ke atas permukaan. Proses pengendapan

kotoran dibantu dengan penambahan larutan tawas dan flokulan anion agar

kotoran dapat menggumpal. Di dalam clarifier terdapat sekat silinder yag dapat

berputar. Fungsi dari sekat tersebut adalah untuk memisahkan antara air yang

sudah jernih dengan air yang baru masuk. Gumpalan kotoran akan dibuang

melalui pipa kecil menuju saluran pembuangan.

Air jernih kemudian dipompa menuju tangki gravel untuk disaring.

Saringan yang digunakan adalah campuran pasir, batu, dan kerikil. Kotoran yang

tersangkut pada saringan dibersihkan setiap 8 jam sekali. Air hasil saringan

kemudian dipompa menuju tangki filter. Air tersebut siap igunakan untuk proses

produksi. Sedangkan air yang akan digunakan sebagai pengisi boiler perlu

ditambahkan resin. Hal tersebut bertujuan untuk menghilangkan kesadahan

sehingga tidak menyebabkan kerak. Sementara air yang berasal dari kondensasi

uap stasiun penguapan dan masakan didinginkan terlebih dahulu. Proses

pendinginan dilakukan dengan menggunakan cooling tower. Air dijatuhkan dari

atas kemudian diberi hembusan angin dari kipas berukuran besar. Kemudian air

yang telah didinginkan siap diolah kembali untuk menjadi air bersih.

Gambar 28. Cooling Tower

33

Page 43: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

V. ERGONOMIKA DAN K3

PADA PROSES PRODUKSI GULA

Manusia hidup tidak lepas dari melakukan aktivitas, terutama ketika

bekerja. Kemampuan tubuh manusia yang terbatas harus diperhitungkan dalam

aktivitas tersebut. Penyesuaian penggunaan alat dan kondisi lingkungan akan

sangat membantu untuk menciptakan kondisi kerja yang efektif, aman, dan

nyaman. Disiplin ilmu yang mempelajari aturan tentang bagaimana seharusnya

melakukan kerja dengan melakukan pendekatan keterbatasan kemampuan tubuh

manusia serta rekayasa lingkungan kerja disebut “ergonomi”. Istilah “ergonomi”

berasal dari Bahasa Latin, yaitu “ergon” yang berarti kerja dan “nomos” yang

berarti ilmu atau hukum alam. Istilah lain untuk disiplin ilmu ini adalah Human

Engineering dan Labour Science.

Definisi lain tentang ergonomi adalah seperti yang dikemukakan oleh

Iftikar Z. Sutalaksana (dikutip oleh Santoso, 2004), yaitu suatu cabang ilmu yang

sistematis untuk memanfaatkan informasi-informasi mengenai sifat, kemampuan,

dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem sehingga orang dapat

hidup dan bekerja pada sistem itu dengan baik, mencapai tujuan yang diinginkan

melalui pekerjaan itu, dengan efektif, nyaman, dan aman. Dari definisi di atas

terlihat bahwa pada dasarnya pendekatan ergonomi terdiri atas dua sub-sistem,

yaitu sub sistem lingkungan kerja serta sub sistem manusia. Sub-sistem

lingkungan kerja meliputi aspek-aspek yang terkait dengan desain alat/mesin,

desain operasi/proses serta desain lingkungan kerja. Sedangkan sub-sistem

manusia meliputi aspek-aspek yang terkait dengan kemampuan dan keterbatasan

manusia.

Suatu pekerjaan juga harus dinilai layak bagi kemanusiaan. Tenaga kerja

harus mendapat jaminan keselamatan kerja. Kematian, cacat, cedera, penyakit

dan lain-lain sebagai akibat dari melakukan pekerjaan merupakan suatu hal yang

bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Hal tersebut perlu dicegah dengan

membuat peringatan tentang bahaya dan membuat usaha untuk menanggulangi

situasi darurat seperti kebakaran, kecelakaan kendaraan, sengatan listrik, dan

34

Page 44: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

kontak dengan bahan kimia berbahaya. Selain itu perlu dilakukan juga inspeksi

rutin terhadap peralatan untuk menemukan problem dan bahaya potensial yang

dapat menyebabkan kecelakaan.

A. Lingkungan Kerja

1. Temperatur

Salah satu parameter lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi

kenyamanan kerja adalah temperatur ruang kerja. Ketidaknyamanan yang

ditimbulkan oleh terlalu tingginya temperatur ruang kerja dapat berupa efek

fisiologis seperti persiparasi (proses keluarnya keringat), dan juga efek psikologis

seperti berkurangnya konsentrasi sehingga terjadi kesalahan kerja. Temperatur

pada tiap lokasi kerja di pabrik berbeda-beda bergantung pada panas yang

dikeluarkan oleh peralatan/mesin di lokasi tersebut.

Temperatur ruang kerja di beberapa lokasi yang membutuhkan konsentrasi

kerja tinggi diatur dengan menggunakan air conditioner (AC). Hal tersebut

terdapat pada ruang panel kontrol di stasiun boiler juga stasiun gilingan.

Temperatur pada ruangan tersebut diatur agar menjadi 22-25°C. Pada ruang panel

kontrol stasiun boiler, operator tidak boleh lengah dalam mengatur pengumpanan

bahan bakar, level air, dan penyaluran uap yang dihasilkan. Terjadinya kesalahan

kerja pada proses di stasiun tersebut dapat menghentikan seluruh kegiatan

produksi karena tidak adanya uap sebagai sumber tenaga penggerak, atau bahkan

dapat menimbulkan kecelakaan kerja akibat gangguan kinerja ruang bakar dan

drum boiler. Proses pengumpanan tebu halus yang akan digiling juga perlu

perhatian lebih. Ketidaknyaman temperatur yang dialami operator proses tersebut

dapat menyebabkan kelebihan atau kekurangan beban giling. Selain pada ruang

panel kontrol stasiun boiler dan gilingan, pengaturan temperatur dengan

menggunakan AC juga terdapat pada seluruh stasiun sentral listrik. Disamping

untuk membuat nyaman operator, penggunaan AC juga bertujuan menjaga

kestabilan peralatan-peralatan listrik yang sangat rentan oleh temperatur tinggi.

Pada stasiun ini temperatur diatur sekitar 20°C. Pengaturan temperatur ruang kerja

dengan menggunakan AC tidak boleh terlalu rendah. Temperatur yang terlalu

rendah akan membuat operator menjadi kaku otot dan tubuh bergetar.

35

Page 45: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

Temperatur yang tinggi dapat ditemui pada zona sekitar peralatan/mesin

yang menggunakan uap baik sebagai penggerak maupun pemanas. Zona tersebut

antara lain turbin gilingan, heater, saluran pipa uap stasiun penguapan, dan

saluran pipa uap stasiun masakan. Berbeda dengan turbin unigrator yang terletak

di luar bangunan pabrik dan hanya dilindungi atap sehingga zonanya memiliki

temperatur lingkungan, turbin gilingan terletak di dalam pabrik sehingga panas

yang dihasilkan akan terkumpul dan menaikan temperatur di zona tersebut.

Begitupula dengan zona lain yang disebut di atas, temperatur dapat mencapai

hingga 36°C ketika peralatan/mesin beroperasi secara maksimal. Zona tersebut

masih tergolong aman karena hanya dikunjungi operator sewaktu-waktu ketika

melakukan pengecekan. Temperatur yang tinggi juga terdapat pada zona di sekitar

peralatan/mesin yang berputar sangat cepat dan dikelilingi oleh tangki

penampungan nira panas seperti pada stasiun puteran. Operator yang bekerja pada

zona tersebut memakai pakaian yang dapat menahan panas dan pekerjaannya

diusahakan seringan mungkin. Adanya ventilasi pada dinding bangunan pabrik

juga membantu sirkulasi udara sehingga udara panas di dalam pabrik dapat keluar.

2. Kebisingan

Kebisingan merupakan salah satu bentuk polusi yang berkaitan dengan

bunyi yang tidak dikehendaki karena dalam jangka waktu yang panjang akan

dapat mengganggu konsentrasi kerja, merusak pendengaran, dan menambah

beban kerja. Tiga hal yang menentukan kualitas bunyi adalah frekuensi, intensitas,

dan lama bunyi tersebut. Frekuensi bunyi dinyatakan sebagai jumlah dari

gelombang-gelombang yang sampai di telinga dalam setiap detiknya. Intensitas

atau arus energi per satuan luas bunyi dinyatakan dalam suatu besaran yang

disebut desibel (dB). Besarnya tingkat kebisingan dapat mempengaruhi indera

pendengaran. Batas lama mendengar pada tingkat kebisingan tertentu tercantum

pada tabel berikut.

Tabel 2. Lama Mendengar yang Diizinkan pada Tingkat Kebisingan Tertentu

Tingkat Kebisingan

(dB)

Lama Mendengar Per Hari

(Jam)

85 92

8.00 6.00

36

Page 46: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

95 97

100 102 105 110 115

4.00 3.00 2.00 1.50 1.00 0.50 0.25

Kebisingan yang terjadi dalam lingkungan pabrik dihasilkan oleh

getaran/putaran mesin dan desis uap. Tingkat kebisingan dalam lingkungan kerja

pabrik relatif tinggi sehingga dapat menyebabkan gangguan komunikasi melalui

pembicaraan. Untuk menyampaikan sesuatu, para pekerja saling berbicara dengan

suara keras atau dengan menggunakan bahasa isyarat. Tingkat kebisingan yang

sangat tinggi terdapat pada stasiun boiler, stasiun sentral listrik, dan stasiun

puteran. Untuk mengendalikan tingkat kebisingan yang melebihi nilai ambang

batas agar tidak menggangu operator yang bekerja di ruang panel kontrol,

dilakukan peredaman suara dengan menggunakan isolator pada dinding ruangan.

Sedangkan untuk pekerja yang bertugas di luar ruangan panel kontrol perlu

memakai ear plug (penyumbat telinga) sebagai pencegah terjadinya ketulian.

Gambar 29. Penggunaan Ear Plug

3. Pencahayaan

Sumber penerangan yang paling utama berasal dari matahari dan sangat

dibutuhkan sekali dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, apabila suatu

kegiatan dilakukan pada malam hari atau di dalam ruangan tertutup maka

penerangan dengan alat bantu sangatlah diperlukan. Sumber penerangan yang

baik akan meningkatkan ketelitian, ketepatan dan kecepatan kerja tanpa

37

Page 47: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

membuang waktu dalam melakukan pekerjaan yang tidak perlu. Penerangan yang

kurang baik dan kurang tepat akan mengakibatkan kesalahan kerja karena

kurangnya ketelitian, kelelahan dan kelambatan. Dengan demikian, setiap pekerja

harus berusaha keras untuk dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Akibat dari

kurangnya sumber penerangan adalah terjadi kelelahan pada mata dan akan

menimbulkan gejala seperti sakit kepala, menurunkan daya konsentrasi,

menurunkan kecepatan dan kecermatan serta menimbulkan kecelakaan kerja.

Pada siang hari, pabrik mendapatkan cukup cahaya dari sinar matahari yang

masuk melalui sisi barat bangunan yang tidak berdinding. Pada zona-zona tertentu

sinar matahari tidak dapat masuk karena terhalang peralatan/mesin, sehingga

dipasang penerangan tambahan berupa lampu neon/TL. Untuk penerangan ketika

malam hari, digunakan lampu neon/TL ukuran besar dengan daya 500 watt

sebanyak 16 unit yang terpasang pada langit-langit pabrik.

Gambar 30. Penerangan Tambahan

B. Konstruksi Pabrik

Perancangan bangunan pabrik juga merupakan faktor yang mempengaruhi

kenyamanan dan keamanan kerja. Perancangan tersebut meliputi konstruksi

platform (lantai bertingkat), desain tangga, dan tata letak stasiun kerja. Tata letak

stasiun kerja dapat dilihat pada bagian lampiran laporan ini. Bangunan pabrik

memiliki rangka beton dengan atap dan dinding yang terbuat dari seng dan rangka

baja. Pada dinding pabrik terdapat ventilasi yang memungkinkan terjadinya

sirkulasi udara. Platform pabrik terdiri dari 3 tingkat. Lantai dasar terbuat dari

beton sebagai pondasi yang kokoh dan dilapisi ubin. Zona kerja yang terdapat di

lantai ini adalah pos masinis jaga, power supply motor hidrolik, bengkel perbaikan

38

Page 48: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

peralatan/mesin, gudang peralatan/mesin, stasiun boiler, dan tangki-tangki

penampung nira. Sedangkan bahan konstruksi pada platform tingkat 2 dan 3

adalah plat besi dengan permukaan yang memiliki pola timbul kasar untuk

mencegah terjadinya pekerja yang slip/tergelincir. Platform tersebut ditopang

oleh rangka baja untuk memastikan kokohnya konstruksi sehingga meminimalkan

resiko kecelakaan kerja. Sebagian besar stasiun kerja berada pada kedua platform

tersebut. Namun pada stasiun sentral listrik yang juga terdapat pada tingkat dua,

konstruksi lantai terbuat dari beton berlapis ubin. Hal tersebut bertujuan

mengokohkan pondasi pemasangan alternator dan mencegah perambatan panas

agar tidak merusak peralatan listrik.

Desain tangga juga dapat menentukan tingkat kelelahan pekerja. Jarak antar

anak tangga dan kemiringan tangga harus dibuat agar pekerja tidak terlalu lelah

menaiki/menuruninya. Pada PG Jatitujuh, sebagian besar tangga memiliki

kemiringan 45°. Adapun tangga dengan kemiringan 60° dipergunakan untuk

mencapai daerah yang tinggi, seperti untuk mencapai bagian atas tangki

evaporator. Jarak antar anak tangga adalah 30 cm secara vertikal. Untuk mencapai

daerah yang terlalu tinggi, tangga dirancang secara zig-zag pada tiap ketinggian

tertentu. Atau tangga juga dirancang secara vertikal namun harus memiliki

pengaman untuk mencegah fatalnya resiko akibat terjatuh.

Gambar 31. Berbagai Macam Desain Tangga

C. Sistem Kontrol dan Display

Sistem kontrol adalah suatu sistem yang membahas tindakan manusia untuk

merubah keadaan mesin (Nurmianto, 2004). Mesin dengan teknologi canggih

39

Page 49: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

memerlukan perancangan sistem kontrol untuk memudahkan penggunaan oleh

operator. Jenis sistem kontrol dapat berupa hidrolik, pnematik, atau elektrik.

Dapat juga berupa gabungan dari kedua jenis sistem tersebut, misalnya electric to

pneumatic atau electric to hidraulic. Hal yang perlu diperhatikan dalam

perancangan sistem kontrol adalah ketelitian pengoperasian, kesesuaian desain

kontrol dengan tubuh manusia, dan peletakan kontrol yang tepat. Sistem kontrol

perlu terlindung dari bahaya kecelakaan di sekelilingnya.

Jenis kontrol hidrolik yang digunakan PG Jatitujuh adalah dengan

memanfaatkan aliran minyak bertekanan. Jenis kontrol tersebut terdapat pada

penekan hidrolik untuk top roll gilingan. Kontrol dilakukan di dalam ruangan

panel kontrol gilingan. Kontrol terletak di atas sebuah meja. Bentuk kontrol yang

digunakan berupa tuas tangan (genggam) dan handel putar. Tuas tangan

digunakan untuk mengatur kondisi penekan hidrolik dalam keadaan mengangkat,

normal, atau menekan. Sementara handel putar digunakan untuk mengatur

besarnya pemberian tekanan. Jenis display yang digunakan untuk menampilkan

besarnya tekanan adalah display visual kuantitatif. Display tersebut berupa

lingkaran penuh yang memiliki jarum untuk menunjuk angka yang sesuai dengan

besarnya tekanan.

Gambar 32. Meja Kontrol Penekan Hidrolik Top Roll Gilingan

Gambar 33. Tuas Genggam dan Handel Putar

40

Page 50: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

Jenis sistem kontrol electric to hidraulic terdapat pada kontrol motor

hidrolik Hägglunds. Kontrol juga dilakukan di ruangan yang sama seperti

penekan hidrolik top roll. Kontrol dilakukan secara digital pada meja panel

khusus. Sinyal-sinyal elektrik yang dihasilkan kemudian digunakan untuk

menggerakkan motor hidrolik yang memompa aliran minyak agar memberi

tekanan pada roll depan gilingan. Display pada meja kontrol Hägglunds berupa

monitor visual yang dapat menampilkan berbagai informasi mengenai kondisi

sistem motor hidrolik Hägglunds. Informasi yang ditampilkan antara lain

besarnya tekanan hidrolik, kecepatan putar motor hidrolik, temperatur sistem, dan

alarm ketika terjadi gangguan pada salah satu bagian motor hidrolik.

Gambar 34. Panel Kontrol Motor Hidrolik Hägglunds

Pada ruangan yang sama juga terdapat meja kontrol kecepatan belt

conveyor tebu halus. Pengumpanan tebu halus pada gilingan perlu diatur agar

tidak terlalu membebani gilingan atau mencegah kurangnya tebu halus yang akan

digiling. Jenis sistem kontrol tersebut adalah elektrik. Sinyal-sinyal elektrik

berupa arus dan tegangan digunakan untuk mengendalikan kecepatan putar motor

penggerak belt conveyor. Bentuk kontrol berupa potensiometer untuk

memperbesar atau memperkecil arus listrik yang dapat mempercepat atau

memperlambat putaran motor penggerak belt (rubber band) conveyor tebu halus.

Display yang ditampilkan berupa angka-angka pada busur lingkar yang ditunjuk

oleh jarum sesuai besarnya rpm pada motor listrik.

41

Page 51: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

Gambar 35. Kontrol Kecepatan Belt Conveyor Tebu Halus

Jenis sistem kontrol pnematik digunakan pada pengatur gerak meja tebu.

Kontrol yang digunakan berfungsi untuk mengatur aliran udara bertekanan yang

menggerakan motor. Gerakan roda rantai pada meja tebu diatur dari ruang kontrol

yang terletak di atas kedua meja tebu agar pengumpanan tebu dapat terus

terpantau. Kontrol terletak pada sebuah meja berpermukaan miring. Bentuk

kontrol berupa push button/tombol tekan dan hand lever/tuas tangan. Tombol

tekan berfungsi sebagai kontrol on-off motor penggerak, sedangkan tuas tangan

mengatur bergerak atau berhentinya roda rantai meja tebu. Tuas tangan dirancang

sedemikian rupa agar mudah dijangkau dari samping meja kontrol yang

merupakan tempat operator memantau pengumpanan tebu.

Gambar 36. Meja Kontrol Cane Table

Jenis sistem kontrol pnematik lainnya terdapat pada pengaturan level air

pada drum boiler, level nira, temperatur heater, dan suplesi uap. Bentuk

kontrolnya berupa penala yang dihubungkan dengan sistem kompresi udara untuk

mengatur pembukaan katup-katup penyaluran. Di samping penala tersebut

terdapat display berupa garis skala berbentuk vertikal yang ditunjuk oleh jarum.

Kontrol pada stasiun kerja lainnya sebagian besar merupakan sistem kontrol

elektrik. Bentuk kontrol yang digunakan adalah tombol tekan, saklar putar, dan

42

Page 52: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

potensiometer. Display yang digunakan bermacam-macam, mulai dari display

kualitatif sampai display digital.

Selain jenis sistem kontrol diatas, masih terdapat juga kontrol yang

dilakukan secara langsung. Misalnya seperti roda keran yang mengatur langsung

pembukaan/penutupan katup pada pipa saluran uap, air, atau nira. Roda keran

dirancang sedemikian rupa sesuai dengan fungsinya agar pekerja tidak terlalu

mengeluarkan tenaga banyak dalam mengoperasikannya. Katup yang lebih berat

dikendalikan oleh roda keran dengan diameter yang lebih besar. Grip pada keran

dibuat bergerigi agar tidak licin ketika dioperasikan. Untuk katup-katup yang

berada pada ketinggian di luar jangkauan tangan, roda keran dibuat menyerupai

katrol dengan di-kerek oleh rantai dari bawah. Roda keran tersebut dapat juga

dipasang belt untuk dihubungkan dengan putaran motor listrik.

Gambar 37. Roda Keran (bawah: dibantu dengan rantai dan motor listrik)

43

Page 53: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

D. Posisi Kerja

Posisi kerja dapat menentukan jumlah pemakaian energi selama bekerja.

Energi yang dibutuhkan untuk bekerja dalam posisi duduk memiliki jumlah yang

lebih sedikit dibandingkan dengan bekerja dalam posisi berdiri. Bekerja dalam

posisi duduk memungkinkan seorang operator menjadi lebih produktif. Namun

hal tersebut tidak berlaku jika dalam pekerjaannya menuntut pergerakkan yang

aktif seperti melakukan pengecekkan di beberapa tempat dan mengoperasikan

panel kontrol yang hanya dapat dijangkau dengan posisi berdiri. Maka bekerja

dalam posisi berdiri akan lebih baik untuk hal tersebut. Tetapi tentu saja tidak

dalam waktu yang terus-menerus, perlu diselingi dengan waktu istirahat dalam

posisi duduk.

Contoh pekerjaan yang dilakukan dengan posisi duduk adalah pada panel

kontrol meja tebu, panel kontrol kecepatan rubber band conveyor, panel kontrol

penekan hidrolik top roll gilingan, panel kontrol stasiun sentral listrik, dan panel

kontrol level nira pada tangki nira mentah serta panel kontrol temperatur heater.

Letak tempat duduk/kursi disesuaikan dengan tujuan pekerjaannya, ketinggian

kursi juga dapat diatur agar sesuai dengan ketinggian meja kontrol. Kursi yang

tinggi memiliki pijakan kaki agar operator tidak merasa pegal pada bagian kaki.

Selain itu juga harus mempunyai sandaran punggung untuk mencegah cedera

tulang belakang.

Pada pengontrolan meja tebu, operator duduk disamping meja kontrol untuk

memantau pengumpanan tebu melalui jendela sembari tangan kirinya

mengoperasikan panel kontrol. Sedangkan pada pengontrolan rubber band

conveyor, operator duduk membelakangi meja kontrol. Hal tersebut dikarenakan

arah pantau ke gilingan berlawanan dengan meja kontrol. Hal tersebut dipermudah

dengan kursi yang dapat berputar, namun kursi tersebut tidak memiliki sandaran

punggung.

44

Page 54: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

Gambar 38. Posisi Kerja Pengontrolan

Meja Tebu

Gambar 39. Posisi Kerja Pengontrolan

Rubber Band Conveyor

Posisi kerja duduk juga dilakukan oleh operator panel kontrol stasiun

sentral listrik. Panel kontrol terpasang pada dinding sampai setinggi 2 meter.

Seharusnya pengontrolan dilakukan dengan posisi berdiri. Hal tersebut terlihat

dari adanya batang besi yang melintang di depan panel. Batang besi tersebut

berfungsi sebagai tumpuan tangan ketika operator berdiri. Agar pengoperasian

tidak dilakukan dalam posisi berdiri maka digunakan sebuah kursi tinggi dari

kayu yang memiliki pijakan kaki. Namun kursi kayu tersebut kurang nyaman

untuk diduduki terlalu lama karena bahannya yang keras.

Posisi kerja duduk lainnya adalah pada stasiun pengemasan. Posisi kerja

duduk dilakukan oleh operator yang bertugas melipat karung yang telah terisi gula

dan operator yang bertugas menjahit karung gula. Tempat duduk yang digunakan

terkesan seadanya yaitu terbuat dari kayu dan tidak memiliki sandaran punggung.

Bahkan ada yang hanya menggunakan tumpukan kotak kayu sebagai tempat

duduk. Sedangkan operator yang bertugas menyiapkan karung dan

mengoperasikan mesin pengemas, bekerja dalam posisi berdiri. Hal tersebut

bertujuan agar tidak mengurangi kesigapan operator dalam mengambil karung,

memasangkannya pada mesin pengemas, dan menekan tombol pengisi pada mesin

pengemas.

45

Page 55: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

Gambar 40. Posisi Kerja Pengontrolan

Sentral Listrik

Gambar 41. Posisi Kerja Pengemasan

Gula Dalam Karung

Posisi kerja berdiri banyak dilakukan pada stasiun boiler, penguapan,

masakan, dan puteran. Pada lokasi-lokasi tersebut memang sering dilakukan

pengecekan beberapa peralatan/mesin di berbagai tempat. Sebagai tempat istirahat

setelah melakukan pengecekan, terdapat bangku-bangku besi yang di las menyatu

dengan platform stasiun kerja. Hal tersebut memungkinkan pekerja masih dapat

memantau kinerja peralatan/mesin sambil duduk istirahat. Pemasangan panel

kontrol stasiun boiler serupa dengan pemasangan panel kontrol stasiun sentral

listrik yaitu di dinding. Namun operator pada stasiun boiler mengoperasikannya

dalam posisi berdiri. Sebagai tempat istirahat ketika keadaan cukup terkendali,

disediakan sebuah bangku dan meja pada ruangan yang sama dan juga berfungsi

sebagai tempat pencatatan administrasi atau laporan harian stasiun tersebut.

Gambar 42. Posisi Kerja Pengontrolan pada Stasiun Boiler

46

Page 56: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

E. Pemindahan Material

Pemindahan material merupakan usaha membawa suatu beban untuk

diletakkan pada tempat lain, baik secara manual maupun dengan menggunakan

alat bantu. Pemindahan material meliputi mengangkat, membawa, mengosongkan,

mengisi, dan menurunkan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemindahan

material secara manual adalah perbandingan antara berat beban dengan pekerja

yang memindahkannya, jarak/ketinggian pemindahan, dimensi beban (dimensi

yang besar membuat pusat gravitasi beban berada jauh dari tubuh sehingga

menjadi tidak seimbang). Penggunaan alat bantu dalam pemindahan material

dapat mengurangi resiko cedera pada pekerja.

Sebagian besar pemindahan material terdapat di penggudangan karung gula

menggunakan alat bantu berupa konveyor dan forklift. Konveyor yang digunakan

merupakan movable conveyor yang dapat dipindahkan dan diatur kemiringannya.

Kemiringan konveyor diatur dengan menggunakan sistem hidrolik. Permukaan

konveyor dibuat bergerigi seperti roda crawler agar karung gula tidak tergelincir

saat dinaikkan. Setelah karung gula mencapai tempatnya, penyusunan tumpukan

dilakukan secara manual oleh pekerja menggunakan metode angkat dengan

punggung. Berat beban tiap karung gula adalah 50 kg. Menurut Komisi

Keselamatan dan Kesehatan Kerja, berat beban antara 34 sampai 55 kg sebaiknya

diangkat oleh pekerja yang terpilih dan terlatih serta harus dibawah pengawasan

supervisor. Untuk berat beban di atas 55 kg, pemindahan harus memakai peralatan

mekanis. Pada PG Jatitujuh hal tersebut biasanya terjadi pada saat perbaikan alat

berat di bagian instalasi. Alat berat tersebut diangkat menggunakan derek yang

bergerak pada rel di langit-langit pabrik. Derek dikendalikan oleh operator yang

telah mengikuti pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Proses perbaikan

diawasi secara ketat oleh mandor.

Gambar 43. Movable Conveyor Gambar 44. Derek Alat Berat

47

Page 57: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

F. Shift Kerja

Proses produksi gula di PG Jatitujuh berjalan secara kontinyu selama

periode giling. Hal tersebut menuntut adanya pembagian waktu kerja atau shift

kerja. Shift kerja yang diterapkan di PG Jatitujuh adalah shift kerja rotasi. Pekerja

bekerja selama waktu yang ditentukan untuk sekian hari. Pada hari berikutnya

pekerja bekerja pada waktu yang berbeda. Dalam satu hari dibagi menjadi 3 shift.

Shift pertama berlangsung dari pukul 07:00-15:00, shift kedua berlangsung dari

pikul 15:00-23:00, dan shift ketiga dari pukul 23:00-07:00. Tiap shift dalam satu

stasiun gilingan memiliki satu tim pekerja. Satu tim biasanya terdiri dari 8-12

orang, tergantung kebutuhan kerja pada stasiun masing-masing. Tim tersebut

melaksanakan rotasi kerja selama 5 hari. Tim yang bekerja pada shift pertama

selama 5 hari, akan bekerja pada shift kedua untuk 5 hari berikutnya, kemudian

menjadi shift ketiga untuk 5 hari setelahnya. Hal tersebut berlaku selama periode

giling karena menuntut pekerjaan yang terus-menerus. Selama di luar periode

giling, pekerja dalam seminggu hanya bekerja dalam 5 hari. Beberapa pekerja

dapat menambah jam kerja/lembur. Pekerjaan lembur dilaksanakan pada jenis-

jenis pekerjaan yang ringan atau jenis pekerjaan yang banyak waktu menunggu

atau istirahatnya.

Di sela-sela waktu kerja juga terdapat jam kerja istirahat yang dipergunakan

untuk makan atau beribadah. Istirahat merupakan kebutuhan bagi pekerja untuk

mengurangi kelelahan yang dialaminya. Lamanya waktu istirahat diharapkan

cukup untuk menghasilkan cadangan energi tersebut dan mampu mengurangi

kelelahan yang bervariasi berdasarkan umur dan jenis pekerjaannya. Jenis

pekerjaan yang ringan agak sukar untuk menentukan lamanya waktu istirahat,

sedangkan untuk pekerjaan tingkat sedang diperbolehkan melakukan penyegaran

ringan. Untuk jenis pekerjaan berat dianjurkan beristirahat 20 menit.

G. Bahan Beracun dan Berbahaya

Bahan-bahan berbahaya adalah bahan-bahan yang selama pembuatan,

pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan penggunaanya memungkinkan

timbulnya debu, kabut, uap, gas, serat, atau radiasi yang menyebabkan iritasi,

kebakaran, ledakan, korosi, mati lemas, keracunan dan bahaya lain yang

48

Page 58: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

berhubungan dengan kesehatan pekerja atau kerusakan pada peralatan. Pada

proses produksi gula, potensi bahan beracun dan berbahaya dapat disebabkan oleh

kebocoran uap panas atau nira, penggunaan gas asetilen dan oksigen untuk

pekerjaan pengelasan, proses defekasi yang menggunakan kapur (CaO), proses

sulfitasi yang menggunakan sulfur (SO2), dan pembersihan tangki evaporator

dengan menggunakan soda.

Batu kapur yang digunakan untuk proses defekasi disimpan dalam gudang

yang terpisah dari bangunan pabrik. Proses pelarutan kapur dengan menggunakan

air panas dilakukan secara hati-hati oleh operator yang telah menggunakan masker

sebagai alat pelindung diri. Larutan kapur yang telah siap akan dialirkan dengan

pompa menuju tangki defekasi. Serbuk kapur atau uap dari larutan kapur jika

terhirup akan menimbulkan pusing bahkan keracunan pada pekerja. Begitu pula

dengan proses sulfitasi. Pembakaran sulfur untuk menghasilkan gas SO2

dilakukan di tempat yang terpisah dari bangunan pabrik. Pembakaran juga

dikakukan dengan hati-hati oleh pekerja yang menggunakan pakaian pelindung

dan masker agar sulfur tidak mengenai kulit dan terhirup. Gas SO2 yang

dihasilkan akan dihisap oleh blower menuju sulfur tower. Jika terjadi kebocoran

pada tangki ataupun saluran pipa, perbaikan dilakukan dengan cepat dan cermat.

Tangki atau mesin yang terhubung pada pipa tersebut terlebih dahulu dibuat tidak

beroperasi untuk menjamin keselamatan pekerja selama perbaikan.

H. Alat Pelindung Diri

Berbagai resiko yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan

pekerja perlu dibuat sekecil mungkin. Selain merekayasa peralatan/mesin agar

menjadi aman digunakan, pekerja juga perlu dilengkapi dengan alat pelindung

diri. Jenis alat pelindung diri yang digunakan di PG Jatitujuh disesuaikan dengan

keadaan tiap stasiun kerja. Adapun alat pelindung diri yang dapat digunakan

untuk menjaga terlaksananya keselamatan dan kesehatan kerja antara lain topi

safety atau helmet sebagai pelindung kepala, kacamata pelindung (google),

masker, ear plug, sarung tangan dari karet, sepatu safety, dan pakaian yang sesuai

dengan pekerjaannya.

49

Page 59: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

Sepatu safety merupakan alat pelindung diri yang digunakan di semua

stasiun kerja. Sepatu ini dapat mencegah pekerja tergelincir, terkena tumpahan

bahan berbahaya, atau mengalami cedera kaki akibat kejatuhan benda berat.

Sedangkan ear plug hanya dipakai pada zona yang kebisingannya terlalu tinggi

seperti pada boiler, turbin uap, dan alternator. Penggunaan ear plug pada zona

yang tidak terlalu bising justru akan mengganggu kenyamanan komunikasi antar

pekerja. Masker dan google digunakan pada daerah-daerah yang berdebu atau

terdapat bahan kimia, seperti pada stasiun boiler (banyak terdapat debu ampas),

gudang kapur, dan dapur pembakaran sulfur. Penggunaan sarung tangan adalah

pada pekerjaan membuka/menutup keran katup-katup penyaluran uap atau nira.

Sarung tangan juga digunakan pada dapur pembakaran ampas pada stasiun boiler.

Gambar 45. Berbagai Macam Alat Pelindung Diri

I. Himbauan dan Jaminan K3

Pekerja selain dilengkapi dengan alat pelindung diri seperti yang telah

dibahas pada sub-bab sebelumnya, juga mendapatkan premi untuk kerja

berat/berbahaya. Besarnya premi tersebut adalah 10% dari gaji. Selain itu,

perusahaan juga memberikan minuman susu sebagai penawar racun kepada

pekerja yang melaksanakan tugas berhubungan dengan bahan beracun dan

berbahaya. Pemberian dilakukan dalam bentuk susu siap minum sebanyak 0.25

liter tiap orang dalam sehari. Namun biasanya pemberian dilakukan langsung

sebanyak satu kaleng susu untuk satu minggu. Untuk mengingatkan pekerja agar

50

Page 60: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja, perusahaan memasang

himbauan di berbagai tempat di dalam pabrik. Peralatan/mesin dan bahan kimia

yang memiliki potensi bahaya juga diberi label peringatan sebagai himbauan

terhadap pekerja.

Pekerja tetap dan keluarga tertanggung yang mengalami sakit mendapatkan

pengobatan di poliklinik perusahaan dengan biaya yang ditanggung penuh oleh

perusahaan. Dokter perusahaan dapat juga memberikan surat pengantar kepada

pekerja atau keluarga tertanggung yang menderita sakit untuk dapat dirawat di

rumah sakit yang ditunjuk oleh perusahaan, biaya perawatan akan ditanggung oleh

perusahaan sesuai tingkatan golongan pekerja. Biaya obat atas resep dokter akan

ditanggung penuh oleh perusahaan kecuali obat kosmetika dan obat yang bersifat

mewah seperti melbrosia, florapol, dan kapsul vitamin. Selain itu, jika dokter

perusahaan menyarankan untuk pemeriksaan laboratorium, maka biaya

laboratorium juga ditanggung penuh oleh perusahaan. Untuk sakit akibat patah

tulang, perusahaan mengijinkan pekerja untuk berobat secara alternatif dengan

ketentuan pengobatan penyakitnya telah diusahakan secara medis terlebih dahulu.

Pengobatan alternatif dilakukan oleh ahli yang telah mendapatkan izin praktek

secara sah. Biaya pengobatan alternatif dapat diganti dengan cara pekerja

mengajukannya kepada perusahaan. Maksimal biaya penggantian untuk

pengobatan alternatif adalah Rp 500 000,-. Untuk penyakit kelamin atau

narkotika, perusahaan sama sekali tidak menanggung biaya perawatan dan

pengobatannya.

Berikut ini merupakan data penyakit yang dialami pekerja selama 3 bulan

sejak periode giling 2008 dimulai.

Tabel 3. Data Laporan Kunjungan pada Poliklinik PG Jatitujuh tahun 2008

Bulan Penyakit Mei Juni Juli

Gangguan Saluran Pernapasan 459 545 506 Gangguan Saluran Pencernaan 350 499 476 Ginjal dan Saluran Kencing 27 31 50 Hipertensi 31 37 16 Mata 129 163 108 Otot, Syaraf, Tulang 28 25 319 Kelamin 0 0 0

51

Page 61: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

Kulit 123 181 162 Telinga 17 19 90 Gigi 81 92 58 Lain-lain 167 62 31 Kecelakaan 18 31 27 TOTAL 1430 1685 1843 (Sumber: Poliklinik PG Jatitujuh, 2008)

52

Page 62: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

PT PG Rajawali II, Unit PG Jatitujuh adalah perusahaan yang bergerak

dalam bidang industri gula di Indonesia. Untuk menunjang kegiatan usahanya, PG

Jatitujuh telah meningkatkan penggunaan alat dan mesin pertanian pada kegiatan

budidaya tebu serta meningkatkan kinerja mesin-mesin produksi pada pabrik.

Usaha yang dilakukan PG Jatitujuh untuk meningkatkan produksi gula dalam

periode giling tahun 2008 antara lain pemasangan 2 unit motor hidrolik

Hägglunds pada gilingan II dan III, pemasangan 2 unit Continue Low Grade

Centrifugal sebagai puteran C, pemasangan turbin alternator baru 1 unit, dan

pemasangan transformator 3000 kVA 1 unit. Dengan meningkatkan kapasitas

terpasang pada peralatan/mesin produksi, diharapkan rendemen akan meningkat

dari tahun sebelumnya.

Dalam proses produksi gula, pekerja tidak lepas dari melakukan interaksi

dengan berbagai fasilitas produksi juga lingkungan kerja. Lingkungan kerja dan

peralatan/mesin produksi telah diupayakan semaksimal mungkin agar pekerja

merasa aman dan nyaman. Dengan begitu diharapkan akan semakin menambah

keefektifan dan keefisienan pekerjaan juga produktivitasnya. Perlindungan

terhadap keselamatan dan kesehatan kerja juga telah diusahakan sebaik mungkin

seperti pemasangan himbauan K3 agar pekerja selalu ingat, pemberian alat

pelindung diri, pemberian susu untuk mencegah keracunan, pemberian premi

untuk kerja berat/berbahaya, dan pemberian jaminan kesehatan.

B. Saran

Upaya perusahaan dalam memberikan perlindungan memang telah

diusahakan sebaik mungkin. Namun, masih ada sebagian kecil pekerja yang tidak

memperhatikan prosedur K3 dengan baik. Hal tersebut perlu ditanggulangi

dengan memberikan himbauan yang lebih mendalam lagi agar pekerja tersebut

sadar, atau bahkan dengan memberikan sanksi yang tegas.

53

Page 63: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

54

DAFTAR PUSTAKA

Baikow, V.E. 1982. Manufacturing and Refining of Raw Cane Sugar. Elsevier:

New York

Hugot, E. 1986. Handbook of Cane Sugar Engineering. Elsevier: New York

Nurmianto, Eko. 2004. Ergonomi, Konsep Dasar dan Aplikasinya. Edisi Kedua.

Guna Widya: Surabaya

Santoso, Gempur. 2004. Ergonomi, Manusia, Peralatan dan Lingkungan. Prestasi

Pustaka: Jakarta

Page 64: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

55

 

Lampiran 1. Peta Areal PG Jatitujuh

Page 65: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

Lampiran 2. Denah Pabrik Gula Jatitujuh

56

 

Page 66: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

Lampiran 3. Diagram Proses Pembuatan Gula

57

 

Page 67: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

Lampiran 4. Denah Stasiun Boiler

58

 

Page 68: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

Lampiran 5. Denah Stasiun Gilingan

59

 

Page 69: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

Lampiran 6. Jurnal Kegiatan Praktek Lapangan

60

 

Page 70: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

61

 

Page 71: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

62

 

Page 72: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

63

 

Page 73: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

64

 

Page 74: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

65

 

Page 75: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

66

 

Page 76: Aspek Ergonomika & K3 Pada Proses Produksi Gula PG Jatitujuh

67

 


Top Related